代明礼 史昆 张华先 汪森 李玉峰
摘要:该文调查了我所在的青海油田尕斯采油作业区,抽油机井口套气阀使用周期短、频繁更换、更换时时间长,况且不安全,尤其是阀芯脱落等问题。从而对抽油机井口套气阀进行了改良和应用。
关键词:抽油机;井口;技术套气阀装置
目前抽油机井所采用的套气阀,绝大多数单一的在套嘴套内部的套气阀体加阀芯结构,该结构的套气阀使用周期短、频繁更换、更换时时间长,况且不安全,尤其是阀芯脱落,造成循环采油的现象发生,从而导致单井产量降低,管线冻堵增加劳动强度,浪费严重,造成一定的经济损失。
1抽油机井口套气阀改良的原因
影响油气层产能。该新型套气阀装置主要针对老式套气阀调节繁琐,无法满足生产随时调整生产参数的需要,以及由于老式套气阀长时间不间断T作容易脱落、损坏。造成循环采油。新型套气阀延长其的使用寿命,对套嘴套加装放空装置,以达到拆卸时泄压的目的,使现场操作安全可靠,降低事故发生的风险。
2改进后的套气阀装置的组成及工作原理
2.1结构组成
改进后的密封器主要套嘴套、顶杆、套气阀、放空及定位小丝堵。
2.2套气阀装置的工作原理
套管环空中的介质在压力的作用下,推动套气阀钢珠位移,钢珠推动弹簧收缩,由排气槽将介质由预留排压管线焊接网口排出,经油套连通流程将高压介质排向低压油管线。在压力回落到一定范围值后,在弹簧张力的作用下推动弹簧将通道堵塞,从而关闭阀门,防止油套连通的液体回流。
具体分为三个部分:第一部分加装外置可调节的顶杆,可在顶杆尾端六方头用以调节放气阀的松紧度,端头丝扣)网柱固定弹簧,弹簧同定钢珠,达到排出高压介质的目的。有效防止深井泵气锁、气体影响,以及合理控制生产压差。同时在冬季,通过松紧活动顶杆,达到顶杆、弹簧、球体的频繁移动,实现解堵解冻,可快速恢复放气装置正常的工作。外调时,由于有阻退凸台,可以有效的阻止顶杆推出安全尺寸,达到极限位置定位的作用。第二部分是安装中空套嘴套堵头。对套嘴套丝堵端进行改造,延长丝堵端头,用压盖和盘根密封顶杆和丝堵头之间的间隙。转动顶杆,使顶杆前后可移动无渗漏。第三部分在套嘴套管壁加装放空装置加装放空顶位小顶丝。顶丝有两个作用:①在排压过程中产生较强的震动同旋套气阀时,可以通过放空小顶丝端头的网柱将套气阀同定住,避免套阀退扣,造成脱落;②小顶丝第二个作用是折卸前,由放压孔泄压放空,避免带压操作。使现场操作更为安全有效,提高了工作效率。
2.3特点及使用后的效果
①解决了套气阀有效及时的调节,合理控制套压,减少维修工作量,减轻操作人员的劳动强度;②解决了套气阀及阀芯脱落,避免套气阀失灵造成的循环采油,以及增加了套气阀的使用寿命;③通过装有泄压部件,避免了带压操作的危险因素,提高了操作的安全系数。
2.4直接经济效益分析
由《采油井口套气阀装置的改良与应用》创新项目目前在青海油田采油一厂6个采油作业区实施推广,截止2018年5月推广完成30口井套气阀改良装置的安装应用,提高安全性能、降低工人劳动强度、延长套气阀使用寿命、环境保护和因单井及时放套气从而能提高原油产量计算,1年创效能达到60万元。以跃51井、跃新6-34井、跃5-5井、检4井、跃3528井、跃更7-36井为例,原来的套气阀因经常出现弹簧不回位,卡死、套气阀及阀芯脱落等现象,更换频繁,操作时安全隐患大且会造成环境污染,也造成材料和成本的浪费,由于套气阀调控压力不合适,还会造成套压偏高,动液面下降而影响单井产量。在使用套气阀改良装置后,在很大程度上解决上述问题,减少了操作员工的维护工作量,又节约成本,增加了安全性能,以上述6口井平均月增产0.8吨原油产量×2000元(原油計算价格)×12月+节约更换套气阀6只×150元/只,合计每口井1年创效约为2万元。
安装30口井套气阀改良装置的安装应用,预期创效能达到60万元。
计算过程:①单井平均月增产0.8吨原油产量×2000元(原油估算价格)×12月+节约更换套气阀5只×200元/只= 20100元/年;②30井次×20100元/年·单井=603000元。
使用后做到了阀芯脱落次数少,从而增加了原油产量,提高了采油单井产量,并大大降低了工人的劳动强度。
3结论与建议
结论:该套气阀装置的成功使用说明了它的安全可靠性,尤其是针对单井产量的提高有明显的效果,虽然设计单一,但是成效是很明显的。
建议:①在加工该装置的时候要注意扣型要吻合,焊接时要求整体在同一水平线上,这样安装的时候才不会出现配合间隙过大的现象;②目前有很多井是高套气的井,建议安装使用该装置,提高采油单井产量。
参考文献:
[1]万人溥,罗英俊主编,采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,2014.
[2]胡盛忠主编.石油工业新技术及标准规范手册[M],哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2015.