高 伟,田亮亮,王奋斗
(陕西金泰氯碱化工有限公司,陕西榆林718100)
陕西金泰氯碱化工有限公司(以下简称“金泰氯碱”)22 万t/a 烧碱装置采用电解食盐水的方法制备烧碱,电解生成的32%的烧碱送往固碱蒸发工序的液碱罐区, 湿氯气和湿氢气经氯氢处理后送入合成炉,合成氯化氢气体。
金泰氯碱合成炉采用SZL-1600 二合一石墨合成炉,副产蒸汽。2 条生产线装置满负荷运行时共产蒸汽16.95 t/h。
生产装置冬季满负荷运行时除合成炉产出的16.95 t/h 蒸汽外,还需自备热电厂供应8 t/h 低压蒸汽,以满足办公和生产需求。
金泰氯碱地处陕西省米脂县,位于黄土高原腹部、陕西省北部,属于温带半干旱气候区,四季分明,年平均气温8.5 ℃,极端最高气温38.2 ℃,极端最低气温-25.5 ℃。
生产装置区域低压蒸汽有以下用户:办公楼及生产区厂房暖气供暖、盐水工序、电解工序、氯乙烯合成工序、空压冷冻工序、化水工序和污水处理工序。上述用户除生产装置区域需持续使用低压蒸汽外,办公楼及生产区厂房暖气供暖每年4 月至10 月停止供暖。此时,热电分厂低压蒸汽停止供应,合成炉副产蒸汽可满足生产装置需求,当低压蒸汽总管压力高于0.14 MPa 时,为了保证装置安全平稳运行,氯化氢合成岗位采用蒸汽排空措施,降低低压蒸汽总管压力,确保装置安全平稳运行,满负荷运行时排空2.8 t/h 蒸汽。
金泰氯碱做了大量的现场现场论证,结合生产实际情况,制定2 套方案可供选择。
方案一:利用一线电解装置碱液中间槽的板式换热器对32%烧碱进行加热。板式换热器用作电解装置在大检修或装置长期停车后,电解槽开车前对碱液中间槽的32%烧碱加热升温,满足电解槽注液需要,电解装置正常生产时板式换热器处于停运状态,方案一工艺流程示意图见图1。
图1 方案一工艺流程示意图
板式换热器(E0205)设备参数如下。
型号:ZEX50-200C,技术参数:Q=118 921 9 kcal/h F=5.2 m2,主体材料:316 L。利用板式换热器加热32%烧碱。
优点:可有效利用低压蒸汽,降低固碱蒸发工序的中压蒸汽消耗。
缺点:(1)板式换热器换热面积太小,不能全部利用排空部分的低压蒸汽。若全部利用需增加换热器面积,或更换整台换热器;(2)碱液中间槽泵出口至固碱工序的管道材质采用304 不锈钢,32%碱液温度过高对管道腐蚀将加大;(3)在电解工序加热后距进入固碱效体蒸发前距离较远, 热量损失较大。
方案二:32%烧碱在进入固碱工序降膜蒸发器前加装换热器, 经低压蒸汽加热后的32%烧碱直接进入降膜蒸发器蒸发, 方案二工艺流程示意图见图2。
优点:减少从电解工序至固碱蒸发工序之间的热量损耗,最大限度利用了低压蒸汽,同时可以降低中压蒸汽的消耗,不用考虑电解工序至固碱蒸发工序之间管道腐蚀问题。
图2 方案二工艺流程示意图
缺点:需新增一台换热器,投资费用较大,约30 万元。
由于换热器换热面积过小,达不到工艺要求,若增加换热器面积和方案一新增加板换价格接近,加上预热后的32%烧碱会加大对电解至固碱工序碱管道的腐蚀,增大管道泄漏风险,容易造成安全环保事件。由于电解至固碱工序32%碱管道长度较长,更换为更高材质的管道(如316、316 L 等)会增加运行成本,故从安全环保、生产成本、设备及日常管理等方面综合考虑采用方案二更加合理。
根据合成炉设计数据,产1 t 100%氯化氢产生0.65 t 蒸汽,一线满负荷按8 400 Nm3/h 计算,二线按满负荷8 000 Nm3/h,一线每小时蒸汽产量为8.9 t,二线每小时蒸汽产量为8.05 t。一二线采暖季蒸汽基本无放空,采暖季以外一线放空较大,二线基本无放空,由于一线蒸汽流量计计量的为放空后的蒸汽,根据蒸汽流量显示不采暖时蒸汽放空量为2.8 t/h。不采暖时低压蒸汽放空造成了蒸汽浪费,为了充分利用热量,计划在32%烧碱管线,利用放空的低压蒸汽对32%碱进行预热。
通过查阅资料0.14 MPa、130 ℃低压蒸汽焓值为2 732.7 kJ/kg,0.80 MPa、240 ℃中压蒸汽焓值为2 928.6 kJ/kg。采暖季过后低压蒸汽排空约为2.8 t/h,根据焓值换算成中压蒸汽为2.6 t/h。
每年按7 个月计算(除采暖期)可节约中压蒸汽:2.6×24×210=13 104(t)。
低压蒸汽的综合利用,可提高系统热能利用,减少中压蒸汽消耗,进而节约装置运行成本。该技术改造方案在现有的装置基础上小幅度改动,但带来的效益以及减少的能源消耗却相当可观。以上改进措施的实施还要考虑企业自身的工艺特点,做到具体情况具体对待。