张斌
摘要:自本站污泥处理装置投用以来,在日常运行过程中,离心机脱出污泥量不稳定,时多时少,且含油较高,既影响了污泥处理装置有效运行,又增加了污水处理成本。本文通过优化流程,降低进入脱泥机杂质的含油量,最终提高了污水脱泥的效率。
关键词:优化流程;离心机进口含油;脱泥效率
彩南集中处理站新污水处理系统于2015年11月建设完成投产,设计规模为15000m/d。其中污泥处理部分,在已建2座400m污泥沉降池的基础上,新建了2套卧式螺旋卸料沉降离心机以下简称离心机[1],并于2016年4月投产运行(图1)。新污水处理系统中污泥处理工艺采用“重力沉降浓缩十离心脱水”,污泥经过站内污渑池沉降浓缩后通过供料泵输送到离心机脱水,脱水后的污泥过磅,拉至站外蒸发晾晒场,最终交由有资质的环保单位定期拉运,进行无害化处理[2]。
一、存在问题
问题I:处理装置污水脱泥效率不稳定
系统排污来液主要有:老化油、蜡质、沥青质、胶体、固体悬浮物、细菌、盐类、措施井投加的各种药剂等。通过对不同来源污泥的分析显示,油田产生的含油污泥含油在15%~70%,含固体悬浮物在10%~60%,其特点是含油、含固体悬浮物高且很不稳定,杂质多,处理难度大[3]。
污水处理和原油处理两大系统排污设计要求一起混入400M3污泥沉降池,而热稳定排污是400m沉降池排污来液的重要组成部分。热稳定原油脱出杂质部分含油高,每天排污量在100m左右,热稳定排污直接进入沉降池,造成离心脱水机进料含油高,浮渣含油量较高,离心脱水机不能很好的把污泥中的油水分离出来,导致污水脱泥效率不稳定。
问题2:离心机出泥效率低
热稳定、污水系统排污同时进入2座400m沉降池,热稳定高含油污水与污水系统污水混合,即增加了离心机进口含油污泥量,又在400m沉降池大量聚集,当处理来不及时,油泥、渣质厚度增加,就会使油泥、渣质翻入300m污水回收池,造成后端污水系统污染,水质恶化不能达标,并增加污水处理成本。
2017年全年统计数据显示,离心机脱泥效率最低为51.7%,最高71.1%,平均效率58.5%,脱泥效率较低,其中进口含油全年平均25.5%,含油较高,造成离心机脱出绝干泥含油高,原油无法完全回收并造成环境污染。
二、解决方案
(一)调整热稳定放水操作制度,根据热稳定放水看窗出液情况,将原油中的游离水直接排入400m沉降池,当放水看窗排出物含油量超过10%时排入1500m。调整热稳定排污,增加带油杂质在1500m罐内分离沉降时间提高杂质脱油效果,通过试验,最终确定由2小时延长到8小时为最佳沉降时间[4],实施后的1500m罐内杂质平均含油量降至10%以下,从而降低了离心脱泥机进口含油量。
(二)将原来两座400m沉降池串联两级沉降,改成并联分别处理油、水系统的方法来降低离心机进料含油率。并采用现场实验的方法进行验证。经优化流程后实现了油、水系统排污分离,阻断了高含油污泥与正常污泥的混合,降低了离心脱泥机进口高含油污泥量。
(三)在400m沉降池内圈,杂质层与水层以下300mm加装高度为1.2m的挡渣板,防止油泥、渣质翻入300m污水回收池。
加装挡渣板后,有效的防止油泥、渣质翻入300m污水回收池,定期将1沉降池上部原油回收至60m卸油罐,降低了离心脱泥机进口含油,提高了离心脱泥机的脱泥效率。
通过以上三种技术改进,2018年较前一年进口含油降低了15.2%,离心脱泥机脱泥效率提高了19.1%,统计全年减少原油外排损耗91.25t,共计(原油生产完全成本2706.5元/t)24.7萬元,节约重复处理费用11.51万元。含油污泥得到了有效的减量化、资源化处理,大大降低了含油污泥对环境的污染,具有较好的经济效益和显著的社会效益。
三、结论
含油污泥主要来源于油田开采、油气集输及污水处理等场所,含油污泥的处理技术也多种多样,每种方法都有各自的优缺点和适用范围,应以减量化、资源化、无害化为原则,根据生产现场工艺条件和需求结合现有的处理技术进行分级处理,以达到效果最佳、处理成本较低的处理效果[5]。
参考文献:
[1]李怀玉,杨洪波,陈波.离心机有效处理含油污泥的问题分析与对策[J].石油化工环境保护,2006(04).
[2]李巨峰,操卫平,冯玉军.含油污泥处理技术与发展方向[J].石油规划设计,2005(05):44-46+65.
[3]郝以专,孟相民,李晓祥.油田含油污泥处理工艺技术研究与应用[J].油气田环境保护,2001(9):40-42
[4]罗士平,周国平等.油田含油污泥处理工艺条件的研究[J].江苏工业学院学报,2003,3(15):24-26
[5]田立柱,张杰,吴森森.油田用环保节能型含油污泥处理系统的研究[J].中国石油和化工,2008(10):49-51.