李广亮,白云飞
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江 天台317200)
桐柏抽水蓄能电站位于浙江省天台县,是一座日调节纯抽水蓄能电站,共安装4台立轴单级混流可逆式水泵水轮机组,单机容量300 MW,总装机容量为1 200 MW,自2006年底全部投入商业运行以来,在华东地区承担调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用任务。机组发电开机时,先由停机到水轮机状态,再执行步序62-1(发电机电压>90%、励磁运行)、步序62-2(发电机出口开关合闸),执行完后,机组到发电工况。根据机组跳闸逻辑,当开机过程中,出现步序前提条件不满足时,机组自动转停机流程。本文主要分析步序62-2(主要用于同期合闸)前提条件不满足,导致机组转停机的原因。
某次事故发生过程如下:
13:47:01成组控制2号机组发电命令 有效。
13:48:00 2号机转速 >98% 是。
13:48:01 2号机转速 >110% 是。
13:48:25 2号机励磁 V/Hz限制动作 动作。
13:48:29 2号机转速 >90% 否。
13:48:33 2号机电压 >90% 否。
13:48:33 2号机流程报警。
13:48:33 2号机步序 62-2前提条件不满足 是。
13:48:34 2号机停机转换命令正在执行 是。
13:54:05 2号机停机工况 是。
(1)由上述信号可知,此次2号机发电启动失败,是由于步序62-2(用于同期合闸)前提条件不满足导致自动转停机。首先查看步序62-2逻辑(图1)可知,步序62-2的前提条件为:
1)步序62-1完成即GBX_STP_62_1_OK(该步序完成需满足反馈机端电压U>90%&励磁投入);
2)机组在空载状态(GBX_NLS_DEF)& 机组发电命令(GBX_GOO)& 步序62-1未完成(即 GBX_STP_62_1_OK取反);
上述2个条件1)和2)同时丢失,会报“步序62-2前提条件不满足”。
图1 步序62-2顺控流程图
查看事件列表,发现“2号机电压>90%否”信号是导致步序62-2前提条件不满足的原因。
(2)鉴于上位机及现场盘柜均无励磁报警信号,且机组停机过程中电制动能够正常投入,励磁方面的故障可以基本排除。上位机有“2号机转速>110%”红色报警信号且持续10 s后复归,接着出现“2号机转速>90%否”,综合事件列表分析判断应是转速波动导致电压下降至90%以下。
导致转速波动的可能原因有:
1)调速器逻辑存在异常。
2)调速器控制回路故障。
3)导叶开度位置反馈传感器故障。
(1)运维人员通过调速器监控系统对2号机调速器逻辑进行在线检测,未发现调速器逻辑异常情况。
(2)运维人员现场检查2号机GT现地控制盘(=02 U+GT01)内端子接线正常无松动,相关输入输出模块工作正常,因此2号机调速器控制回路故障可排除。
(3)运维人员赶赴2号机水车室,现场检查2号机调速器导叶开度位置反馈传感器,发现导叶开度位置反馈传感器1=02 U+MA20-CG0001连杆球接头轴承的球头与球头座脱开,现场人员将连杆球头与球头座连接好后,上位机及现场电调盘上显示导叶开度恢复到正常值0。
正常情况下,发电开机流程走到S6-4后,监控给调速器发启动命令。调速器收到启动命令后,按一定的速度开导叶到空载开度,转速也随之上升,转速到90%左右时,调速器进入转速调节模式,开始根据转速对导叶开度进行细调。
此次2号机开停机过程中的导叶开度及转速曲线如图2所示。
阶段1:机组开机时调速器收到启动命令后,导叶开度正常上升,开度值从0变化至11.7%,尚未到达空载开度,且此时转速较低,未进入转速调节。
阶段2:因导叶开度反馈传感器连杆球接头轴承的球头和球头座脱开,导叶开度一直显示在11.7%,由于这个阶段导叶开度设定值是一直增大的,而调速器逻辑中收到的导叶实际值没有变化,从而计算出的比例阀设定值使得主配一直往开方向动作。
因为液压回路没有问题,所以主配正常动作,导叶实际开度将会继续增大。因为收到的实际值没有变化,导致调速器逻辑中判断为导叶实际值与设定值差值也一直在增大,从而会让主配往开方向动作更大,导叶开的更快,转速上升也加快。这样就导致了本次开机过程中,转速上升比正常情况下快了许多。
图2 2号机开停机过程中导叶开度和转速变化曲线
转速到90%之后调速器进入转速调节模式,调速器根据机组转速相对100%的差值以及变化趋势,计算出的导叶开度设定值比当前值小,从而使得主配往关的方向动作,实际导叶开度也将减小。
但由于此前转速上升过快,在惯性作用下,转速最高还是到了110%以上。之后,关导叶的效果体现出来,转速开始下降。和转速上升同样的道理,导叶实际开度已经减小了,而调速器逻辑中收到的开度实际值仍未变化,就会进一步加大主配往关方向的动作值,导叶开度继续减小,而当转速下降趋势较大或者已经小于100%时,调速器又会计算出主配往开方向动作,但因为此时导叶实际开度已经很小,转速下降过快,机组转速低于90%后,过了4 s左右时间间隔,机端电压低至90%以下,导致步序62-2前提条件不满足转停机。
阶段3:由于导叶开度反馈传感器连杆球接头轴承的球头已与球头座脱开,传感器连杆已处于自由状态,因机组振动原因,导致连杆向前滑动,导叶开度实际值突变为17.2%,并保持不变,直到机组停稳后导叶开度仍显示为17.2%。
(4)关于调速器导叶位置反馈主备用关系切换的说明:我厂调速器导叶位置反馈传感器共有两个,一主用一备用。查看调速器逻辑可知,正常时优先使用导叶位置反馈传感器1,当导叶位置反馈传感器1出现故障且传感器2正常时,会切换至传感器2主用,逻辑详见图3。
当出现导叶位置信号采集模块硬件故障(PT.SW.DI.F.PEOOTM1、PT.SW.DI.F_WG_POS)或导叶位置反馈信号超出正常设定值上下限时,调速器逻辑就会判断该导叶位置反馈传感器故障,判断逻辑如图4。
图3 导叶位置反馈传感器主备用关系切换逻辑
图4 导叶位置反馈传感器故障判断逻辑
结合此次事件相关信号分析,虽导叶位置反馈传感器连杆球接头轴承球头与球头座脱开,但传感器本身并无故障且传感器上送开度值未超出正常设定值范围,因此未出现导叶位置反馈传感器故障,也就未发生导叶位置反馈传感器主备用切换。
经运维人员现场检查,发现2号机导叶开度位置反馈传感器1连杆球接头轴承由于长时间动作磨损,球头座接口已明显偏大,加上机组开机过程中振动较大,导致连杆球接头轴承球头从球头座中脱落,造成导叶开度变化异常,是此次机组开机失败的原因。
由上述分析可知,本次事件发生的大致过程为:2号机发电开机过程中,当执行到步序62-2时,由于2号机导叶开度反馈传感器1连杆球接头轴承球头从球头座中脱落,导叶开度反馈值不会变化。从而导致调速器增减导叶开度时存在超调现象,机组转速快速下降,2号机励磁V/Hz限制动作,随后机端电压降至90%以下,导致步序62-2前提条件(步序62-1完成即GBX_STP_62_1_OK)不满足,2号机发电开机启动失败。
抽水蓄能机组在电网调节中扮演重要角色,因此提高机组发电成功率意义重大。针对以上分析,根据实际情况提出几点建议:
(1)举一反三,结合机组定检对导叶开度反馈传感器健康状态进行检查,发现异常及时更换。
(2)建立机组元器件相关设备台账,对于使用频繁且多年仍未更换的元器件,缩短维护周期,结合机组检修有计划性的进行更换。
(3)与调速器厂家沟通,进一步优化调速器导叶位置反馈传感器主备用切换逻辑。