动叶可调轴流引风机振动异常分析及处理

2019-11-18 02:03
重庆电力高等专科学校学报 2019年5期
关键词:滑块磨损螺栓

(宁夏京能宁东发电有限责任公司,宁夏 银川750400)

火力发电厂燃煤机组锅炉的引风机,负责将锅炉燃烧后的高温烟气吸出,再通过脱硫处理后经过烟囱排入大气,在机组的燃烧系统中起到了维持炉膛负压、克服烟道阻力的作用,是燃煤机组重要辅机之一,对机组的安全稳定运行起着至关重要的作用。如果引风机喘振引起振动异常超标,可导致引风机跳闸,造成机组RB动作,甚至MFT,不仅对公司造成巨大经济损失,甚至会产生机组安全事故[1]。因此,消除燃煤机组引风机振动异常的隐患,对于机组的安全经济和稳定运行,具有极其重大的意义。

1 概述

1.1 机组概况

某电厂一期为2×660 MW燃煤汽轮发电空冷机组,锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈加垂直管直流炉,单炉膛,一次中间再热,采用切圆燃烧方式,固态排渣,正压直吹式制粉系统。锅炉采用平衡通风方式,每台炉设有2台三分仓容克式空气预热器,2台动叶可调轴流式引风机,2台动叶可调轴流式送风机和2台动叶可调轴流式一次风机。为防止空气预热器低温腐蚀,每台送风机和一次风机出口处各装有1台蒸汽暖风器。

1.2 设备结构原理

锅炉引风机采用上海鼓风机厂原厂配套的SAF31.5-16-2型双级动叶可调轴流风机,主要由轮毂、联轴器、传扭轴、机壳等组成,结构如图1所示。风机动叶叶片的调节通过液压调节装置进行调节,液压调节装置则由TLT系列液压缸配合液压油站进行叶片的调节。

图1 双级动叶可调轴流引风机结构示意图

2 振动异常过程

为保证引风机的安全运行,厂家设计引风机振动值必须小于4.0 mm/s(跳闸保护为6.4 mm/s)。该电厂1#机组11#引风机自2013年9月大修投入运行后,振动一直处于良好状态,X、Y向振动值均小于2.0 mm/s,振动运行曲线如图2所示。自2016年3月开始,风机在运行中振动值呈缓慢上升趋势,到2017年10月,振动值最大达4.26 mm/s。运行至2018年7月,振动值最大幅度已达到5.38 mm/s,运行振动趋势如图3所示。为保证发电厂的经济效益,安排热控专业人员把风机振动异常保护解除,暂时维持机组正常的运行状态,再安排锅炉专业人员逐步进行故障消缺。

3 振动异常原因分析

3.1 振动异常理论分析

通过厂内人员开会讨论,先从理论上分析引起引风机振动异常的原因,具体可能有以下几个方面[2-5]。

1)引风机地脚螺栓紧固不到位;风机上下壳体连接处即中分面连接螺栓紧固不到位。

2)转子与电机转子不在同一中心线。

图2 2013—2014年振动趋势图

3)叶片积灰严重或叶片磨损严重,转子质量不平衡,导致振动异常。

4)叶片角度不一致,风机运行不平衡,导致振动异常。

5)主轴承箱与风机下壳体连接法兰间隙超标,中心不对称。

6)风机主轴或轴承箱出现裂纹导致振动异常。

7)轴承箱内推力轴承和滚动轴承故障,轴承与轴承箱间隙超标,进而引起振动异常。

8)风机进出口导叶、壳体支撑与壳体连接处焊缝开裂,从而引起引风机振动异常。

3.2 实际振动异常原因查找

参照3.1节理论分析结果,一一对照,对11#引风机振动超标原因进行逐条详细排除,以便最终确定原因,下面对排查过程进行详细的说明。

1)2018年6月,机组正常运行,在引风机运行过程中,安排人员对引风机地脚螺栓及中分面螺栓进行紧固。第一步安排人员对中分面螺栓进行了紧固,并且在紧固完成后观察风机运行2 h,风机振动情况无明显变化。第二步,对风机地脚螺栓进行紧固,完成紧固后继续观察2 h,结果在紧固后振动值开始逐渐出现小幅度降低,振动最大值从5.38 mm/s降低至4.8 mm/s,如图4所示。所有的地脚螺栓紧固后,风机振动虽然有小幅下降,但是幅值依然超标,说明地脚螺栓的紧固程度不是造成风机振动异常的主要原因。

图4 地脚螺栓紧固前后振动趋势图

2)2018年9月,1#机组调停检修,安排人员复查联轴器中心,结果为轴向和径向偏差均在0.05 mm以内,说明转子和电机中心在同一水平线上,转子与电机转子不在同一中心线导致的风机振动异常原因可以排除。

3)2019年4月,1#机组按计划进行C级检修,对11#引风机进行揭盖检查及转子解体检修。检查发现一、二级叶片磨损严重,如图5所示,一级14片叶片中有2个叶片角度与其他叶片有近10°的偏差。后转子解体后发现,导致这2片叶片角度偏差的原因是控制叶片角度的调节滑块磨损严重,滑块与推盘、调节盘间隙过大,如图6所示。叶片角度调整过程中死区过大,从而导致叶片角度出现较大偏差,导致风机叶片整体平衡有异常。

图5 叶片磨损严重

图6 叶片调节滑块磨损严重

4)转子吊出前,检查主轴承箱与风机下壳体连接法兰间隙,一、二级连接法兰间隙均在0.05 mm以内,排除间隙过大导致的中心不正。

5)轴承箱解体后,对主轴及轴承箱进行着色及超声检查,未发现异常。

6)将轴承箱内主轴抽出,检查两侧推力轴承、滑动轴承及轴承箱,轴承及轴承箱正常,未发现因轴承与轴承箱间隙大造成的滑套痕迹。

7)对风机进出口导叶及支撑进行着色检查,未发现焊缝开裂现象。

3.3 振动异常原因分析

根据风机解体检查结果可知,造成1#机组11#引风机振动异常的原因有两点。

1)该燃煤电厂为节省燃料成本,入炉煤掺烧较大比例的高硫、高灰分劣质煤,含硫较高及大量飞灰的烟气冲刷引风机叶片,使引风机叶片腐蚀、磨损严重,造成风机转子质量不平衡,从而引起风机振动异常。

2)引风机叶片调节滑块磨损严重,在检修中未检查出来,导致运行中部分叶片角度调整时与其他叶片出现较大的偏差,叶片发生轻微漂移,造成风机在运行中动力场局部不平衡,引起引风机在运行中振动异常。并且在运行过程中,动力场局部不平衡现象逐步加强,使引风机振动逐渐向大的方向发展。

4 振动异常处理过程及预防措施

4.1 振动异常处理过程

针对以上原因,提出以下处理措施。

1)对11#引风机的II级叶片共28片,采用补焊的方式进行修复,已经严重损坏无法进行修复的,则进行更换,并且保证更换的新叶片的叶型,与修复叶片保持一致。

2)更换叶片调节滑块,调整滑块与调节盘、推盘间隙,从而保证叶片角度一致。

3)以上处理完成后,对转子进行动平衡试验。

4.2 振动异常处理效果

11#引风机检修后投入运行,运行状态良好,引风机振动正常,振动值在2.0 mm/s以下,如图7所示。

图7 检修后风机振动趋势

4.3 振动异常预防措施

1)定期检查引风机地脚螺栓,确保地脚螺栓紧固。

2)每年机组进行停运检修时,对引风机进行全面检查,包括叶片磨损状况、叶片调节滑块磨损情况,必要时对叶片进行修复,对滑块进行更换。

3)一个大周期对风机叶柄轴、轴承箱、轴承、主轴进行检查,确保无异常。

4)确定入炉煤掺烧比例,避免高硫、高灰分劣质煤掺烧比例过高。

5 结语

只有燃煤机组的引风机健康运行,才能够为机组的安全稳定运行提供保障。因此需要设备管理部门安排专业人员,定期对引风机各部件进行检查和检修,避免因部件故障导致的风机振动异常。同时,还需要进行日常巡点检,把分析风机运行情况纳入常态管理,对风机进行实时劣化分析,为引风机安全稳定运行提供良好的技术保障。

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