某电厂600MW超临界机组锅炉燃烧优化调整试验研究

2019-07-16 06:24
冶金与材料 2019年3期
关键词:预器暖风吹灰

李 俊

(山西兆光发电有限责任公司,山西 霍州 031400)

某电厂3#和4#600MW机组,自投产以来,由于锅炉燃用煤种严重偏离设计值,且变化较大,运行中锅炉一直存在:总的送风量偏大,一般省煤器出口氧量在5.5%左右;磨煤机出力不足,易发生故障;一次风管风速不均匀,一次风速高;空气预热器结灰及低温腐蚀严重,阻力很高;锅炉结焦严重;吹灰器频繁吹灰;燃烧器长期下摆;再热器减温水量较大;锅炉转机电耗率高等一系列影响机组正常运性的安全经济性的问题。为此要进行专题性的燃烧优化调整试验研究。

1 影响燃烧的因素

1.1 燃料的影响

燃煤的发热量、挥发分、水分、熔点等变化较大,对燃烧的稳定性和经济性均将产生直接的影响。煤种水分对燃烧过程的影响主要表现在水分多的煤引燃着火困难,且会延长燃烧过程,降低燃烧室温度,增加不完全燃烧及排烟热损失。灰分较大、熔点低、硫分高导致空预器积灰较多,酸流体也会粘在烟气中的灰分,引起空预器的低温腐蚀。

1.2 煤粉细度的影响

煤粉越细,加热时温升越快,挥发分的析出、着火及化学反应速度也就越快,因而越容易着火,燃烧也就越完全。但煤粉过细会增加制粉系统电耗,甚至导致磨煤机出力不足,负荷适应能力下降。煤粉太粗,锅炉着火推迟、飞灰大渣含碳量增大、引起燃烧不稳等。

2 燃烧调整的内容

2.1 一次风的调整

(1)一次风均匀性的调整。为了保证燃烧的均匀稳定,燃烧器出口各一、二次风粉的均匀性是非常重要的。为此对3#和4#锅炉进行了一次风调平实验,结果显示3#炉A1和C3角风速偏小,偏差较大约为10%,A3、C2和E1角风速较大,偏差约为9%,其余层各角风速均匀性良好偏差约为5%。4#炉D3角风速较小,偏差约为9%,C3和D1角风速较大,偏差约为8%,其余层各角风速均匀性良好偏差约为5%。

(2)一次风速的调整。运行中一次风速高于设计值(26 m/s左右),一次风率升高会造成一次风粉着火热需要增大,着火推迟,火焰中心上移;再热器减温水量增大,发电汽耗增大;炉膛出口烟气温度升高,高温受热面壁温升高,寿命下降;另外一次风率升高,二次风率降低约15%,减弱了炉内水冷壁面形成“风包粉”气氛的程度,水冷壁结灰结焦性增大,吹灰器投运次数增多,供电煤耗增大;一次风速增大,之风系统、喷燃器喷口磨损速度加快,一次风机压偏大,一次风压与空气预热器之间的压差升高,空气预热器的漏风增大。

冷态实验中测量的一次风压在6.0~6.9 kPa,由于实际燃用煤种热值较低,运行中需加大一次风压,综合以上因素3#和4#炉一次风压优化控制在7.8~9 kPa,将一次风管速度从36 m/s左右降到28 m/s左右,一次风管和喷燃器口磨损的速度明显减轻,详见表1和表2,其中3#炉由于空预器结灰严重阻力较大,一次风压波动较大,所以一次风压控制的较高些。

表1 3#炉一次风母管压力和煤量的关系

表2 4#炉一次风母管压力和煤量的关系

2.2 二次风的调整

锅炉计采用的是上下浓淡燃烧器,实际运行中燃煤熔点太低,NOx排放气体目前标准还比较高,所以先采取炉膛中部的二次风较大的配风,即拱形配风特点,以防止炉膛结焦为重。

“拱形配风”控制的具体要求为:CD层二次风挡板开度最大,DE、BC层次之,AB、EF层最小,调整配风的同时保证二次风与炉膛差压满足要求;其他二次风、辅助风挡板也参照“拱形配风”原则进行调整。

2.3 氧量的调整

氧量的大小,运行中表盘准确监视非常重要,掌握表盘氧量指示与就地氧量场平均值的相对误差尤为重要。为运行提供准确的依据,需要掌握氧量的准确数值,在不同的负荷工况多次在就地测量氧量,具体的测量结果见表3,可看出表盘氧量指示值比就地实际平均值偏小,其中4#炉更为严重,所以在表盘监视操作时要考虑偏差值。

表3 4#炉不同负荷下的氧量与偏差

2.4 燃烧器摆角的调整

燃烧器的摆角主要是根据再热汽温及减温水量的调整,由于3#炉减温水量很大,一般燃烧器摆角往下摆。但是燃烧器摆角控制不能低于30%,摆角长期下摆会引起炉膛燃烧不稳,大渣含碳量升高,尤其汽温异常变化时,要根据实际情况灵活调整,尤其注意摆动系统不允许长时间停在同一位置,否则时间一长,喷嘴容易卡死,一般情况每天最少应改变一次。

2.5 空预器运行调整和暖风器的改进

(1)空预器的运行调整。运行中由于排烟温度较低、燃煤中含硫量较高导致空气预热器结灰、低温腐蚀比较严重,造成预热器阻力显著增大。在运行中采取的调整措施主要有:

①在机组启动前要投运暖风器,并且空预器入口一、二次风温要尽量高。

②在投油初期只有辅汽汽源时,进行空预器连续吹灰前,应尽可能提高吹灰温度,但要根据炉膛着火情况调整二次风门开度和送风机出口风压,使燃烧充分。

③当过热器压力达到1 MPa时及时用主汽暖管,利用主汽进行空预器吹灰,吹灰压力可以维持0.5 MPa~1 MPa。

(2)暖风器改进。暖风器的长期稳定运行,对防止空预器的低温腐蚀有很大作用。原来设计中暖风器出口没有隔断门,在停机维修中,对暖风器进行了改造在暖风器出口加装出口门,使得出入口均有进出的通道,以至于暖风器维修的时候可以分开进行,一组泄漏可以及时切除,保证了暖风器在部分损坏时候仍可以运行,进一步防止了空预器的低温腐蚀。

3 影响锅炉经济指标的主要参数

通过目前运行中的锅炉燃烧调整,提出了影响锅炉经济指标的重点如下:

3.1 再热器减温水量

降低再热器的减温水,能有效的提高机组的安全、经济性,所以在再热器不超温的情况下,尽量不投运再热器减温水量。

3.2 飞灰、大渣含碳量

增大1%的飞灰含碳量,锅炉效率降低0.5%,增大1%的大渣含碳量,锅炉效率降低0.05%。为控制大渣含碳量,运行中采取的措施有:增大燃烧器下层二次风量;维持四角一、二次风管的均匀性;低负荷时提高煤粉细度;降低一次风速;降低一次风管冷风量提高磨煤机出口温度等。

3.3 排烟温度

增大20℃的排烟温度,锅炉效率降低1%~1.1%。但排烟温度过低又会使空预器发生低温腐蚀,甚至会影响脱硝装置的正常运行,因此要控制一次风管冷风量;控制火焰中心;防止尾部受热面结灰;加强受热面吹灰等。

4 结语

(1)降低一次风量,即将3#和4#炉一次风压优化控制在7.8~9 kPa,一次风管风速从36 m/s降到28 m/s(接近设计值26 m/s),一次风管和喷燃器口磨损的速度明显减轻。2012年4#炉一次风机电耗率由2011年的0.708%降到0.648%,降低9.5%。尽管3#炉空气预热器结灰严重,在低负荷多投一台磨煤机,且限制高负荷工况的情况下,3#炉一次风机电耗率也从0.72%降到0.708%。

(2)降低进入炉内的总风量,省煤器出口氧量约降低1.5%,厂用电率降低,再热器减温水量降低15 t/h左右,供电煤耗降低约2.5 g/kW·h。

(3)锅炉分离器过热度降低了2~4℃,增大了蒸发段的吸热量,降低了炉膛温度,减轻了炉膛的结焦,减少了减温水量。

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