刘长柱 殷召海 李武生 杨金生 宋武强
摘要:本文针对伊拉克哈法亚油田在开发Kirkuk油层时所遇到的工程技术问题,尤其是在对12-1/4″井眼的高压盐膏岩层易发生卡钻等恶性钻井事故的分析后,提出相应的对策,同时结合XX等井的现场施工,着重提出规避工程事故的具体措施,为该区块后续井位的安全开发提供一定的技术指导。
关键词:盐膏层 井眼清洁 轨道优化 钻具组合
1 哈法亚油田简介
哈法亚油田(Halfaya oilfield)是伊拉克南部最大的油田之一,根据伊拉克政府提供的数据,哈法亚油田可采储量约为41亿桶。该项目是迄今为止中国石油单体作业量最大的海外项目。去年8月,哈法亚二期年1000万吨产能提前建成投产,油田日产原油提升至20万桶,成为当地石油经济振兴的重要力量。
1.1 地质构造及地层特点
哈法亚油田处于伊拉克西南部,是一个NW-SE走向的长轴背斜,背斜两翼产状平缓,是完整的背斜储油构造。所钻遇地层自上而下分别为,第三系地层和上白垩系,中白垩系,下白垩系。主要岩性依次为沙泥岩,膏岩盐岩和灰岩白云岩地层。所钻遇地层中有多套地层见到油气显示。其中在Kirkuk、 Sadi、Mishrif、NahurUmr等层位中均见到良好的油气显示。但是在开发Kirkuk油层时,目标层埋藏浅,目标层垂深在2100m左右,同时由于地质构造及地层特性,经常需要在Jeribe地层定向钻进,但是该层段泥岩致密,膏岩与盐岩相互交错,地层可钻性极差,钻井事故频发,严重制约着该层位油气层的高效开发。
1.2 施工难点分析
(1)泥岩与盐膏盐相互交错,易缩径,蠕变,卡钻事故频发,施工风险高。如HF007-JK007井钻进至井深1926.87m,在上提划眼准备测斜接立柱时发生卡钻,XX井在三开中完井深2170m,进行短起时发生卡钻,最终都只能采取爆炸松口,侧钻作业。
(2)该井眼为12.25″大井眼,井眼环空大,环空钻井液流速低,井眼清洁困难。
(3)该井段高比重,泥浆密度在2.23~2.35g/cm3,固相含量在40%左右,高粘度,岩屑“垂沉”现象突出,循环压耗高,排量受限。流动阻力大,能量消耗多,功率低,钻速慢. 在XX井中,泥浆比重在2.23~2.36 g/cm3,FV在90~130s,排量最多提到2.51m3/min时,泵压达到3400~3500PSI。
(4)Jeribe和Kirkuk 地层中的盐膏岩可钻性差,机械钻速很低,尤其是滑动钻进,作业时间长,井壁稳定性受到极大的挑战。如在XX井中,滑动钻时仅为0.6-0.8m/h,复合钻时0.8~1.3m/h,后续下入常规钻具钻时在1.4~1.9m/h.
(5)某些司钻对该井眼风险认识不足,业务知识欠缺,人为事故存在。
2 盐膏层大井眼定向技术理论研究
2.1 井眼清洁技术[1][2]
(1)井眼清洁区域的划分:第一洗井区:井斜角0°~45°与普通定向井相同,不存在岩屑床,钻井液流变性的影响较大。在层流状态下,提高泥浆的动塑比,有利于携带岩屑。第二洗井区:井斜角45°~65°,这是最复杂的井段,不仅存在岩屑床,而且岩屑床还要下滑,在一定位置堆积起来,严重堵塞井眼。第三洗井区:井斜角65°~90°存在岩屑床,但不会出现岩屑下滑。在岩屑上返过程中,在重力作用下总要下沉,如果排量不足就会使岩屑床不断加厚。所以关键在于加大排量,保证紊流洗井,控制岩屑床的厚度,保证循环畅通。同时,一般将井眼直径的10%作为岩屑床的安全极限值。
(2)钻柱转速对携砂的影响
利用钻柱的的高速转动,才能连通岩屑床和流体运动的区域,从而通过机械力搅动使岩屑进入液流中,使岩屑床与流体间形成一个传送带,高转速正是操作这个传送带的关键,旋转的速度就是传送带的运动速度。井眼尺寸不同,对钻柱钻速要求不同。钻速过低不能发挥传输带的作用,同时转速过高会造成泥浆当量密度的增加,给井眼带来其他的风险。因此,应控制在一个合理的范围之内。
2.2 地应力及井壁稳定技术[5][6]
地应力:是存在于地壳中的未受工程扰动的天然应力,也称岩体初始应力或原岩应力,广义上也指地球体内的应力。它包括由地热﹑重力﹑地球自转速度变化及其他因素产生的应力。地层岩石所处的地应力一般有3个主应力:垂向应力(上覆岩层压力)、最大水平主应力、最小水平主应力。对于复杂地层的定向井,垂向应力不再与井轴重合,水平主应力也不再与井轴正交,井周围岩石处于三维应力状态,这对井壁稳定性的影响极大,如图2所示。
3 解决措施
3.1 优化轨道设计
改变设计思路,将该类井设计成最简单的单圆弧剖面,且将造斜段提前至地层可钻性较好,地层稳定的17.5″井眼中。12.25″井眼井段优选稳斜段或者微小增斜段。但无论选择哪种类型, 为了降低摩阻与扭矩和防止套管被严重磨损,井斜角应尽量避开45~65°范围,设计方位应避免最最大地应力方向重合,提高井眼的稳定性。在HF007-JK007井設计中,造斜段在三开12.25"盐膏层井段,且设计最大井斜62.5°,钻进至井深1926.87m,井斜61°多,上提倒划眼时卡死。相反,在HF109-JK109D1井的轨道设计中考虑以上因素。
由于采用以上措施,优化井眼轨道设计,施工顺利,未发生复杂事故,且整口井的机械钻速较快,钻井周期短,完全达到高效安全快速开发Kirkuk油层的目的。
3.2 井眼清洁措施
根据前文所述,在该井眼施工时要保证转速 排量,井眼清洁区域中最复杂的井段是第二洗井区,第三洗井区岩屑床受钻井液的冲刷厚度不再增加,也不产生滑移,聚集,此井段的岩屑往往被钻井液带到临界角附近聚集(60°~70°范围)。
为保证复杂井段的安全钻进,需要采取一定的技术手段,其中包括:
①在条件允许的情况下,尽可能提高循环排量,使其接近临界返速而消弱岩屑床,但要注意防止井径扩大。
②提高泥浆的屈服值,增强携岩能力,减缓岩屑的径向沉积,也是减少岩屑床厚度的有效办法。
③利用顶驱优势,边起钻边转动钻具的办法搅动岩屑床。同时循环泥浆,清除岩屑床。
④在斜井段钻进时,适当采取划眼,短起下措施。倒划眼对携岩有一定的效果,但倒划眼时也需要注意,首先转速要提高到合适的范围,如12.25″井眼在用常规钻具时,倒划眼钻速40~60,正划眼90~150,利用高转速来发挥“传送带”的井眼清洁作用。
3.3 精选钻具组合
精选钻具组合目的主要有两点:第一是降低钻具摩阻扭矩,进而降低粘卡的风险:第二点是通过优化钻具降低钻具循环压耗,进而提高泵排量,满足井眼清洁,同时防止钻头泥包。具体如下:
第一:谨慎使用满眼或者强刚性钻具组合,尤其是足尺寸的扶正器,尽量减少大钻铤下入,尤其是大尺寸钻铤(如8″或者9″钻铤),全井尽量使用柔性钻具组合,用非磁抗压缩钻杆替代非磁钻铤,用加重钻杆替代钻铤,用大尺寸斜坡钻杆替代普通钻杆,在大斜度井段采用了倒装钻具组合,使钻具与井壁的接触面积减少,避免了大斜度井段易出现的粘附及键槽卡钻的井下事故。同时,钻杆要采用刚级别139.7mm斜坡钻杆来代替普通钻杆,减小环空间隙,提高泵排量, 降低压力损耗, 增大环空返速, 从而提高携岩能力。
第二:螺杆选用高扭矩低转速中空防托压螺杆,HL-MWD仪器配比根据该井眼的实际情况有优先选择Poppet /Orifice Size:27.6mm/35.56mm,最大的降低循环压耗。
第三:选择合适的钻头水眼尺寸,提高钻头清洗能力。
该区块钻头泥包现象普遍,除了所钻遇地层特性外。经分析原因认为有以下几点可能:
①泥浆比重高且泥岩致密,井底岩屑不能及时返出地面;②钻进方式为顶驱立柱钻进,接立柱时井底上空较小,考虑到钻具伸长和井底沉沙,易造成堵水眼;③现场循环管汇限制钻头水眼偏大,钻头泥浆射速偏小。
第四:高风险井段,精简钻具组合,最大化的规避井下风险。
如在XX井三开的最后100m(即盐膏层井段)下入常规钻具,无任何扶正器,最大化的精简钻具,避免各种大尺寸的钻铤,扶正器导致的卡钻。
4 认识与建议
(1)优化井眼轨道设计,具体如下:
第一:井眼轨道设计采用最简单的单圆弧三段制设计,造斜段提至地层稳定可钻性较好的二开井段,且在三开井段(12.25"井眼)最好稳斜钻进,如需在三开井段滑动钻进,尽可能调整至四開井段滑动钻进。
第二:井斜角设计避开(45~65°),便于井眼清洁,方位设计要避免地层最大地应力方向,防止地层垮塌导致的卡钻。
(2)使用Agitator等降摩减扭工具,优化不同井段钻具组合,提高机械钻速,尤其是滑动钻进,最大化的减少井眼的裸泡时间来降低卡钻风险。
(3)最大化减少钻具静止时间。提高司钻技能,尤其是提高接立柱效率,缩短MWD测斜时钻具静止时间。
(4)采用中空低转速高扭矩螺杆,大尺寸高强度的钻杆来最大化的提高钻井排量,达到清洁井眼的目的。
(5)针对岩屑床及高比重泥浆导致的“垂沉”问题,工程上要定期做短期下作业,每个单根钻完要采用到划眼正划眼来确保井眼轨迹光滑,破坏岩屑床。
(6)采用优质的Nacl-poly钻井液体系。
参考文献
[1] 黄卫平.水平井对水力参数设计提出的特殊要求.钻采工艺,1991,14(4):30~32.
[2] 郭晓乐,汪志明,陈亮.大位移井水力参数设计方法.石油钻采工艺,2008,30(5):6~14.