文 学
(福建福清核电有限公司,福建福清 350318)
海水循环泵是压水堆核电站海水循环系统(CRF)的关键能动设施,其从大海中抽取冷却水,并送向凝汽器(CEX)、闭式冷却水换热器(SEN/SRI)等设备,完成对相关设备的充分冷却,保障系统和机组可靠运行[1]。
某百万千瓦级核电站每台机组配置了2 台2700AX 型海水循环泵。其轴承振动报警值为65 μm。根据其设计:3CRF101/103/105/107MV(振动监测探头)与3CRF101SZ(电机反转监测开关)等10 个探头均为同一供电回路(3CGR305CR)。3CRF101SZ(电机反转监测开关)触发动作信号有2 种故障模式:一种是海水循环泵在停运过程后,因海水倒流引起电机轴反转(水轮机原理);另一种是3CRF101SZ 因失电或接地等故障,引起误触发反转信号。
在某百万千瓦级核电站正常功率运行过程中,3CRF001MO(海水循环泵驱动电机)非驱动端轴承Y 方向振动探头3CRF103MV 无周期地闪发振动H1(超过65 μm)高报警,影响该泵性能监测,同期轴承温度正常。为诊断故障原因,立即对该泵进行了全方位检查,将故障模式整理如下。
2019 年4 月10 日,3CRF001MO(海水循环泵驱动电机)非驱动端轴承Y 方向振动探头3CRF103MV 无周期地闪发振动H1(65 μm)高报警(图1)。
图1 3CRF103MV 振动探头闪发报警
检查发现:与3CRF103MV 同一供电回路的3CRF101/105/107/109MV 也伴随(3CRF103MV)存在振动波动现象,但总体较低且未报警(图2)。
检查发现,在3CRF103MV 振动波动期间,(与3CRF101SZ)不同供电回路的3CRF001MI(循泵电机电流)趋势保持稳定(图3)。
图2 3CRF101MV 等其他探头振动趋势
图3 3CRF001MI 趋势
检查还发现:在3CRF103MV 振动报警期间,不同供电回路的轴承温度(3CRF101/141MT)保持稳定无异常(图4)。
图4 3CRF101MT 等轴承趋势
持续对3CRF103MV 在线监测确认:振动数值最高到大约5 μm(同期3CRF103MV 探头显示在约0-1.2 μm 波动),数值合格。
检查发现,3CRF101SZ(海水循环泵反转监测开关)触发动作信号。但此时循泵在正常运行中,流量和扬程正常,可判断设备并未存在真实反转。即3CRF101SZ 触发的反转信号为假信号。
将3CRF101SZ(电机反转开关)电缆从电源接线箱(BC)拆除后,3CRF103MV 及其他探头显示保持稳定正常(图5)。
根据设备结构及前述模式,对故障模式和原因分析如下(表1)。
根据前述故障原因分析可知,导致本故障的原因分为如下2 个:一是3CRF101SZ 探头的供电模块存在异常,并导致同一模块的探头异常显示;二是3CRF101SZ 探头自身或电缆故障,引起同一模块的探头异常显示。
根据前述故障原因分析,对供电模块、3CRF101SZ 反转开关进行检查。
3.2.1 供电模块检查分析
对供电模块由专业资质机构进行检测[2](表2)。
由检测结果可知,在正常负载范围内电源模块各项参数正常合格。在电源模块达到过载150%之前,输出性能可维持24 V 无变化,电源模块过载能力临界值为166%(3.5 A 输出),且在临界值时输出在24 V 和0 V 来回波动。当过载166%以上,输出电压为0,电源模块输出关断。
3.2.2 反转开关检查分析
进一步检查发现,反转开关电缆已被磨损致金属芯线外露。
(1)原因分析。因电缆所在罩壳安装时,未注意将电缆压缩弯曲,使得电缆与电机轴头摩擦,并最终导致电缆皮层磨损掉落。
(2)影响分析。3CRF101SZ 电缆磨损致金属芯外露,使得电缆出现短时接地导致电源模块过载达到临界值,引起电源模块输波动,进而引起同一供电回路的所有探头异常波动。
表1 故障模式与原因分析
图5 3CRF101SZ 从BC 箱断开后的振动等趋势
表2 电源模块检测项目与结论
将损坏的电缆更换和重新安装,设备投运后全部参数正常。
对于本次故障,基于真、假2 个维度剖析,诊断出了故障原因,并据此检查处理,最终消除了振动异常故障,保障核电站关键设备可靠运行。
通过本次维修,总结出2个可靠性提升方案:一是修改技术文件,增加电缆及其罩壳安装的检查与质量控制要求,避免安装不规范导致电缆破损;二是为防止避免此类供电异常故障,计划将当前的就地供电改为DCS 供电,提高设备运行可靠性。