时歌声 李国栋 王浩昌
(1.河南理工大学 安全科学与工程学院,河南 焦作 454000;2.焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿,河南 新乡 453633)
河南能源焦煤公司赵固二矿位于焦作煤田东部、太行山南麓,为煤与瓦斯突出矿井,地质构造条件简单、水文地质条件复杂,开采至今未发生瓦斯动力现象。矿井主采煤层为二叠系山西组二1煤层,为近水平单一厚煤层,煤层整体性好,机械强度高,煤层坚固性系数f=1.4~2.8(f=1.5~1.8比较普遍),原煤瓦斯含量在0~15.36m3/t之间。由于煤层底板距离L2、L8、O2含水层较近,底板灰岩含水层岩溶裂隙发育、水压大,在施工底板岩巷进行穿层钻孔预抽瓦斯过程中,隔水层进一步削弱,极易引发底板突水。此外,由于矿压显现剧烈,底板巷支护困难、掘进缓慢,造成矿井采掘接替异常紧张。
矿井2016年引进了首台千米定向钻机,通过施工穿层走向长钻孔代替底板岩巷进行区域瓦斯治理,一次性完成走向600m、倾向64m条带煤层均匀控制抽采,减少施工底抽巷发生突水事故的危险性,实现了煤巷的安全掘进。
千米钻机定向长钻孔钻场位于11060底抽巷通尺627m处,与煤层底板垂距10.5m,与11060工作面下顺槽平距内错10m。定向钻孔施工成孔工艺基本包括:钻孔参数确定、开孔固孔、保直钻进、造斜钻进等几个阶段[1-2]。
为加快瓦斯抽采,同时避免施工较大直径钻孔带来的塌孔、堵孔情况[3],钻孔直径选择为Φ96mm。根据矿井实测本煤层钻孔180d极限抽采影响半径为3.92m,共设计4个主孔,13个主分支孔,分支孔孔底间距5m,钻孔孔深600m。钻孔设计平面布置见图1。
由于定向钻孔最后将以与地层平行的角度进行延伸,需要将钻孔倾角转变为3°左右进行钻进,应尽量减小钻孔进煤层倾角,缩短钻孔造斜段距离。同时,套管段位于煤层底板,地层相对破碎不稳定,易发生各种钻探事故,且大直径套管段下入困难,应尽量减少岩孔段距离。综合以上考虑钻孔开孔倾角设计为12°,出套管时倾角为10°~14°,且出套管后应尽快调整钻孔方位达到设计值,以减少盲区,增加可用抽采钻孔长度。
图1 钻孔设计平面布置图
11060底抽巷顶板为泥岩、砂质泥岩,整体岩性较软,有遇水膨胀的可能性。为防止岩孔段泥岩遇水缩径、塌孔变形,开孔期间采取全岩段下二级套管并注浆加固。
1#钻孔开孔过程中,二级套管钻进采用稳定组合钻具(Φ133mm钻头+2根Φ132mm扶正器+Φ73mm螺旋钻杆)回转钻进技术施工,钻孔倾角变化较大时采用随钻测量定向钻进进行轨迹调控,钻孔60m见煤,倾角11.9°,但二级套管下至孔深12m时无法下入。
调整施工方案,采用套管取芯钻具组合(Φ133mm取芯钻头+Φ127mm套管+Φ127mm异径接头+Φ73mm螺旋钻杆)从孔口开始重新施工,孔深48m时见煤,倾角为13.6°,二级套管顺利下至孔底。不同钻进工艺套管孔段倾角变化情况见表1。
由表1可以看出,采用套管取芯工艺钻进效率较低,平均每班进尺5m左右,孔轨迹倾角略有上升,但整体保直效果好,能够保证二级套管顺利下入孔底,后期钻孔开孔套管段均采用取芯钻进工艺。
(1)钻孔设计要求
钻孔设计时以地层倾角及起伏状况为依据,钻孔倾角与地层相一致,尽量靠近煤层底板1.5~2m钻进。实际施工过程中,每隔100m进行一次探顶,每隔200m进行一次探底,根据施工情况,可调整探顶和探底次数。由于煤层有出水可能性,因此钻孔倾角应≥0°。
(2)钻进技术要求
① 设计造斜强度为(0.5°~1°)/3m;② 随钻测量测点间隔设计为3m;③ 钻孔轨迹左右位移应严格按照设计控制,上下位移控制依据探测的顶板情况控制,保证钻孔在煤层中延伸;④ 钻进过程中及时关注设备工作压力、孔口返水以及随钻测量数据情况,遇到异常及时停钻处理[3-4]。
11060底抽巷统尺627m钻场1-1#孔为赵固二矿首个定向长钻孔,历时17d共完成主孔及分支孔16个,其中探顶分支5个、探底分支7个,钻进异常分支3个。实钻钻孔轨迹剖面如图2所示。
图2 1-1#孔实钻剖面图
1-1#孔施工时,165m附近和450m附近,出现两次地层无法辨识,主要原因分析:(1)矿井采掘工程平面图上给出的煤层顶板等高线误差较大;(2) 地层突然向上起伏时(165m为由0°变为4°,450m由2°变为4°),导致钻孔轨迹与实际底板距离低于2m,极易钻遇底板,且使预留分支点离底板较近,容易再次钻遇底板;(3)钻屑作为顶底板判断的辅助标志,长距离钻进或煤层夹矸时容易误导顶底板判断。在钻进参数和速度正常的情况下,应继续钻进查实,仅依靠预测的顶底板线,易产生误判,为后期开分支产生干扰。
施工工艺优化:(1)尽量将钻孔布置在煤层中上部,避免钻孔轨迹靠近底板或钻遇底板,导致退钻开分支距离远,顶底板无法有效判断等问题;(2)未知区域施工时,减小探顶间距,及时查明煤层起伏情况后,修改钻孔设计轨迹;(3)利用EXCEL进行钻孔轨迹预测,加强轨迹控制精度,避免轨迹调整滞后或超量,减少造斜段距离和钻孔弯曲曲率;(4)增加预留分支点个数;(5)定期采集煤岩样,加强岩性识别和钻进参数分析,辅助钻进决策[5-6]。
1-1#施工过程耗时最长、累计孔深最大、开分支次数最多,钻孔钻进过程中进行了煤层顶、底板探测分析,摸清了顶底板层位后,后期钻孔整体钻进施工较顺利,均达到设计要求,且开分支、探顶、探底次数大幅减少,工期明显缩短。
自2016年3月22日~8月16日,在巷道627m处钻场内施工定向长钻孔,实际完成4个主孔、14个主分支孔,钻孔总计进尺9157m(岩孔段209m)。由于11060底抽巷627m处钻场施工的长钻孔为穿层钻孔,从岩到煤需要一段距离,同时鉴于长钻孔开分支的特点,627m处钻场施工的长钻孔不能均匀覆盖煤巷统尺676~820m范围,因此在480m处钻场补充施工定向长钻孔予以覆盖,完成施工2个主孔、11个主分支孔,钻孔总计进尺2462m(岩孔段105.5m)。定向长钻孔实钻如图3所示。
图3 11060下顺槽顺层长钻孔实钻图
11060底抽巷施工的千米钻机定向长钻孔平均日进尺86.1m,单班最高进尺102m。在钻孔施工过程中,由于煤层赋存条件不断变化,进行了9次探到顶板、12次探到底板,实钻分支孔间距大部分为5m左右,最大孔间距7.6m(仍小于实测影响半径2倍,7.84m)。14个分支孔中有12个孔深超过600m,最大孔深626m,钻孔施工整体上达到设计要求,较好地控制了抽采区域煤层。
经过不少于6个月连续抽采,累积抽出瓦斯量49.7万m3,瓦斯抽出率为15.68%,实测残余瓦斯含量2.98~5.95m3/t。巷道统尺650~1150m掘进期间,平均日进尺7.58m,平均月进尺227m。掘进期间回风流瓦斯浓度整体较低,大部分时间回风流平均瓦斯浓度在0.05%~0.15%之间,最大回风流瓦斯浓度为0.28%,巷道最大瓦斯涌出量为1.42m3/min。掘进期间采用“复合指标法”连续进行区域验证,测定钻屑量与钻孔瓦斯涌出初速度指标,经过94次验证,钻孔钻屑量指标S为1.7~2.6kg/m,钻孔瓦斯涌出初速度指标q均<1.5L/min,两项指标均小于临界值,且钻孔施工期间未出现喷孔、卡钻等突出预兆,区域验证结果均为无突出危险。
(1)采用套管取芯钻进工艺,实现了大直径套管孔段保直施工,确保了大直径长距离套管下放;
(2)通过主孔施工时“探顶+开分支”技术探明了钻孔延伸方向上的煤层起伏情况,修正了煤层顶板等高线,确保了钻孔轨迹控制在煤层中延伸,提高了后期钻孔施工效率。
(3)利用千米定向钻机施工优势,对钻孔施工轨迹准确掌握,实现了对煤巷掘进范围煤体的均匀控制,避免了底板岩巷施工水害问题,为区域瓦斯治理提供了保障。