JPH-431井固井技术

2019-10-21 08:57刘凯
中国化工贸易·下旬刊 2019年6期
关键词:水泥浆

刘凯

摘 要:JPH-431井位于杭锦旗锦58井区高风险区边部。该井地层承压能力低,固井施工过程及易发生漏失,加上全井采用二开结构,裸眼段长,水泥浆顶替过程产生的摩阻附加水泥浆液柱压力,大大增加了固井漏失风险,同时水平井固井对套管下入,水泥浆性能要求以及固井附件的可靠性也提出了严格要求。

关键词:漏失;套管下入;水泥浆;固井附件

根据杭锦旗工区施工情况分析,该区域主要漏失层位集中在刘家沟组中下部及石千峰组上部,JPH-431井邻井有两口井一次注水泥浆成功返至井口,而其余三口井在一次注水泥过程中发生漏失,正注返高至延长组及以上,JPH-431井拟采用一次注水泥双凝水泥浆体系固井,若发生井漏,则进行水泥浆反挤作业,且水平段较长,如何保证套管顺利下入,保证水泥浆的封固质量提出严格要求。

1 固井技术难点

①杭锦旗地层承压能力低,普遍性钻、固井漏失严重,造成固井质量相对较差;②水平段长,由于井眼轨迹的变化,套管在拉力和自重作用下,通过造斜井段和水平段时与井壁大面积接触,套管严重偏心和贴壁,下入摩阻增大,易发生下套管阻卡等复杂情况;③在斜井段和水平段,因重力作用,水泥颗粒下沉,自由水极易聚集在井眼高边形成连续的水槽或水带,不能有效胶凝或形成足够的强度,形成油气窜流的通道;④该井采用一次注水泥全封固固井工艺,封固段长,套管内外压差大,要求固井工具附件在高温、长时间冲刷条件下起密封作用,一旦浮箍浮鞋等固井附件失效,发生水泥浆倒流、留水泥塞现象,水平段套管内基本会被水泥浆充填。造成固井失败;⑤该井因井下复杂,通井时间长达半个月,通井过程中刘家沟组发生失返性漏失,因泥岩垮塌,导致长时间通井困难,石千峰组和盒三组掉块严重,多次遇阻卡,同时长时间通井划眼导致井下多处存在大肚子井眼及沟槽,给井眼清洗造成困难,严重影响固井顶替效率。

2 固井技术措施

2.1 井眼准备

首先,井队和固定队应根据实钻情况制定完善的通井、下套管及固井措施;钻井过程中出现漏失的,下套管前通井需堵漏并做不低于3MPa的承压试验,否则不能下套管,为固井提供合格的井眼条件。下完套管后固井前循环钻井液排量要控制在环空返速在1.2m/s以上清洁井眼。

其次,下套管前采用双扶正器通井,对遇阻遇卡井段进行反复划眼,达到起下钻顺畅,循环泥浆至少两个循环周,调整好泥浆性能后再起钻。

最后,为降低下套管摩阻,要求通井结束起钻前在水平及大斜度井段泥浆中加入润滑材料或者2%的玻璃微珠,提高润滑性能,降低下套管摩阻,使摩阻系数<0.06。

2.2 套管下入技术和工具附件优选

①水平井使用的是强制关闭的弹簧式浮箍浮鞋,但其阀芯的密封面固定不变,长期冲刷下易损坏失去密封性,弹簧也易发生疲劳损坏而使密封失效。为了保证固井附件可靠性,我们优选质量可靠的附件厂家,保证固井施工质量;②为进一步提高水平井固井施工的成功率,降低因水泥浆倒流入套管造成留水泥塞,造成固井失败。采用碰压关井阀,该装置在使用时安装于浮箍之上,在完成注水泥及压塞作业后进行替浆作业时,固井胶塞在套管内下移,最后固井胶塞碰触滑套并憋压剪断剪销,滑套下移后插入阀座永久关闭液流通道,由此完成碰压关过程;③采用“抬头工艺”,即在浮鞋段连续加放3个弹性扶正器,使浮鞋在大斜度井段离开井壁,以减小前部套管摩阻,导引套管顺利进入大斜度井段;④控制套管下放速度,做好下套管过程中的中途循环,避免泥浆长时间静止导致触变性变强引起开泵困难导致憋漏地层。每300m中途循环一次,尽量把下套管过程中产生沉沙,泥皮循环出井筒,为套管正常到底后正常开泵提供良好的井下条件,降低开泵顶通难度;⑤为了保证套管居住,提高顶替效率,在水平段及斜井段每2根套管加上一组树脂刚性扶正器,直井段每5根套管加一组弹性扶正器。

2.3 固井技术方案优选

①为了降低环空液柱压力,降低漏失风险,该井采用1.25g/cm3超低密度水泥浆,通过优选低失水、零析水高密度防窜水泥浆配方,优化固井工艺措施,保证固井质量;②优选前置液,采用井队HP或其他自备高粘配置前置液保证入井不低于10m3,注水泥时注入6-10 m3较低密度的低密度水泥浆,充当冲洗液作用,同时可以作为平衡液减小环空动液柱压力,降低漏失风险;③控制施工排量,要求固井施工注替排量小于循环排量,控制在1.6-1.8 m3/min,保证水泥浆环空上返速度不低于0.8m/min,控制井口替浆压力不超过8MPa,超过这一压力值后改用水泥车单车顶替,合理运用“紊流+塞流”复合顶替技术,就可以提高水泥浆顶替效率又能降低固井施工过程中的漏失风险。

3 现场施工

本井于2018年7月27日开始固井施工,该井采用双车注灰。注入高沾前置液10 m3,8 m3密度为1.10-1.20 g/cm3低密度水泥浆充当冲洗液,1.25 g/cm3低密度水泥浆98 m3,高密度水泥浆42 m3,注入排量1.6-1.8 m3/min,水泥车压塞2 m3,大泵替井浆37.2 m3,替浆排量1.6-1.8 m3/min,水泥车碰压,碰压20MPa,开井候凝。该井由于通井时间过长,导致测井井经于实际井经严重不符,水泥浆未返出地面,后经反挤补救,因压力过高,水泥浆未挤入,初步判断水泥浆进入表套,该井固井质量评价良好。

4 经验与结论

①采用1.25 g/cm3超低密度水泥浆有效降低了水泥浆柱压力和注替过程中的循环摩阻,大大降低了固井漏失风险,提高固井一次上返高度;②性能良好的套管附件、碰压阀的应用確保了长封固段水平井的施工安全,避免了水泥浆倒返入套管留水泥塞现象;③优化固井工艺措施,优选合理的注替排量,有效提高了固井优良率,降低了漏失风险。

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