陈代勋
摘 要:公司从事“城市矿产”废弃家电回收、环保规范拆解行业。传统操作属于劳动密集型,工作强度大,设备简单,效率和产量不高。本文阐述一种用于废弃CRT电视机环保拆解的出、入库登记系统的研究与开发。对各个环节的自动化提升,最大提高废弃CRT电视机出、入库登记的效率,降低了差错、复查率,通过控制各条线间的协同作业,解决了生产中二次搬运问题,大幅降低了工作量。
关键词:环保拆解 自動化 出入库 登记 CRT电视
中图分类号:TP278 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)07(c)-0076-02
目前,废弃电器电子产品拆解工艺遵循生态环境部关于基金补贴中《拆解指南》和《审核指南》的要求。废弃家电进行环保拆解前,需要进行入库和出库登记并对登记信息及作业现场、原料产品实物进行实时监控,所有数据信息登记到环保网废弃产品管理系统中(简称ERP系统)。现有方式是采用人工操作模式,需将卸货的废旧家电人工搬运称重,由入库员手动输入重量、规格尺寸、登记车牌和回收企业信息、保存、ERP系统上传文件,并人工打印贴标及拍照。经叉车与货车转运至拆解区,再由出库员持枪扫描二维码标签、或后台手工修改搬运破坏的标签,后期还要复核数据正确性。
在实际操作时,入库员的手动贴标位置不一,出库员手持扫描终端找寻条码,没有统一标准,人工长期大批量重复操作会出现差错、疲劳、怠工等现象,使整条拆解线效率下降。与此同时,整个出、入库登记系统先是全部入库登记,再全部分类仓储,最后种类达到数量后按规格出库,扫描销户后拆解。仓储环节存在整批货物的二次搬运问题,进一步增大了作业人员的工作量。
1 工艺流程
环保部、工信部在2014年82号公告《拆解指南》中对数据管理信息进行了指导和规范,废弃CRT电视入库前要信息登记,记录入库时间、货主名称、车牌号、皮重、毛重、净重、称重时间、入库员、司磅员姓名等。规范要求产品按型号、规格、类别称重、分类存库。入库要用标准框箱或逐个进行计数、称重,信息录入环保ERP系统,生成磅单,打印产品标签条码或二维码,贴标、拍照并上传网络监管。将入库登记的CRT电视机分类码放周转框搬运至仓库。待空车过磅去皮的净重与仓库分类的产品核对,数据在规定误差范围内审核通过。仓库同规格的产品达到规模后,可满足当天单一产品的拆解计划。
将仓库的CRT电视转运至拆解处理厂房,按规范要求使用标准框箱或逐台出库销户,出库时扫描CRT电视条型码或二维码,扫描终端显示编号、种类名称、规格、库位、重量、出库时间、计数、用料人等。每天汇集出入库产品数据,核对ERP系统中的库存产品的各类信息,测算进出平衡。工艺使用传统的人工搬运、人工登记、称重、贴标、人工扫描等操作,重复单调效率低。
2 分析思路
分析CRT电视出入库工艺流程特点:(1)卸货入库5500台/d,出库拆解4500台/d,产量大,频率高;(2)量大工作重复率多,劳动强度大,易疲劳,效率低;(3)多人卸货,单人入库登记,流水线工序规律,若环节中断,瓶颈影响全局;(4)人工密集,劳动成本高,利用率低;(5)ERP出、入库和审核工作信息处理量大,易差错。综合考虑,技改为自动化模式,不仅减少人工,退出大量重复劳动,降低疲劳工作,减少差错率。还优化产线结构、资源合理配置。
然而实施自动化有一定的难度,难点是:(1)废旧电视规格多,品种杂;(2)货车堆放乱,尺寸不等;(3)显像管易碎,外壳不规则,搬运有要求。这些实现全自动难度大,智能化要求高,研发投入大。理清思路,把有规律、重复率高、关键岗位,影响效率的位置进行开发。
3 分段设计
将工艺流程中的步骤按照模块化切分,每个模块独立实现自动化,再信息对接,流程顺畅,逐段实现。
(1)入库员登记模块:入库员登陆网站,首次填入货主产品、车辆信息或将老客户资料存档,入库员信息、库位号等一次性调入数据库。卸货时转入自动化跟踪批处理模式。质检后电视被机械推送至台秤,称重稳定,仪表显示数值并通讯传输到工控机;台秤顶端装测距传感器测量电视机高度,模糊和经验算法得出电视机尺寸作为分类标准,如有错误人工干预修正。程序自动生成产品编码信息,打印机自动打印,再通过打印贴标机自动贴标到电视机显示屏上,形成高度一致的标识,方便最后的扫描枪自动扫描。按工艺编计算机程序,与新增PLC控制器程序互通,控制器将每步骤的传感器信号触发给PLC和PC程序完成自动录入功能,其中数据库与ERP系统程序接口连接,搭建完整的控制测量体系。换车次,人工干预录入新的批号信息,再自动化实现重复登记过程。规模量产则新增多个库位,一台大屏显示多机位的自动登记过程,实时审查,干预单台纠错,安排一个审核员完成多机位入库员兼设备网络维护员。
(2)皮带运输模块:该模块在皮带运输机输送带设有若干个等间距排布的定位标线,同侧每个定位标线设有相对应的信号感应板;正对信号感应板固定支架上布置接近开关,IO点连接PLC控制器,并由PLC控制器对输送机运行状态进行实时控制。当皮带节拍周期间歇式向前推进,感应板移动接近开关,定位到多个在线登记单元,纵向推送装置将皮带上电视机推到台秤称重。同步可推送3~6套登记入库。
(3)贴标拍照模块:贴标装置具有标签打印及自动机械定位贴标功能。在标签打印机的一侧装有水平布置的顶杆,并在顶杆的伸缩端装有标签压覆头;工控机实时在线打印二维条码标签,顶杆接受PLC控制器给定的指令进行伸缩动作,先将打印出的标签条码反粘覆到推杆压覆头,机械推送压覆头把标签贴附到固定高度的CRT显示屏上。机械完成动作发送信号,网络摄像头定位拍照,信息上传到环保网客户端。在机位立柱上设有触摸屏或声光提醒,工序完成声光提醒作业员搬走分类码放,鉴于搬运分类人工不变,可降低研发及成本投入。信号实时监测并触摸软开关人工干预调整工作参数。
(4)分类码放仓储模块:贴标后的产品分类码放,CRT电视分为黑白、彩电,尺寸分为14-19、20-22、24-28和29-33、34英寸以上的CRT电视机的分区域堆放。为保证物流通畅,产品不积压,减少二次搬運,以当日品种最大登记量和库存信息,选定一种规格登记后,直接皮带运输到拆解区处理扫描出库,降低二次搬运和仓储压力。
(5)出库员扫描模块:拆解区多个入料口安装固定式扫描装置,高度调整对应显示屏的条码标签区。当电视机标签经过扫描区范围必将触发扫描终端完成处理。信息通过ERP系统核对,产品编号销户,扫描计数,对重复扫描警报确认,同编号计数器不累加。扫描完成后,入料口后端门禁装置自动打开让行,产品顺利通过,确认完成信号后即关闭门禁装置。入料口安装人机界面实时显示数据和声光报警,软开关手动控制。
4 结语
出入库登记中各个环节的自动化控制,使得生产团队的协调性更强,生产节奏更紧凑。工艺流程优化后,效率大幅度提高,仓储转运高效,差错率和复查率减少,降低劳务成本。新系统运行可靠,技术成熟稳定后还可在同类环保拆解行业技术推广,也可应用在物流、仓储、工矿企业的精益化管理中。后期还可对人工搬运、分类码放、立体仓库实现自动化,降低高强度劳动,流水线环节紧凑有序,生产效率稳步提升。
参考文献
[1] 凌江.废弃电器电子产品实用处理技术[M].北京:企业管理出版社,2017.
[2] 王海川.废弃电子电器物资源化处理技术[M].北京:冶金工业出版社,2019.
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