F36断层底板出水机理分析及注浆治理措施的应用

2019-06-19 02:12李柬谷
山西焦煤科技 2019年3期
关键词:物探含水层标高

李柬谷

(阳泉煤业(集团)有限责任公司, 山西 阳泉 045000)

1 矿井基本情况

堡子矿为资源整合矿井,井田面积7.718 4 km2,批采2#—9#煤层,生产规模为90万t/a. 矿井采用斜井开拓方式,共设计主斜井、副斜井和回风斜井3个井筒。目前,该矿采掘工程集中到二采区,即采区水仓西北部分区域。

2 2#煤地质、水文地质条件

2.1 地质条件

井田位于山西省沁水煤田晋城矿区西南部,发现褶曲1个,断层57条,最大落差100 m,此前均未发生断层出水现象,未发现陷落柱。

2#煤层位于山西组中部,为该矿主要可采煤层之一,煤层厚度平均4.5 m,顶板以泥岩为主,粉砂岩次之,底板以粉砂岩为主,泥岩次之。

2.2 水文地质条件

2#煤层底板标高+720~+920 m,太灰水混合水位标高为+932.05~+971.93 m,存在底板太灰水带压开采问题。2#煤层至K2灰岩含水层厚度43.33~57.83 m,平均厚度54 m,太灰(主要为K2)含水层水属弱-中等富水性含水层。2#煤层距离奥陶系灰岩含水层厚度54.63~106.04 m,平均厚度84 m,奥灰水位标高在+943.55~+946.22 m,渗透系数0.004 04~10.74 m/d,单位涌水量0.10~0.256 L/s·m,为弱-中等富水性含水层。二采区2202工作面位于奥灰水中等富水性区域内(图1).

图1 奥陶系灰岩含水层富水性分区图

矿井2#煤层底板距奥灰顶界面平均厚度84 m,2#煤层底板奥灰水带压值为0~2.18 MPa,突水系数为0.010~0.039 MPa/m,属于相对安全区。

3 出水经过及探放水情况

3.1 出水情况

二采区在采掘过程中,先后分别在二采区回风大巷、2203切巷以北的探巷等9处均揭露F36断层,其中只有两处出水,一处2203回风顺槽,揭露F36断层涌水量为1~2 m3/h,一处二采区回风大巷在揭露F36断层时有淋头水(图2). F38断层位于F36断层东侧,2201进风巷、2202进风巷等6处均揭露F38断层,无出水情况。

本次出水地点为2202工作面探巷。初始预计涌水量为90 m3/h,后期涌水量基本稳定在140~150 m3/h.

图2 F36断层揭露及出水点位置示意图

3.2 物探、钻探情况

3.2.1物探情况

对2202切巷进行了两次瞬变电磁物探,覆盖了2202探巷,两次物探成果见图3. 第一次物探成果显示,在2202工作面切巷探测位置右帮30~80 m,前方0~50 m处底板15°方向存在明显低阻异常区;第二次物探成果显示,在2202工作面切巷探测位置左帮70~100 m,前方0~80 m处底板15°方向存在明显低阻异常区。因此,2202工作面探巷水点位置有明显低阻异常区。

图3 2202切巷第一、第二次物探成果图

3.2.2钻探情况

2202探巷掘进之前编制专项的“有掘必探”钻探设计,共设计钻孔6个,4个煤层孔(因煤厚超过3 m,垂向增加1个孔),2个煤层底板孔。实际施工了3个煤层孔,分别是1、2、3. 总共钻探了2次,每次施工3个钻孔,钻孔长度65 m. 在第二次钻探时,钻探了65 m,其中5 m进入岩石,通过此次钻探确定了F36正断层位置,第二次钻探结束后巷道又掘进了35 m后停掘。“有掘必探”各钻孔均未发现出水情况。

4 出水机理分析

该断层使得出水点煤层底板与断层下盘K2灰岩垂距为17 m左右,距离断层下盘奥灰垂距为47 m;探巷出水点底板标高约+815 m,奥灰水位标高+944 m,出水点奥灰水带压约1.3 MPa(图4,5).

图4 F36断层出水机理分析示意图

图5 采动矿压对底板的破坏深度示意图

由于F36断层的影响,断层附近岩层破碎裂隙发育,抗压强度降低,底板承受不住奥灰水压,奥灰水沿断层通过裂隙带涌入巷道。2202探巷出水后,2203工作面回风顺槽出水点水量逐步衰减,说明两处出水点由于F36断层及破碎带的存在,存在水力联系。经初步分析,认为本次出水机理为:

1) 受F36正断层影响,中奥陶统碳酸盐岩岩溶裂隙含水层和上石炭统太原组(K2、K3、K4石灰岩)相互导通,是出水水源。

2) 2202探巷附近F36和F38附近及交汇处,地应力集中,顶、底板岩石受地应力作用,节理裂隙比较发育,形成的节理裂隙密集带(应力集中带)是出水通道。

5 断层注浆治理

5.1 钻探工程设计

根据出水情况设计钻场2个,2202切巷(Z1)和2203切巷(Z2).布置钻孔16个,K2灰岩探查孔1个,5个检查孔。钻孔落点进入F36断层下盘K2灰岩含水层(二采区平均厚度11 m),终孔距离K2灰岩顶板5 m;奥灰注浆孔15个,落点水平间距20 m,目标层为F36断层下盘奥灰含水层,其中10个孔穿过断层进入下盘奥灰,终孔距离奥灰顶界面20 m;其余5个孔揭露断层上盘K2灰岩后,穿过断层进入下盘奥灰垂直距离20 m.F36断层注浆孔剖面示意图见图6.

图6 F36断层注浆孔剖面示意图

5.2 注浆孔施工顺序

先期施工Z1-X2(奥灰孔)和K2-1(K2灰岩孔),钻探完成后做连通试验,进一步确定出水水源,同时进行注浆封堵(K2-1).其余钻孔,间隔交叉施工。同时进行注浆加固奥灰顶部,切断奥灰水通过F36断层段进入巷道的通道,并对封堵效果检查加固。

5.3 止水套管设计

根据工作面底板标高、钻场位置标高及水位标高,最大水压为1.82 MPa;同时考虑注浆孔注浆结束时孔口压力应达标准约2.8 MPa,根据《煤矿防治水细则》中止水套管长度相关要求,应大于15 m,出于安全考虑,设计止水套管长度最小为18 m.

5.4 连通试验

将示踪剂溶解于水中压入钻孔,同时用一定水量将其压入目标含水层(裂隙),使其随地下水流动;在2202工作面探巷出水点及2203工作面切巷附近取样检测,试剂投放后每1 h取样一次,送交临时化验室分析,当出现异常后,加密至半小时取样一次。经过试验分析,结合水质化验分析报告,认为两处出水点之间是连通的。

5.5 注浆工程设计

水泥采用32.5#普通硅酸盐水泥,从地面至井下,敷设注浆管路至Z1和Z2钻场。每次注浆前,均要进行压水,主要目的是疏通注浆管路及孔内岩石裂隙、测定单位受注层段吸水率;采用q=Q/(P·L)计算,根据压水试验结果,确定浆液类型及其浓度;每次注浆结束后均要向孔内压水,压水量为管路与孔内体积之和的两倍;对压水试验及注浆过程进行记录,及时汇总注浆量资料、注浆前后压水试验资料,分析注浆效果。

5.6 注浆量预计

注浆量按式估算:

V=S·δ·ξ·η·H

式中:

S—注浆范围,km2,F36断层注浆段长400 m,断层面两侧外扩35 m;

H—受注层段厚度,m,垂距取67;

η—注浆段孔隙率,%,取0.2;

ξ—充填率,%,取80;

δ—流失系数,考虑断层注浆,取值1.5.

经计算:F36断层注浆量为4 503 m3,每立方浆(取水灰比1∶1)水泥量按0.75 t计算,水泥需要3 377 t.

5.7 单孔注浆结束标准

注浆总压应为受注含水层最大静水压力的1.5倍,即当孔口压力达到约2.8 MPa时,即可认为受注层段注浆已达到压力结束标准。

当注浆压力达到结束标准后,进行压水试验,测得单位吸水率q小于0.005 L/min·m·m(相当于粉砂岩的透水性)时,即可认为受注层段注浆达到注浆结束的标准。

5.8 止浆墙设计及应用效果

止浆墙位于2202探巷下口向里18 m;墙体厚度不低于3.5 m,打墙材料为红砖加水泥砂浆,红砖选用普通红砖,水泥选用P.O32.5普通硅酸盐水泥;砂子采用中粗砂;水为洁净水。止浆墙总长3.5 m,砌墙时预埋壁后注浆管,墙砌好3天后对止浆墙硐室壁后进行充填加固注浆。水灰比2∶1,预计注浆300 t即可完成对止浆墙内初次注浆。候凝72 h后,再进行止浆墙内2次注浆。经过对止浆墙围岩及巷道接合处的观测,均未发现渗水现象,进行F36断层注浆治理的其他注浆加固工作。

6 注浆堵水效果评价

1) 随着F36断层注浆治理工程进展,井下出水点的涌水量逐渐减小,到工程结束时,出水点不再出水,说明对出水机理的判断和分析是正确的。

2) 注浆孔完成后,再次对F36断层注浆段进行了物探,并施工3个注浆效果检查孔。经过验证,确定F36断层注浆治理取得明显的堵水效果,2202探巷出水点和2203回风顺槽密闭墙出水点经过注浆治理后目前已无水。

7 结 语

通过对堡子矿F36断层的出水及治理,得出独立掘进工作面没有进行独立的物探,也没有参考以往物探资料进行钻探验证;钻探施工不到位,设计的底板孔未施工,这都是导致事故发生的原因,且注浆堵水工程及注浆效果检验,确定了该次注浆堵水的效果达到了安全开采的目的。

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