交叉巷道立交安全施工技术措施研究

2019-07-15 00:51刘秀洲
山东煤炭科技 2019年6期
关键词:工字钢架设锚索

刘秀洲

(大同煤矿集团虎龙沟煤矿,山西 怀仁 036000)

1 概况

大同煤矿集团虎龙沟煤矿51505巷位于井田东盘区,主要担负着81505工作面回采期间回风任务。施工巷道南部与轨道大巷相邻,北部与21505-1相接,西部与轨道大巷相接,东部与21505巷相接。51505巷设计长度为1600m,巷道断面规格为宽×高=4.0×3.5m,沿5#煤层掘进。地测科提供5#煤层顶底板岩性柱状图显示,51505巷掘进期间,无伪顶,直接顶主要以砂质泥岩为主,平均厚度为3.5m;基本顶主要细砂岩为主,平均厚度为7.8m;直接底主要以炭质泥岩为主,平均厚度为2.1m;基本底主要以粗砂岩为主,平均厚度为5.2m。

根据施工设计,51505运料绕道施工到位、反掘51505巷直至与回风巷贯通后,再继续巷道正向掘进,当巷道反掘60m后施工巷道过盘区轨道巷顶板,层间距为1.5m,为了保证后期巷道掘进运输安全,需在两巷道交叉点处施工立交。

2 传统立交施工方法及问题分析

2.1 传统立交施工方法

(1)按传统方法,当51505巷反掘进至55m处时,采用分层松动爆破法掘进,上分层断面规格为宽×高=4.0×2.5m,下分层留底煤厚度为1.0m。

(2)施工巷道分层掘进过盘区轨道巷顶板后,及时在轨道巷指定位置架设密集工字钢棚,钢棚间距为0.5m,共计架设15架。

(3)钢棚架设完成后,在51505巷过巷段人工采用风镐进行起底,起底深度为1.5m,长度为5.0m,宽度为4.0m。

(4)起底后,在起底处铺设密集工字钢梁、浇筑等施工人工立交,立交长度为5.0m,宽度为4.0m,厚度为0.5m。

2.2 主要存在的问题

(1)施工工艺复杂,效率低。传统立交施工工艺相对复杂,立交施工时需分层掘进、起底、浇筑、架设钢棚等工序,施工效率低,整个立交需用时8d才可完成,加大了巷道掘进成本费用。

(2)支护成本费用高。传统立交施工工艺需在下水平巷道架设密集工字钢棚,每架钢棚成本费用达2400元,需5名施工人员相互配合架设钢棚,每天仅可架设5架,需2d架设完,共计需劳动、支护成本费用达4.2万余元。

(3)薄岩层预留难度大。传统立交施工完后,51505巷与盘区轨道巷之间预留厚度为1.0m顶岩,该岩石层无法采用锚杆、锚索支护,支护难度大,仅利用钢棚进行维护,支护效果差,受巷道采动应力影响,该岩石层很难预留,对轨道巷安全运输产生一定影响。

3 1#立交施工工艺优化

为了保证1#立交施工安全,提高立交施工效率,决定采用人工假顶的方法替代传统工艺。

(1)51505巷反掘施工时,在盘区轨道巷立交位置进行挑顶施工,为了便于轨道行人、行车,对轨道巷顶板采用分段挑顶。

(2)采用松动爆破法挑顶施工,挑顶断面规格为长×宽×深=6.0×4.5×1.5m,挑顶断面与轨道巷平行。

(3)轨道巷顶板挑顶完成后,在挑顶处两端上下各施工一组起重锚索,每组四根,锚索长度为8.0m,直径为21.6mm,锚索间距为1.2m。位于挑顶上方两组起重锚索施工在距挑顶两端0.5m处,锚索施工完后各起吊一根长度为4.5m工字钢梁,钢梁距挑顶面间距为1.0m。位于挑顶下方两组起重锚索施工在距挑顶两端0.2m处,锚索施工完后各起吊一根长度为4.5m工字钢梁,钢梁起吊面与轨道巷设计顶板齐平,如图1所示。

图1 虎龙沟煤矿东盘区1#立交施工平面示意图

(4)挑顶处上下吊棚施工完后,在上吊棚之间密集铺设长度为5.5m工字钢梁,钢梁间距为0.2m,共计铺设21根。钢梁铺设完成后及时采用风动打压千斤对锁具预紧,确保所有工字钢梁与顶板接触严实。下吊棚之间依次铺设密集工字钢梁、金属网、风带等,钢梁共计40根。

(5)上下吊棚铺设完密集工字钢棚后,采用长度为3.0m、宽度为1.2m、厚度为0.02m木板对挑顶处支盒,支盒后木盒地面与下吊棚面接触严实且平整。

(6)51505巷掘进至距两巷交叉点0.5m处时,在巷道内向挑顶处施工3个倾斜注浆钻孔,钻孔间距为1.5m,深度为1.0m,直径为120mm,并对注浆钻孔安装直径为118mmPVC管。

(7)注浆钻孔施工完后向挑顶处注射混凝土浆液,混泥土配比为水泥∶砂子∶石子=1∶2∶2,注浆1d后51505巷方可继续掘进。

(8)为了加强人工假顶安全稳定性,假顶施工完后在轨道巷架设3架工字钢棚,钢棚间距为2.0m,相邻两架钢棚之间采用两组长度为2.0m连接杆进行连接,如图2所示。

图2 虎龙沟煤矿东盘区1#立交施工剖面示意图

4 应用效果

(1)提高了立交施工效率。与传统施工工艺相比,优化后方案立交施工与51505巷掘进可同时进行,提高了立交施工效率,简化了立交施工工序。1#立交施工共计用时2.5d,缩短了立交施工周期,降低了劳动费用。

(2)提高了立交安全性能。传统立交施工方案立交施工后,需在其下方预留薄煤层,加大了薄煤层支护难度,降低了巷道施工安全,而优化后的施工方案直接采用人工假顶代替,无需预留薄煤层,提高了轨道巷运输安全。

(3)降低了支护费用。与传统立交施工方法相比,优化后的立交施工方案多铺设钢梁20根,少架设工字钢棚12架,共计节约支护成本费用达2.43万元。

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