李萍 时红 向中辉
摘 要:游梁式抽油机由于使用年限长,不能按照使用保养规程进行更换减速箱机油,造成减速箱内铁屑,油泥不断增多,润滑油性能下降,加剧减速箱的磨损。使用润滑油过滤装置定期对减速箱润滑油进行过滤,可滤除润滑油内的铁屑和油泥,改善润滑油品质,减缓减速箱的磨损程度,延长减速箱使用寿命。
关键词:过滤装置; 串轴;粘度
游梁式抽油机是油田采油最主要的生产设备。按照抽油机保养与使用管理规定,减速箱润滑油需每半年更换一次,以确保减速箱的良好运转。由于设备长时间运转得不到及时维护保养,易使减速箱产生串轴,松旷,齿轮损坏等现象,据调查,60%以上是由于润滑不良造成的,由于减速箱润滑油含有油泥,铁屑等杂质较多,润滑油粘度增加,因此,使减速箱齿轮及轴承部件磨损加剧,齿轮啮合间隙变大,产生冲击载荷,致使减速箱噪音大,工作不平稳,存在极大地安全隐患。针对这一现象,研制一种减速箱润滑油过滤装置,定期将润滑油过滤,去除油中的油泥、铁屑等杂质,使润滑油保持良好的润滑性能,以延长抽油机减速箱的使用寿命。
一、选题依据
目前游梁式抽油机是油田采油最主要的生产设备。按照抽油机保养与使用管理规定,减速箱润滑油需每半年更换一次,以确保减速箱的良好运转。但目前现状是,抽油机一旦投入使用后,减速箱内的润滑油就不再进行更换,随着使用时间的延长,减速箱内会产生大量的金属碎屑和部分油泥,不利于减速箱的运转。同时,由于润滑油变质后,会堵塞减速箱的油道,使减速箱输出轴及输入轴的轴承得不到良好的润滑,加剧了减速箱的磨损,使减速箱产生串轴,松旷,噪音大等现象,存在极大地安全隐患,最终必须更换减速箱。针对这一现象,可以研制一种减速箱润滑油过滤装置,每年将减速箱润滑过滤一遍,使润滑油保持良好的润滑性能,以延长抽油机减速箱的使用寿命。
二、目前现状
1、抽油机减速箱磨损严重噪音大
由于抽油机设备是在野外环境下长期运转的,使得抽油机工作系统,特别是抽油机减速箱系统的润滑维护问题长期困扰着采油单位。据了解,抽油机减速箱、各类轴承的损,60%以上是由于润滑不良造成的,由于减速箱润滑油含有油泥,铁屑等杂质较多,润滑油粘度增加,因此,使减速箱齿轮及轴承部件磨损加剧,齿轮啮合间隙变大,产生冲击载荷,致使减速箱噪音大,工作不平稳,带动抽油机整机震动。
2、减速箱漏油严重
2-1、中缝结合面渗漏。由于螺栓紧固程度差或由于震动造成松动,使合箱口产生缝隙,使润滑油外溢。由于润滑油长期使用得不到及时更换或含杂质较多,堵塞了合箱口的回油孔道,回油不畅,使润滑油外溢。
2-2、轴承处渗油。由于润滑油脏或杂质多,堵塞了轴承处回油孔道,使回油不畅。由于长时间运转,使油封老化,磨损严重,甚至失效。
2-3、放油孔渗油。为防止盗油者从减速箱放油丝堵和观察孔中放油,通常将丝堵与减速箱本体焊接在一起。由于丝堵未紧固好或在焊接时高温损坏密封材料,从而产生渗漏。
由于减速箱各部位漏油严重,致使减速箱内润滑油减少,如检查不及时,不能及时补充润滑油,减速箱内的齿轮及轴承不能得到有效润滑,加剧减速箱的磨损力度,致使减速箱产生串轴,噪音大等现象。
3、减速箱维护保养不及时
减速器是抽油机的主要工作部位,修理难度大、费用高。按使用规定减速箱在正常情况下,不同季节应更换不同型号的润滑油,但在现场管理中,由于各种因素的影响,这一点难以实现,普遍存在重使用,轻保养的现象,长期的运行造成润滑油油质变差甚至变质失效。因此有必要逐步开展减速器的检修工作,对达到一定使用年限的减速器进行开箱清洗、更换润滑油等工作,这可以有效的延长减速器的使用寿命,提高机采设备的使用效率。
三、润滑油过滤装置的研制
1、确定思路
由于抽油机减速箱离地较高,约为2.7米,如果靠人工来抽取,费时费力,需多人配合,且高空操作存在安全隐患。因此需要电动泵来进行抽取,电泵将润滑油抽出后,通过管线流入过滤装置,经过滤后的润滑油装入桶内,实现润滑油的过滤。
2、结构设计
实施一:过滤装置的设计
為实现润滑油的过滤,我们利用油管头自行焊制了过滤装置,在过滤器里装入滤网和磁铁,当润滑油流过过滤装置后,即可将油泥和铁屑等杂质去除,为确保确保润滑油清洁,我们加工了2个过滤器,可实现2级过滤。
3、电动泵的选用
因对减速箱润滑油进行过滤是逐台进行,因此既要保证良好的润滑效果,又要保证设备的轻巧灵活,易于操作。在电动泵的选择上我们选取了型号为25ZB-40-0.55A的单项旋涡式自吸电泵,最大扬程40m.吸程8m,最大流量3m3/h,使用电源220V。该装置运行参数完全可以满足现场工作需求。
4、配电装置设计
因该设备为电动设备,为确保现场的使用安全,在设计时严格遵循电器设备一机一闸一保护的使用原则,配备专用的配电箱和漏电保护器,增加现场应用的安全性。
经过现场实践验证,过滤装置经过4次过滤后,将润滑油中的油泥及铁屑等杂质彻底除,实现了预期的目标。
四、使用效果验证
1、使用效果调查
该装置研制完成后,我们对2台抽油机减速箱润滑油进行了过滤,通过过滤,对润滑油中的杂质进行了彻底分离,保证了润滑油的清洁度。
2、经济效益
(1)每年因减速箱润滑油变质,加剧减速箱磨损,致使减速箱损坏,都会进行更换减速箱5台左右,每台按2万元计算,每年可节约10万元。
(2)由于减速箱损坏更换减速箱耗时较长,会导致易出砂井砂卡躺井。按每次检泵作业费用8万元计算,年节约费用8万元。
(3)平均每井次可减少停井时间8小时,产量损失3.2/24*8*5=5.0吨。
(4)过滤装置的成本是每套1000元。
经济效益=经济效益=0.65×分成系数×Σ(原工艺技术消耗总额-新工艺技术消耗总额)-科研支出=0.65*1*{5*(2722-753)+(100000-0)+(80000-0)}-1000=12.3万元。
五、结论:
1、实效性:使用润滑油过滤装置后,能够实现润滑油的快速清洁,确保减速箱的安全良好运转。
2、安全性:该设备的操作主要在地面进行,提高了职工操作安全性。
3、便捷性:该装置组装简单,操作方便、轻巧。
参考文献:
[1] 万仁溥.采油工程手册.石油工业出版社.2003.3
[2]王立坚.采油工程.石油大学出版社.1995.5