火电企业水利用率的研究与应用

2019-10-26 09:20安娅琳
设备管理与维修 2019年12期
关键词:净化系统中水工业废水

安娅琳,吕 凯,孔 妍

(1.山东省特种设备检验研究院济宁分院,山东济宁 272000;2.华电国际邹县发电厂,山东济宁 272000)

0 引言

1 机组概况

华电国际邹县发电厂四期为2 台1000 MW 机组,其中水处理系统对电厂工业废水、生活污水和邹城市二级污水进行深度处理,将处理后的合格水做为主要水源补入四期循环水系统。其中,电厂工业废水为生产过程中的油罐冷却水、地面冲洗水、轴承等零部件的冷却水;电厂生活污水为三、四期生产、生活过程中产生的生活污水。循环水用水在电厂用水中占比较大(75.87%),邹县发电厂的机组循环水用水水价:一、二期地下水1.5 元人民币/t;三期地表水0.65 元人民币/t;四期中水0.6 元人民币/t。四期中水水价最低,为保证企业的社会效益、经济效益,降低用水成本,用水顺序应为四期中水、三期地表水、一、二期地下水。

2 基础情况分析

对四期中水目前的利用情况进行深入的调查研究,分析四期中水综合利用过程中存在的影响其利用率的主要问题。

2.1 四期中水在全厂循环水补水中占比较低

调查发现,一、二期水源为地下水,三期水源为南四湖地表水,四期中水不向一、二、三期供水,只提供给1000 MW 机组用水,用户非常单一,所占比例较小,全厂覆盖率处于较低水平。

在这种供水方式下,当一、二期地下水和三期水源出现紧急情况时,即便四期中水有一定的裕度也无法给一、二、三期紧急供水,整个电厂的供水安全性较差。

2.2 四期中水利用困难

对四期中水处理系统水处理和应用(图1)分析研究发现,四期中水利用过程中还存在其他问题。

(1)四期中水处理系统设计处理量4200 t/h,远大于正常2台1000 MW 机组运行时中水的使用量(约2600 t/h),造成四期中水处理系统设备利用率低,存在设备浪费。

(2)因机组1000 MW 停机期间循环水不需要补水,造成邹城市二级污水只能停止供水,环保效益降低,影响企业形象;同时,处理的工业废水和生活污水无处排放,大量清水只能外排雨水井。雨水井满后,则会利用大雨水泵外排灰场,存在一定的环保风险。

图1 四期中水处理和应用示意

2.3 原因分析

(1)未对各期循环水补补水质进行系统分析,不能有效把握各期水质间指标差距,对四期水掺配至其他机组不能进行有效指导。

定义2[5] 设X是一个非空集合,则定义在X上的区间智集A由隶属度函数AT,犹豫度函数AI和非隶属度函数AF构成。其中,对于每一个x∈X,AT(x),AI(x),AF(x)⊆[0,1],记为:

(2)要实现向其他机组供水需要有供水管路。原三期阀门室至四期中水系统有一路调试用水管路,该管路只能实现由三期阀门室至四期中水供水,而不能反向供水。

(3)设备材料不允许。氯离子是一种强腐蚀性阴离子,广泛存在于天然水和工业水中,过高的氯离子浓度会导致水处理设备严重腐蚀。针对现有设备材料情况,没有合理进行掺配控制水质指标,未及时改造和升级设备,造成中水应用范围受限。

(4)四期中水除用作循环水补水外,没有其他用户。用户数量少也导致中水利用率低。

3 提升方案

3.1 水质分析(表1~表4)

表1 中,循环水各项指标的制定是通过循环水动态模拟试验来确定的;循环水动态模拟试验需定期开展;循环水运行过程中,主要控制指标中的任何一项控发生超标,都视为异常,需加强、加大排污、补水、调整处理。

表1 循环水监督主要控制指标

表2 一、二期原水水质分析

表3 三期分配水池水质分析

表4 四期中水出水水质分析

从以上水质控制指标和水质分析中得出结论:四期中水出水水质与三期分配水池补水水质近似,与一、二期地下水水质偏差较大。四期中水出水能够满足部分向三期补水的要求。

3.2 系统管路改造

原三期阀门室至四期中水系统有一路调试用水管路,该管路只能实现由三期阀门室至四期中水供水。现将该调试用水管路移至中水提升泵出口管线上,管路改造后实现四期中水至三期阀门室双向导通性,这样四期中水可以方便的向三期阀门室供水,为三期循环水掺配四期中水提供便捷。

3.3 掺配控制指标

钙硬高会造成结垢,氯离子高可加快设备腐蚀。由水质分析可知,四期中水水质与三期循环水补水水质钙硬相当,只要严格控制循环水浓缩倍率(≤5)不会引起设备结垢。

四期中水氯离子比三期补水氯离子要高,铜材料的三期主机冷油器、三期氢冷器、吸风机冷却器等易腐蚀,需要严格控制补水量来防止设备腐蚀。我国目前执行的GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》中,规定氯离子控制指标≤(700~1000)mg/L。所以三期补四期清水流量不易过大,应确保三期循环水氯离子不超标且尽量控制≤700 mg/L。四期清水也可通过三期阀门室进入三、四期杂用工业消防系统,需控制四期清水氯离子≤300 mg/L。自2018年2月课题实施后每天向三期循环水供水约300 t,循环水水质稳定且指标满足要求。

3.4 引入四期扩建端净化系统

四期扩建端净化池设计为净化处理炉后冲洗水,并将净化后的清水加以利用。实际运行后发现,炉后冲洗水量较小无法满足设计要求。经调查,四期中水水源(三、四期工业废水、生活污水)水质可以满足扩建端净化池的补水要求,可以将四期中水水源部分引入,实现净化系统的最大处理能力。

三、四期工业废水、生活污水可排至雨水井,雨水井又与四期扩建端净化系统距离较近。为充分利用现有系统和设备,增铺四期雨水井至四期扩建端净化系统污水稳定池管线,该管线将工业废水、生活污水通过雨水井送至四期扩建端净化池。污水在稳定池充分沉淀稳定后,经过稳定池周圈的水生植物净化,最终汇入清水池,清水池的水南路作为厂区园林绿化喷淋用水,北路作为洗车平台冲洗水,剩余合格清水排至三期分配水池。雨水井至扩建端净化系统流量稳定在200 t/h,水质能够满足三期循环水对水质的要求。

3.5 制定运行规定

(1)综合利用四期扩建端净化系统,四期扩建端清水池水质合格且满足洗车台用水、绿化用水的情况下,应启动四期扩建端回收水泵,将水回收至三期分配水池。

(2)控制四期中水不溢水,特别是不得溢流至厂区围墙外,防范环保风险。

(3)加强水质监测,化学专业设立课题,通过挂片试块等试验手段摸索规律。加强对化学、金属等专业知识的学习,拓展业务知识范围。

4 经济效益分析

按照四期中水水价0.6 人民币元/t,四期7#,8#机停运期间(40 d),中水处理系统对电厂工业废水处理量为700 t/h,电厂生活污水处理量为200 t/h。全部回收至三期循环水计算,全年可以节省水费51 万元人民币。

5 结语

随着现环保压力和经济压力的加剧,企业应利用各种措施节能减排。在四期中水经济性较好的情况下,三期使用中水量继续增加是必然的趋势,下一步一、二期也要考虑用中水,减少地下水、地表水的使用量。从企业的经济效益出发,应发挥好使用中水的优势,使用水优化、梯级利用,最终达到废水零排放。同时,中水利用率的提升和机组停机期间工业废水及污水的外排的减少,为企业带来了一定环保效益,多利用城市污水也带来一定的社会效益。

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