□杨光跃 付振涛
(一)概览。石川岛100t履带吊是公司于1992年购买,日本石川岛株式会社生产的履带式起重机,整车最大起重能力100t。该车的电控系统相对比较简单,主要包括以下几部分。
1.驾驶室电气。包含前面板上的按钮、钮子开关、指示灯、力矩限制器、油温表;左面板上的雨刷、暖风、大灯开关、起动钥匙开关、钮子开关、指示灯、独立式圆形仪表,左控制箱里面的保险组、继电器组、报警蜂鸣器;雨刮器;冷气空调,暖风机。
2.电瓶室电气。包含2块电瓶、总电源电磁开关、起动安全继电器、预热继电器、灭车紧急继电器(已缺失)。
3.发动机电气。包含发动机上的发电机、起动机、进气预热器、灭车电磁铁、各个传感器、空调压缩机等。
4.车身电气。包含各控制电磁阀、扒杆及过卷限位开关、电喇叭等。
5.灯光系统。包含车身左右两侧的大灯,回转警示灯、蜂鸣器等。
(二)线束组成。原车主线束是由不同颜色、5种线径的电线组成,包括0.75mm2,1mm2,2mm2,5mm2以及电瓶线70mm2这5种截面积的电线构成了整车电气线束,基本能按线色区分各条线路,没有线号。线束与各个开关、电磁阀、电气件都由各种接插件连接,少数直接用螺栓连接。
(三)左面板控制箱。原车驾驶室在座椅左侧面板下的控制箱里面有8连继电器组及老式的底座、胶木片式保险及底座,继电器接线都是直接焊在底座上的,不便于后续检修;控制箱空间较小,检修很不方便,而且由于该车经过多年使用维修,车内线路比较乱。
由于该车已经使用26年之久,整车电气在这些年的维修过程中,私拉乱接现象较多,有不少原车电线已经断线,各接插头在海边潮湿、高盐环境下工作多年,已锈蚀严重,电气件被腐蚀,基本都不能继续再用,故本次维修计划将整车电气全部换新,并尽可能地恢复之前已经失效的电气功能,且对一些地方做相应的国产化改造。
本次修复的内容包括:整车线束的换新,开关、按钮、指示灯换新;独立式仪表改装集成式数显仪表,废除原车独立式圆形仪表;大灯换新、回转警示灯及蜂鸣器恢复;力矩限制器换新;空调及暖风改装成一体机,放置在驾驶室后侧底部,取缔原单冷空调(后装的,原车没有)及原车暖风机;新做电控箱1个挂在驾驶室后侧上部,且将新线束中相关部分引至新电控箱里面;改装雨刷器;全车电磁阀全部换新;发动机的传感器改成与集成仪表配套的;起动机及发电机经拆解、清洗、保养后使用。
(一)整车线束拆除及重新制作。整车线束拆除前,需要做一些准备工作,将驾驶室里的所有开关、继电器、蜂鸣器、仪表上的接插头或连线全部断开,保险座拆下;车身上所有传感器、压力开关、电磁阀接插头断开;电瓶室的电瓶线、各继电器接线全部拆下;注意拆的时候都要做好记号并记录在记事本上。所有的连接线都拆掉后,将固定线束的卡子都拆掉,然后将旧线束从驾驶室里一点点整个抽出来。
为了制止新线束的需要,本次购买了4种规格的电缆线,30*1.25mm2和37*0.75mm2带数字自编号的多芯线作为主线束,8*2mm2的不同线色的多芯线作为驾驶室里面的各支路电源线,6mm2单芯线作为驾驶室总电源线及发电、起动线。然后根据旧线束各条线路的长度,由近至远分配好各线芯,长度稍长于旧线束的长度,并预留几条备用线束。待所有线芯都分配完毕,用塑料绝缘胶布缠绕新线束,包2层。各个分支也对照旧线束做好,由于本次修复需要进行一些改动,故预先将线芯留好。至此,新线束基本成型。
(二)重新绘制整车电路图,编写线号。由于原车电气原理图与实际电气线路存在一些出入,而且是英文版的,布局还比较混乱,且各线芯没有编号,故本次决定重新绘制整车电路图,并将各条线路进行了编号,改变了原来的布局,使其看起来比较直观简洁,在后续安装、接线甚至检修的时候更加轻松。本次使用Autocad Electrical 2014绘图软件进行了原理图的绘制,共3页,绘图过程中几经修改,最后成图(由于篇幅有限,新图只给出了2张)。新旧图对比如图1、图2所示。
图1 旧图纸 图2 新图纸
(三)TP76线号机的应用。据上所述,新电路图绘好之后,线号也一并编好了。本次购买了TP76型号的电脑线号机,具有打印套管线号、贴纸打字以及热缩管打字等功能,非常适合线路较多的场合使用。线芯套上线号后,对后续布线、接线工作都有很大的便利,而且能有效减少差错,降低工作强度。该线号机也可以打印相应贴纸贴在电线上、开关周围,做标识用。待线号打好之后,就套到对应的线芯上。在接线的时候,将线号套齐即可。
(四)各个按钮、开关、指示灯拆除及换新。驾驶室前面板及左面板的按钮及开关、指示灯全部拆除之后,2块安装板做喷砂、喷漆等防腐处理,待油漆完全干了之后,将新的部件装上去,新扩了2个孔,一个安装灭车按钮,一个安装报警指示灯。新的左面板如图3所示。
图3 新的左面板
(五)集成仪表选型改装。之前在分公司其它设备上使用过的发动机数显仪表GM50H,简单明了、功能齐全,自带报警功能,比较适合这种老旧设备。本次修复也使用了这款仪表,发动机转速、机油压力、水温油温、供电电压、运转时间都能直观地显示出来,如图4所示,其中水温和油温是交替显示,交替时间可以设置。利用发电机中心点输出来做为发动机的转速信号使用,只是需要设置一下仪表中的飞轮参数到合适的值即可。同样,其它传感器可以用配套的,也可以用其他品牌的或者自己选的,在参数设置里设置好就可以使用了,具体的情况可以参照说明书进行相关设置。
图4 数显集成仪表
(六)电控箱制作。鉴于原来的继电器组和保险座都不能继续再用,且安装方式和位置不利于检修,所以本次修复需要制作一个新的控制箱,将继电器和保险安装在该箱子里,将该电控箱安装于新驾驶室后侧上部,并将其相关线路扩展至该控制箱。在做新线束时,即将这部分线路预留足够长了。本次选用了1个500*400的横版基业箱、配套线槽、接线端子排、带灯保险组、导轨式继电器底座及继电器等,在底板上打孔过丝,然后将各元件都安装好之后,对照新的电路图,将箱体内部的接线连接好。
(七)冷暖一体式空调选型加装。该车原来的空调也是后加装的,现已不能再用,原车的暖风机亦不能再使用,本次选购了1台冷暖一体机,安装比较简单,在驾驶室后侧的底板上焊上4条螺栓,中间再开一个下水孔,即可安装;冷凝器外机固定在紧贴驾驶室后方的罩子上;空调压缩机还是安装在原来的位置。到此,空调系统安装完成。
(八)全车电气回装。全车具备电气回装条件之后,先把新做的大线束从驾驶室往下穿出去,一直到车身左侧前面最末端的地方,还是按照原来的路径走,都穿好之后,挨个上固定卡子,在裸露或者拐弯处,另加保护套。
发动机上的接线大部分是螺栓连接的,都对应接好;电瓶室设置的几个继电器及保险大部分用螺栓连接;驾驶室的线束线芯最多,各个按钮、开关、指示灯大部分通过接插头与线束连接,少数螺栓连接;控制箱安装到驾驶室后侧上部,窗户底下,然后将线束顺到箱子里面,按照新电路图将各线头与端子连接好,前风挡玻璃雨刷器与右大灯安装在驾驶室顶部前端,由1根5芯2.5mm2的电线从驾驶室引出来,通过插头连接至雨刷和大灯;所有的电磁阀更换新的,线芯直接接在插头上;再将车上其它的线束都接好。至此,整车电气接线基本完成。
全车具备试车条件后,进行着车、试车。顺利着车后,发现集成数显仪表上的发动机机油压力过低、发动机转速为0,其余正常。后经排查,发现机油压力传感器接头堵塞,经清理,后又调整仪表中的飞轮参数到40,再次着车后,机油压力正常,发动机怠速转速在550rpm左右,误差在允许的范围内。后续安装了国产JL-3000型力矩限制器,经过调试后,能较准确地显示所吊重物的重量,误差在允许的范围内。该力矩限制器具有过载和臂杆大角度保护功能,控制信号通过单独电缆线引至电控箱,控制相关的继电器,当控制信号有输出时,对应的继电器动作,电磁阀失电,这样就能防止起重机往危险方向继续操作。
后来测试了吊车的其他动作,也都正常,各个限位开关动作正常,调整了臂杆限位开关,使其能在规定角度动作,切断相应继电器输出,避免臂杆继续上扬。
至此,本次对于石川岛100t履带吊的整车电气换新修复及改造已经全部结束,经过努力,过程中遇到的问题也都一一得到了解决,并对原电气系统做了几处改动,使得电气系统能完全满足其正常作业的需求,电气安全装置经过调试之后,也能起到其应有的作用。
总之,本次电气修复改造还是比较成功的,当然,这其中也可能会存在不足、不妥之处,后续使用过程中也会根据具体情况进行改进。