孟 尧,张学龙
(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,莱芜 271104)
生产区域内的17部行车主要负责生产线的电炉上料、钢水吊装等工作任务,尤其是14#行车,最大起吊重量280t,是目前起吊重量较大的一部行车,一旦发生故障,直接影响生产顺行。
2018年,生产线行车月度故障抢修时间平均68分钟,2019年,随着生产节奏的加快,要求行车月度故障抢修时间必须降低,这就要求我们在行车维护过程中,必须要转观念、提技能,改变以往设备管理的方式方法,确保行车顺利运行。
此次改进攻关的主要目的:
(1)按区域、工艺流程等关系,将车间所辖设备进行ABC分类,并按照成套设备、单体设备、设备部件的顺序,依次罗列单体设备清单,建立有针对性的点检标准及点检周期。
(2)针对行车重点部位,故障频繁发生的故障点,结合设备使用环境、使用频率,进行有针对性的设备创新改造,降低设备运行故障率。
以2018年行车故障抢修平均时间为基准,选取故障抢修时间最低的月份为月度指标作为攻关目标,将2019年攻关KPL 目标定位为:行车月度故障抢修时间低于30分钟为奋斗目标。
(1)对2018年行车单体设备日常维护发生的故障次数进行分析
根据2018年维保值班记录,我们对行车故障原因进行了分析,得出设备事故发生主要问题集中在行车运行环境温度高、粉尘大造成的电气元件短路、失灵故障、滑脱故障、旋转钩头故障、限位故障、编码器动作报警故障、控制回路故障六大类问题比较突出。
(2)运用问题树方法对对日常维护发生的故障次数进行分析
(1)继电器滑托故障项目创新整改
行车原集电器铜合金安装固定螺杆采取自下向上穿孔,螺栓螺帽在上方固定的安装方法,在运行过程中,当滑块在滑线上运行一段时间后,由于摩擦作用,铜合金滑块会有一定的损耗,固定螺栓会逐渐失去原来作用,产生很大的安全隐患,一、由于松动间隙过大,行车运行时电流很大,会产生很大的火花;二松动间隙过大,在行车运行时由于摆动幅度加大,铜合金滑块一旦发生断裂坠落,危及地面人员安全;团队对铜合金滑块安装方式进行了改进,在固定螺杆首先固定一个防松螺母,在采用自上向下的安装模式进行固定安装,这一上一下的改变,彻底解决了因滑块原因造成的安全隐患,另外,将集电器滑块长度为15CM 型号更换为含铜量更高的17CM 的型号,减小了滑块的损耗,有降低了集电器故障率。
(2)行车旋转钩头故障项目创新整改
行车在吊运钢包过程中,由于高温的作用,钩头旋转电机电缆经常发生绝缘损坏问题,并且一旦损坏,由于钩头上吊有高温钢水钢包,抢修危险性非常大,为解决这一问题,团队在原来电源的基础上增加一路电源线,互为备用,并对两条电源线做隔热处理,彻底解决了行车旋转钩头电源线频繁损坏的问题。
(3)车体防高温、防粉尘项目创新整改
行车主跨在运行中粉尘非常大,经常造成电气设备故障,如接触器接触不好,中间继电器因进入导电灰尘发生短路,烧坏中间继电器等电气等故障,非常多,直接影响生产的连续运行,而且备件消耗也非常多。针对这一问题,团队采取了对各电机穿线孔用防火泥予以封堵,用防火泥对设备电缆入口进行进行封堵,既可以起到阻燃防火的作用,又可以阻止粉尘对电气设备造成危害,同时也降低了人工定期对电气设备进行清扫的劳动强度;对于主线穿线孔加装了防尘罩。
(4)控制回路故障项目创新整改
由于行车长期工作在粉尘较大的环境,粉尘很容易造成控制回路的交流接触器触点接触不良,影响检修人员对故障的判断处理;针对这一问题,团队将原来控制回路中所有220v 交流控制接触器更换为塑料密封插拔式中间继电器,更换后,既方便门限位故障的排查与判断,又可防止粉尘对继电器的影响。
(5)行车限位故障项目创新整改
针对行车主、副钩重锤限位在行车运行中由于行车抖动大,容易造成重锤拉线与主绳容易发生缠绕,造成主回路跳电的问题,团队对重锤拉线中间加装PVC 套管,彻底解决了这一问题。
(6)变频器故障项目创新整改
针对变频器在使用过程中由于粉尘作用,控制主板容易发生损坏的问题,我们制定了《变频器定期保养工作制度》,对变频器定期进行除尘清扫;在控制回路增设稳压交流变压器,从而避免了由于外网电压波动,造成对变频器的损害保证了控制模块电源电压的稳定。
团队在积极开展行车设备技能创新与建设行车点检模块的同时,坚持把育人放在第一位,开展电气及自动化培训,培训由车间技术员开展了对维修人员的培训,培训采用订单式、定向式培训。目前已经培训收到良好效果。
通过以上措施,行车的故障率大大降低,备件的使用寿命得到延长,维保费用大大降低,维保人员的劳动强度得到了减轻。