胡伟
摘 要:本文以2台汽轮发电机组为研究对象,对其进行A级检修后,经启动发现,其中一台在低速下,存在非常大的轴振动异常,而另外一台于低速下,则有着偏大的轴振动。通过与间隙电压值相结合,且对比于历史振动数据,首先将轴振动信号异常问题给排除掉,后经分析得知,动静碰磨故障为振动异常的原因所在。依据汽轮机与发电机基本的结构特性,提出了延长暖机时间及多次启动的处理方法。能够在比较短的时间内,将碰磨故障给消除掉,使机组长时间保持稳定运行状态,避免振动异常情况的再次发生。
关键词:汽轮发电机;碰磨;特征;处理
中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)20-0163-02
近年,为了能够最大程度促进汽轮发电机组在经济性上的提升,避免出现漏油情况,在实际检修过程中,通常情况下,会调整汽轮机的油挡动静间隙、轴封及通流部分,使其处于允许值的下限,所以,经常会发生汽轮发电机组出现碰磨情况。在对机组进行A级检修之后,不仅与动静间隙偏小这一因素有密切关联,而且还与密封材料、膨胀、启动运行方式等因素之间有紧密联系。所以,在A修后,会出现比较明显的碰磨故障。有报道分析了汽轮发电机组产生摩擦诊断背景下的基本机理、部位及具体时间,并对径向、轴向碰磨形成的基本原因及主要特征进行了全面分析,探讨了各种状态下识别摩擦振动的有效方法。有学者以三台机组为对象,对其开展振动测试,分析了故障简况,探讨了振动特征,总结了整个判断过程,最后指出了现场应急处理的具体操作方法。但需要指出的是,上述内容主要研究的是高转速。如果处于低转速下,对碰磨故障信号进行准确识别,及早将早期阶段的碰磨故障给找出来,并制定具体的解决措施,防止严重碰磨故障的发生,避免对设备所造成的损坏,意义重大。本文结合汽轮发电机组实例,就其低速碰磨的基本特征作一分析,给出了具体的处理对策,现对此作一探讨。
1 第1台机组发电机碰磨故障分析及具体处理方法
此机组实为超临界660MW,而在具体的汽轮机型式上,即一次中间再热、超超临界、双背压等,另外,利用水氢氢进行发电机冷却。
1.1 首次启动升速
2019年1月5日19:57,机组A经过检修后,实现首次冲转。当处于低速转动下(每分钟310r),8x轴振动为139μm,而8y为134μm,此时,其所代表的实际就是此测量位置轴颈所存在的实际晃度,从中可知,存在着偏大的晃度异常,通过对该机组既往的数据进行详细查阅,得知在低速情况下,8x轴振动是99μm,而8y是97μm,受发电机电磁缺陷所造成的影响,或者是轴颈表面机械存在缺陷所带来的影响,在整个频谱当中,不仅有比较低的高次谐波,而且还有比较大的2倍频分量。20:06时,升速已经达到了每分钟507r,另外,8x轴振动255μm,而8y为204μm,其它测定均维持正常状态。而基于间隙电压层面来分析,无论是8x轴振动传感器的测点,还是8y轴测点,均处于正常工作状态,所传送的信号均可信且真实。经现场检查得知,集电环位置处的碳刷,存在明显的磨痕,将所有的碳刷均拔掉。
1.2 第2次
2019年1月5日20:36,机组再次进行冲转。当处于低速状态下,即每分钟300r,8x的轴振动晃度为97μm,而8y轴为96μm,存在显著偏大,但相比第1次,有一定的减小。所以,选择再次进行升速。而到了20:45时,声速维持在每分钟1260r,此时,8x的轴振动是307μm,而8y轴317μm,而对于其它轴振动来讲,均维持在正常状态,此时,整个机组所对应的振动保护动作处于跳闸状态。
对此,进行停机降速,当机组处于惰走状态时,也就是每分钟1100r,此时的8x在具体的轴振动上,达335μm,而对于8y轴来讲,则为325μm;当处于每分钟399r时,8x的轴振动是153μm,而8y轴则为149μm,将连续盘车投入。从中得知,当停机降速时,其在具体振动上,相比启动升速振动,要明显偏大,经系统化分析指出,机组在具体振动上,多于8x、8y轴振动上得以表现,而其它测定在具体振动上,均保持正常状态,故障部位可能在8号轴承周围。另外,基频为整个振动的主频率,实为一种普通类型的强迫振动,在8号轴承周围,出现了比较严重且明确的动静碰磨,因此,针对碰磨部位来分析,不仅集电环碳刷,而且还有比较显著的碰磨点。
还需要指出的是,针对发电机动静碰磨部位来考量,其不仅有密封瓦,而且还有碳刷、端部油挡等,还需要说明的是,密封瓦碰磨大多出现于那些异常的机组上,比如密封瓦卡涩,或者是轴段不平衡响应过高,而对于此机组发电机而言,其有着基本正常的不平衡响应,所以,将密封瓦、碳刷予以排除,最终认定油挡为整个机组的碰磨部位。在本次检修当中,分别对位于发电机两端的油挡进行了更换,即换成塑料油挡,此种油挡由于采用的是非金属材料,当接触高温后,易出现变形。通过开展两次碰磨,油挡间隙增大,所以,决定再次冲转。
1.3 第3次
2019年1月5日21:52,机组冲转。低速,即每分钟309r,此时,8x轴振动晃度是99μm,而8y是101μm,接近于第二次的各项数值;还需要指出的是,5x轴振动所对应的低速晃度为63μm,而5y为63μm,同样有显著偏大。而到了22:34,升速至每分钟600r,此时8x的轴振动是111μm,而8y是110μm,其它轴振动处于正常状态。22:50,再次升速,达每分钟2249r,开展高速暖机,机组振动处于正常状态。
2 第2臺机组汽轮机碰磨故障及处理方案分析
此机组即为比较常见的超临界135MW汽轮机,主要型式为凝汽式、中间再热式、超高压式及双缸双排汽等,实为一种供热机组,所采用的是空冷的冷却方式。机组的支承轴承共有5个,其中,1、2号轴承是两个落地轴承,所起到的作用是支承汽轮机高中压转子,而3号轴承的主要作用是支承汽轮机低压转子,对于4、5号轴承来讲,其主要支承发电机转子。还需要说明的是,3、4号位于同一个轴承箱当中。而对于机组的振动测点来讲,具体布置为:所有的轴承均安装有2个电涡流传感器,其彼此间处于垂直状态,从汽轮机方向想发电机方向进行查看,右边45°是y向,而左侧45°是x向。
此机组早在2015年便已经投入生产,在实际运行当中,主要问题是:启动升速过程中,2x、2y存在比较大的震动保护动作,且通常情况下,许多连续多次启动,方能实现定速(每分钟3000r),因而对机组的正常、高速生产造成了严重影响。2019年3月14日8:12,机组A修首次启动。而到了8:25时,冲转低速暖机达到了每分钟500r,此时,2x所对应的轴振动是69μm,而2y所对应的是49μm,另外,在具体的基频振动值上,即为27μm∠253°,而相位为26μm∠186°,在此之后,无论是2x轴振动,还是2y轴振动,均有慢速爬升的情况,而到了,9:22时,2x已爬升到106μm,而2y轴振动则爬升到103μm,其中,2x的基频是64μm∠256°,而2y的基频为82μm∠168°。基频为整个振动的主频率,而在具体性质上,即为普通的强迫振动。另外,通过分析轴振动轴心轨迹图,从中发现,轴心轨迹并无毛刺,而且存在并不突出的严重碰磨特征。在对2x、2y轴振动所對应的爬升原因进行判断时,多依据低压缸所出现的轻微或不明显的动静碰磨,或者是轴承附近的轴封来明确,此时,通过就地检查得知,低压后轴封位置处,存在明显的零星火花情况。
若基于机组碰磨故障下进行升速处理,那么将2x、2y轴振动加上去,此时便会出现偏大的低速晃度,并且还会根据实际情况,在振动信号当中进行叠加,受此影响,可能会引起直接性、瞬时性的机组振动保护动作,这同样是之前启动升速存在偏大的震动的原因所在,此外,还是引发跳闸情况的主要原因。通过将暖机时间给予适当性的延长,一般情况下,此转速框架内的暖机时间可达到30分钟,而此次暖机时间明显偏长,已经达到了3个小时,对此,根据现实情况及相关需要,制定了长时间振动磨合方案,以此来稳定振动;到了12:26,2x轴振动稳定于73μm,而2y轴振动维持在51μm,基本相同于每分钟500r时的振动数据,另外,还需要指出的是,此时的基频振动是31μm∠257°,而与之相对应的相位是32μm∠182°,由此可知,无论是基频振动值,还是相位,均接近于刚到低速暖机时的数值。13:52时,机组在具体升速上达到了每分钟3000r,首次冲转至每分钟3000r时,2y轴振动最大,即122μm,但相比于既往数据,无论是在相位上,还是在大小上,都比较接近,其他测点在振动上比较优良。
3 结语
综上,需要指出的是,当有着偏大的低转速暖机振动异常时,在具体的频谱图上,一般情况下,大多故障会出现多种高次谐波分量,对此,需要依据轴振动所输出的实际间隙电压值,对信号有无异常进行深入判断,后对比于既往数据,这样便能够对动静碰磨故障进行准确判断。针对发电机低速碰磨故障来考量,因存在着比较少的动静接触部位,尤其是采用的是非金属材质的油挡,可实施多次启动,以此将动静碰磨故障给清除掉。当汽轮机处于低速状态下,会出现碰磨故障,在此情况下,因动静接触部位比较多,而且还有着比较小的动静间隙,因此,在控制震动时,可适当性的延长暖机时间,开展磨合,这样更为适宜。
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