韩相坤
摘要:TRT技术的发展是二次能源利用,对降低炼铁成本具有重要作用。然而,在TRT系统失效的情况下,如果没有可靠的高炉顶压保护措施,将对高炉生产产生很大的影响。简要介绍了TRT运行中出现的故障对高炉顶压的影响及解决方法。
关键词:TRT故障;高炉顶压;影响;对策
1 工艺过程及TRT控制方式
多年以来,首次成功引进圆形煤层煤气净化技术后,高炉以其高压炉顶和独特的煤气净化方法得到了业界的认可。目前,已有10多家钢铁企业采用了这一制度。
设计工作原理如下:
(1)TRT不运行时,关闭TRT进出口管阀门,打开旁路阀组,用环缝调节高炉炉顶压力。(2)TRT在正常工作条件下,旁通阀组是完全封闭的,环形缝洗涤器是在恒定压差的工作模式下,顶部的压力炉只是由TRT控制,和高炉的炉顶压力控制调节阀的旁路阀组与静态叶片。其设定值比高炉顶压高3kPa。(3)TRT启动时,顶升控制由环形狭缝传给旁路阀组电动调节阀,再由旁路阀组传给静叶。(4)TRT停止时,顶压控制从TRT转移到旁路阀组,再从旁路阀组转移到环隙。
旁路阀组的控制由高炉主控制室指导。在TRT运行过程中,高炉控制室授权TRT控制室控制旁路阀组。
传统设计和运行方式有以下问题在实际操作:在启动和停止的情况下,控制的最高压力的炉前需要则通过旁通阀组,操作过程更复杂,炉前的顶部的压力很容易引起波动,和高炉的稳定甚至可以受到误操作。另一个问题是TRT和旁路阀块距离高炉较远,调节过程存在较大的滞后,调节精度不够,特别是当高炉分布时,效果更大。根据上述问题,我们已经改善了控制方式的TRT,将原设计的静叶调节炉顶压力改为静叶控制透平机入口压力(已获国家专利技术),和顶部的顶部压力炉前仍由环缝控制。透平机入口压力为P2=P1-△P,
其中P1——高炉顶压设定值,
P2——虚拟的透平机入口压力设定值,
△P——环缝差压设定值。
上式可通过PLC编程实现。
经过这样的改变后,TRT的控制过程为:在TRT启动前,在操作站上将高炉顶压设定值/透平机入口压力选择开关(软件实现)置于透平机入口压力侧,TRT系统进行低压启动→机组升速→机组并网→升功率,当透平进气压力测量值等于透平机入口压力设定值P2时,顶压调节器投自动进行无扰切换,静叶开始自动跟踪P2,波动范围在±3kPa之内。由于塔后压力稳定,促使炉顶压力进一步稳定,在高炉布料时可控制在±5kPa之内。同时该操作方法由于始终处于环缝调节炉顶压力,面不使用旁通阀组进行炉顶压力调节过渡,所以操作步骤大为简化,TRT系统的整个投运过程由原来的专职人员操作15h左右,缩短到现在的由普通操作工操作30-40min。
控制过程如下:
(1)不論TRT工作与否,高炉顶压始终由环缝控制。
(2)TRT运行时静叶调节TRT入口压力,旁通阀组的调节阀配合静叶控制TRT入口压力,其设定值比P2高3kPa。
2 典型故障对高炉顶压的影响
2.1 TRT静叶突然全关对高炉顶压的影响
TRT由于静叶突然全关,TRT入口前管道压力升高,造成炉顶压力超高,高炉放散阀开启,高炉要求TRT停机。
当系统要求静叶向开启方向运动时,控制静叶的伺服阀在执行过程中突然收到反向动作指令,导致静叶完全关闭。通过对机械、液压、仪表控制等专业技术人员故障原因的分析,确定故障原因如下:
(1)PLC系统输出模板故障。
(2)PLC输出模板至静叶伺服阀电缆故障。
(3)伺服阀放大器故障。
经现场检查,电缆绝缘正常,更换输出模板和伺服阀放大器,系统投入运行。由中国运载火箭技术研究院第十八研究所对伺服阀进行了测试,得出PLC系统输出模板失效的结论。
2.2 UPS电源停电对高炉顶压的影响
高炉区域停电造成TRT辅助动力电源停电,由于TRT入口快切阀切断而旁通阀组没有及时打开,造成高炉顶压直线上升,高炉放散管打开后顶压仍达到350kPa。由于停电,操作人员无法在电脑上操作旁通阀,只能到现场手动开启旁通阀组泄掉高炉顶压。事后查看设备管路,洗涤塔出口管道膨胀节,TRT入口管道膨胀节严重变形。
原因分析:由于TRT辅助电源停电,TRT快切阀快速切断煤气,同时发出信号使旁通阀组在0.5s内快开。可是由于TRT系统UPS电源当时恰逢故障状态,导致PLC控制柜也处于停电状态.信号无法从TRT控制室PLC系统传出,旁通阀组也就无法开启。
2.3 TRT入口压力测量信号故障对高炉顶压的影响
2011年5月14日3时18分,TRT入口压力测量值为零,TRT静叶全关,造成炉顶压力超高,高炉放散阀开启。故障原因为TRT入口压力测量信号变送器故障,导致输出信号为零,TRT控制系统据此作出判断导致静叶全关。
3 解决措施
为了从根本上解决TRT系统故障时对高炉带来的影响,我们采取了以下措施:
3.1 增加TRT入口压力超高旁通阀开启功能
在系统编程中实现,当控制系统检测到TRT入口压力实际值高于设定值P2一个数量级后(一般规定高于20kPa),认为TRT系统出现问题,此时PLC系统发出指令,要求旁通阀组的主作用快开阀开启,泄掉超高的压力,对高炉进行保护。
3.2 增加炉顶压力超高旁通阀开启功能
该项功能作为TRT入口压力超高旁通阀开启的后备保护,不论什么原因,只要检测到炉顶压力测量值高于设定值一个数量级(一般规定高于10kPa),高炉的DCS系统发出指令要求旁通阀组的主作用快开阀开启,泄掉超高的压力,对高炉进行保护。
3.3 TRT入口压力测量采用双路控制
由于TRT入口压力测量信号的重要性,一旦该信号出现虚假或故障,将导致TRT系统出现误动作,因此引入双测点进行双路“与”控制,这样降低了单路控制虚假信号带来的危害。
4 结语
通过对TRT控制技术的改进,提高了高炉在TRT故障时的保护能力。实际应用效果良好,满足了生产工艺的要求,投资少,见效快。
参考文献:
[1]王成.天津钢铁集团提高TRT机组发电量研究[D].天津大学,2017.
[2]刘磊.莱钢1080m3高炉TRT发电分析与建模[D].山东大学,2014.
(作者单位:河钢承钢能源事业部余能发电作业区)