曹殿庆
摘 要:新疆喀拉通克矿业有限责任公司冶炼厂于2010年引进了全新的熔炼工艺——富氧侧吹炉,在生产过程中水冷梁漏水成为影响富氧侧吹炉连续生产的难题。
关键词:富氧侧吹炉;水冷梁;小水室;铜水套
1 前言
富氧侧吹熔池熔炼炉是一种强氧化反应熔炼,是从矿石中提取有价金属,因其物料反应快,处理量大,使得炉内烟气量大、烟气温度高,侧吹炉的水冷梁,受烟气的机械冲刷、磨损,高温化学侵蚀及热应力等的多层作用,发生漏水事故,漏水直接影响着侧吹炉的连续生产。
2 水冷梁在应用中出现的问题
喀拉通克矿业有限责任公司冶炼系统富氧侧吹炉水冷梁、炉顶水套及上升烟道内衬浇注料和耐火砖冲刷、侵蚀、剥落严重,首先是水冷粱下部浇注料冲刷剥落,随后上部耐火砖冲刷塌落,基本使用两个多月上升烟道端的内衬耐火材料全部脱落,水冷粱后部内衬耐火材料也不足60mm。造成水冷粱及烟道水套直接与高温烟气接触,加剧了钢板的金属疲劳,同时也使设备水室里产生大量的水垢,致使烟道水套及水冷梁频繁烧漏和开裂,基本是三、四天就会出现漏水,只能停风补焊处理。上升烟道端的水套和水冷梁前端经历多次挖补焊接,已成为制约冶炼安全连续生产的突出问题。同样侧吹炉炉顶水套内衬浇注料也一样被冲刷脱落。另外侧吹炉虹吸池渣口内端两侧渣线墙体也冲刷严重,大约半年时间就冲刷掉三分之二。
水冷梁发生漏水后,平均月停风处理4-5次,2012年后期更是频繁漏水。漏水使侧吹炉内温度持续下降;炉料熔池的冶金反应受到一定程度影响;直接表现是燃料焦炭、兰碳的消耗量增加。针对漏水进行停炉焊补提高了维护成本,重要的是炉体开停频繁引起正常生产时间减少、炉内耐火砌体寿命降低等一系列问题。
3 出现问题后采取的处理措施
因此有必要对冶炼系统侧炉水冷梁及炉顶水套进行技术革新,改进侧吹炉水冷梁结构,内部耐火砖体及炉顶水套浇注料固定方式的核算及技术改造,对上周期生产过程中存在的设备不足和设计不足进行完善。喀拉通克矿业公司根据现状提出4套侧吹炉水冷梁改造方案:
方案一:基本保持原设计不变,小水室改为铜水套,承重牛腿要下降。铜水套厚215mm,重400多公斤,整体改造小,工程量较少。
方案二:水冷梁换成钢水套。钢水套较大,其中铜水套较重。固定钢水套要支千斤,造成上部局部紧凑,影响周围管路布局,不利于施工检修。
方案三:整体设计不变,增加L型铜水套,将小水室保护起来。在水冷梁上开孔,将铜水套挂上去,改造量小。
方案四:将水冷梁、小水室去掉,用砖代替水冷梁,结构简单、保温性能好、减少了水循环系统。在牛腿上架钢梁承重,钢梁上安装铜水套保护,铜水套上砌砖代替水冷梁。本方案需要将承重体分布好。
经过分析讨论,结合冶炼厂侧吹炉结构,水冷梁改造倾向于方案4,确定方案4为侧吹炉水冷梁改造方案,改造的目就是:好用、结实、寿命长、施工方便、利于维修。在原水冷梁设计基础上,进行少量改造。方案:将水冷梁、小水室去掉,用砖代替水冷梁,结构简单、保温性能好、减少了水循环系统。在牛腿上架钢梁承重,钢梁上安装铜水套保护,铜水套上砌砖代替水冷梁。本方案需要将承重体分布好。
4 改造后的使用效果
用砖替代水冷梁,不仅减少因设备事故引起的停风,而且砖体也便于检修填补,有利于工艺的稳定连续生产。有效稳固内部砌筑体延长炉体寿命,降低水冷梁和上升烟道漏水对生产连续性的影响,极大减少因出炉水冷梁漏水而产生的费用和时间。可以减少循环水量,减少热量损失,不仅炉体结构简单,而且可以减少水套带走的热量,降低燃料率。
5 結束语
富氧侧吹炉因富氧熔炼炉内反应剧烈,物料处理量大,使得炉内烟气量大、烟气温度高,对炉体上部造成机械冲刷、磨损,高温化学侵蚀及热应力等的多层作用,上部受损可能引起整体大修。我厂水冷梁改造后,使用效果明显,保障了富氧侧吹炉生产的连续性,使运转率大幅提高。
参考文献
[1]长沙有色冶金设计研究院技术要求.
[2]李洪柱,稀有金属冶金学,北京:冶金工业出版社,1990.