氢气换热器堵塞原因分析及预防

2019-10-19 12:46杨鑫赵家明
石油研究 2019年11期
关键词:结焦堵塞再生

杨鑫 赵家明

摘要:通过氢气换热器堵塞的原因分析,采取有效措施防止换热器结焦堵塞,以减少换热器清理次数,破解生产制约因素,确保装置的长周期满负荷安全运行。

关键词:“结焦”;“喷淋”;“再生”;“堵塞”

1.工艺介绍

自变壓吸附装置来的成品氢气,在氢气缓冲罐(R604)中与循环氢混合后,进入第一、第二氢气换热器(H608、H607)壳程,与管程中来自流化床反应器(F601)的产品气体进行热交换,进入硝基苯汽化器(H602)。自罐区精硝基苯罐(R102)来的硝基苯,经硝基苯加热器(H601)加热,进入H602与来自H607的氢气混合后加热汽化,汽化后的硝基苯、氢气混合气体经混合气体加热器(H603)加热后进入流化床反应器(F601),在硝基苯加氢催化剂作用下,氢气与硝基苯发生还原反应生成苯胺和水,自F601出来的高温气体进入H607和H608管程,与壳程中的循环氢进行热交换,经苯胺第一、第二冷凝器(H609A/B)冷凝为液体,进入触媒沉降槽(R610)除去液体中的催化剂颗粒,再经粗苯胺冷却器(H610)冷却后流入苯胺水分层器(R611)分层。

2.现状分析

换热器 H-607、H-608、H-609A/B系还原岗位流化床出口物料的换热、冷凝冷却器,由于反应物料中含有苯胺及水和带出的少量催化剂,高温下极易凝结在换热器管壁堵塞管道,致使物料冷却、换热、冷凝效果下降,同时严重影响了管道的流通量,致使后系统压力下降,不能保证氢压机的进口压力在工艺指标范围内,更严重时,物料流量受到限制,迫使装置停车处理。通过对2013至2017年的生产统计,H607、H608每年的清理次数,最高为4次/年,最少为3次/年。较为频繁的清理疏通缩短了装置的单程运行周期,且增加了检修费用。

为了降低催化剂在换热管内壁的粘附速率及对生产的影响,在换热器进口、出口处各安装一处喷淋设施。通过在正常生产、生产后期、再生、装卸过程中对喷淋频次、喷淋量等具体的喷淋操作的摸索,改进喷淋操作方法,采取逆向间歇式喷淋操作,还原岗位正常生产和再生期间,喷淋操作为间歇式操作,一次/两小时,喷淋时间5-10分钟;只在换热器出口进行喷淋。正常生产时H607入口温度最高达到270℃左右,温度较高,喷淋量小不但没有疏通作用,而且喷淋物料是粗苯胺,夹带的催化剂粉末和物料在高温下易结焦,堵塞换热器管路;喷淋量大时由于受冷热流体的作用,致使换热器发生形变,造成换热器封头泄露。换热器 H607出口温度在170℃左右,进行喷淋不但可以防止催化剂带入后系统,而且因为温度低,不会产生换热器泄露现象。在催化剂装卸过程中由于床压变化大,床内催化剂带出量大,换热器温度又低,所以可以进、出口同时喷淋;催化剂再生期间,换热器温度高达380℃左右,且由流化床带出的粉化催化剂量多,需要对H607进行逆向间歇式喷淋。

4.效果及效益

通过实施检验,效果明显,使得还原后系统各换热器最高压降由20Kpa降至8Kpa以下。压力降明显减小,说明后系统的换热器H607、H608、H609A/B堵塞情况明显减缓,且效果明显。2018年在催化剂活性周期结束再生期间清理疏通了两次换热器,在催化剂单程结束前一个月对还原后系统压力统计数据如下:

通过改进喷淋方法,缓解了换热器结焦堵塞,解决了因换热器堵塞制约装置满负荷生产和影响的生产单程周期,按每次停车疏通H607、H608、H609A/B需4天计算,每天苯胺产量225吨,每吨苯胺0.8万元,疏通一台换热器需检修费用1.5万元(每次疏通4台换热器)计,则每减少一次清洗疏通可创造利益:

增加苯胺产值:225×0.8×4=720万元

减少检修费用:1.5×4=6万元

总经济效益:720+6=726万元

则每年可产生的经济效益总计726万元,经济效益明显。

5.结论

通过改进喷淋方法后,喷淋效果明显提升,换热器结焦堵塞现象明显得到缓解,单程周期得到大幅延长,产量提高,清理周期延长、频次下降,产量的提高创造了效益,清理频次的降低节约了检维修费用。

参考文献:

[1] 田业华. 改性铜硅胶催化剂及其应用  [J].华雄文汇,2003(3):114—120

[2] 张再喜. 影响苯胺生产中还原反应的主要因素 [J].江苏氯碱,2001(2)

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