110kV新建变电站断路器防跳回路问题分析及改进措施

2019-11-03 13:11罗昕陆校丞颜晓娟
电脑知识与技术 2019年24期
关键词:断路器继电保护

罗昕 陆校丞 颜晓娟

摘要:110kV新建变电站主变低压侧断路器分闸后无法再次合闸,经研究发现,由于主变机构箱防跳继电器与操作箱跳位监视回路参数不匹配,造成防跳继电器不能可靠返回,合闸回路被切断,断路器无法合闸。通过修改二次接线和开展防跳试验验证,该问题得以解决。

关键词:断路器;继电保护;防跳回路

中图分类号:TM622       文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2019)24-0244-03

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis and Improvement Measures of the Anti-bouncing Circuit of Circuit Breakers in 110 kV Newly-built Substation

LUO Xin1, LU Xiao-cheng2, YAN Xiao-juan1

(1.Guangxi Hydraulic and Electric Polytechnic, Nanning 530023,China;2.Guangxi Electric Power Transmission and Substation Construction Company, Nanning 530023, China)

Abstract: The low-voltage side circuit breaker of the main transformer could not close again in 110 kV Substation. It was found that the parameters of jump-proof relay of main transformer mechanism box could not match those of jump-position monitoring circuit of operation box, which caused jump-proof relay could not return reliably, As a result, the closing circuit is cut off and the circuit breaker could not close.

Key words: circuit breaker; protective relay; Anti-bouncing Circuit

1 问题提出

2019年1月3日,在广西南宁市五象新区新建110kV变电站中,保护调试工作人员对主变高、低压侧断路器开展遥控分合闸试验时,主变高压侧断路器分合闸正常,低压侧断路器完成一次分闸后,无法再次合闸。

2 原因分析

2.1 变电站基本情况

该新建110kV变电站位于广西南宁市五象新区中心,五象新区远期规划为南宁市新城市中心,目前处于建设发展期,供电负荷不多,所以变电站分三期建设。一期工程1台主变(63MVA); 110kV线路2回,10kV线路出线15回,每台主变安装2组容量为6Mvar的电容器组。

主变110kV高压侧一次设备采用山东泰开高压开关有限公司的ZF10-126G型户内GIS成套设备,低压侧断路器采用广东正超电气有限公司的小车式VS1-12户内高压真空断路器。

主变保护按双套设计,主保护与后备保护一体化配置(PCS-978NA),配置1套非电量保护(PCS-9661N)和操作箱(CJX-01-121633),主变保护装置组两面屏;主变高压侧、低压侧及本体各配置1套测控装置(PCS-9705-H2),组一面屏。保护屏和测控屏均采为南京南瑞继保电气有限公司产品。

2.2 主变低压侧断路器控制回路分析

由于主变低压侧断路器遥控分合不正常,工作人员检查断路器控制回路,工程设计如图1所示。

由于图1设计二次回路十分简略,断路器分合闸控制回路走向表述很不明确,因此工作人员只好查厂家资料,核对现场二次接线,补充完善主变低压侧开关控制回路,如图2所示。

根据图2所示,保护调试技术人员进行主变低压侧断路器遥控分合闸试验,步骤如下:

1)用短线短接3S1-2接点,解除五防锁,3QK切换开关打到就地同期位置,3QK3-4接点闭合。

2)投入主变测控柜3LP3遥合压板,在后台执行合闸操作,HJ接点闭合。

但是主变低压侧断路器不动作。

3)在主变测控屏用万用表测量正电源端子3CD1,正电,遥控合闸出口端子3CD9对地电压,正电;在主变保护屏测量合闸出口端子3-4CD5,正电;在主变低压开关柜合闸出口端子2D6,正电;2D12负电。说明控制回路电源正常,遥控合闸指令已经正确到达断路器机构箱。

检查断路器辅助常闭接点QF闭合正常,电机储能接点S1闭合正常,辅助闭锁接点S2闭合正常,初步分析判断是机构箱防跳继电器KO没有返回,KO常闭触点切断合闸回路,造成断路器无法合闸。

4)断开控制电源,待机构箱防跳继电器KO返回,其常闭接点闭合。

5)合上控制電源,测量机构箱端子2D6,负电。执行前面的1)和2)步骤,断路器合闸成功。

6)3QK切换开关打到远方位置,3QK7-8接点闭合,投入主变测控柜3LP4遥跳压板,在后台执行跳闸指令,TJ1接点闭合。断路器跳闸成功。

7)重复前面的1)和2)步骤,断路器不动作,检测结果同3)。

基本确定是断路器机构箱防跳继电器KO没有及时返回,其常闭触点切断合闸回路,造成断路器无法合闸。

2.3 防跳继电器不返回原因分析

1)断路器防跳

防跳继电器是防止断路器出现“跳跃”现象。断路器“跳跃”是由于断路器控制开关或自动重合闸装置的合闸接点未及时返回,例如操作人员未松开手柄、自动重合闸装置的合闸接点粘连,而正好合闸在故障设备上,造成断路器连续多次分合的现象。

2)原因分析

该110kV新建变电站主变高、低压侧断路器均采用断路器就地防跳功能。根据设计要求,取消操作箱防跳功能,即把图2主变保护A柜操作箱的TBJV防跳常闭接点用短线S2短接。

主变低压侧断路器合闸回路如图2所示,二次设计直接把跳位监视回路(端子3-4CD6)与操作箱合闸出口(端子3-4CD5)短接,接至机构箱端子2D6。当主变低压侧断路器QF处于合闸位置,其常开触点闭合。机构箱防跳继电器KO回路电流9.1mA,功率1W,技术参数数值较小,可通过操作箱TWJ跳位监视回路得电动作,其常闭接点断开,切断合闸回路,常开触点闭合,自保持不返回。如图3所示。

如果变压器跳闸后,故障处理完恢复送电,调度下令遥控合闸,由于防跳回路一直自保持不复归,断路器无法合闸,运维人员必须到达变电站现场手动断开控制电源才能恢复,延误了送电,影响非常大。

3 采取的措施

1)断路器防跳分类

断路器防跳回路有两种:

一是保护屏操作箱防跳,也称为电流型防跳:利用跳闸回路防跳繼电器TBJ电流线圈启动,通过合闸回路TBJV电压线圈自保持,从而持续断开合闸回路,起到防止断路器“跳跃”现象的作用,如图4所示。

二是断路器机构箱防跳,也称为电压型防跳:利用断路器辅助接点启动防跳继电器KO电压线圈,通过本身的常开接点,用合闸脉冲实现自保持,从而将合闸回路断开,如图5所示。

2)改进措施

该站主变低压侧断路器有两套防跳回路,根据《南方电网电力系统继电保护反事故措施汇编(2014年)》第6.13条规定:每个断路器应且只应使用一套防跳回路,宜采用开关本体防跳的要求,该110kV新建变电站主变高、低压侧断路器均采用断路器就地防跳功能。由于断路器机构箱防跳继电器KO与跳位继电器TWJ参数不匹配,防跳继电器KO不能及时返回,造成断路器跳闸后无法再次合闸,必须手动断开控制电源才能恢复。

改进措施有两种:

1)取消开关本体防跳,改为操作箱防跳。即断开图2中S2的短连线,投入TBJV防跳常闭接点,断开机构箱JP9短连线,拆除防跳继电器KO防跳回路。

2)TWJ跳位监视回路引出端子3-4CD6与合闸出口端子3-4CD5分开,先串联机构箱防跳继电器KO常闭接点及断路器QF常闭接点后,再接至断路器合闸回路2D6处,可确保机构防跳可靠返回。如图5所示。

由于主变机构箱没有提供相应接点,需联系开关厂家,按设计要求增加相应设备,修改相关二次回路接线。

经与业主工程技术负责人沟通协商,同意采用第一种改进措施,改为断路器操作箱防跳。

4 防跳功能试验

按照前面的改进措施,完成防跳改线,效果如何,必须通过防跳功能试验验证。防跳功能验收,一般采取的方法是人为在二次回路制造分合闸命令共存的现象,然后观察断路器是否有跳跃现象。具体步骤如下:

1)合上主变低压侧断路器,把主变测控屏3QK切换开关切到就地非同期位置,3KK控制开关把手一直保持在合后位置;

2)短接保护出口接点。断路器跳闸不重合。

3)松开3KK控制开关把手,再合闸一次,保证断路器能够可靠合上。

4)短接操作箱防跳接点,再重复1)步骤,点跳断路器,断路器跳闸后重合一次。逻辑完全正确。

5 结论

1)通过更改防跳回路,由断路器机构箱防跳改为保护屏操作箱防跳,有效解决机构防跳继电器与操作箱跳闸监视回路参数不匹配问题,确保断路器正常分合闸。

2)断路器生产厂家很多,其灭弧原理、操作机构和控制回路多种多样,各有特色,尤其是防跳回路的设计更是千差万别,如何把控制回路与防跳回路很好地结合起来,需要电力工程设计者和现场技术人员共同协作,按规定做好保护调试以及验收工作,及时发现问题,分析解决,以免留有后患。

3)采用操作箱防跳回路,注意保护出口自保持回路完好,即可保证断路器可靠分闸,只有断路器分闸后,其辅助常开接点QF断开,跳闸回路才被切断,保证保护出口继电器接点不被用来灭分闸回路的直流电弧。

4)二次图纸设计要求二次回路走向清晰明了,保护装置内部接线必要的不能简略,尽量在图纸上显示完整,减少现场技术人员查阅有关厂家资料时间,提高工作效率,降低人为接线错误概率。

参考文献:

[1] 薛峰. 电网继电保护事故处理及案例分析[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017.

[2] 闫石, 钟素梅. NSR699R操作箱防跳回路与XGN80-40.5断路器机构箱防跳回路配合的分析[J]. 电气技术, 2019, 20(1): 77-79, 83.

[3] 董梦翔. 110 kV断路器合位状态下的“双位置”原因分析和改进[J]. 智能城市, 2019, 5(6): 57-58.

[4] 石星昊, 刘奇, 万基磊. 探讨继电保护装置调试的技术及维护管理[J]. 山东工业技术, 2019(19): 163.

【通联编辑:谢媛媛】

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