8万t/a烧碱装置电解槽节能改造总结

2019-05-17 04:00窦素芹王永杰刘红彬
中国氯碱 2019年4期
关键词:烧碱电耗技术指标

窦素芹,王永杰,刘红彬

(沧州聚隆化工有限公司,河北 沧州 050018)

1 电解槽及离子膜情况介绍

沧州聚隆化工有限公司(以下简称“聚隆化工”)8万t/a离子膜烧碱装置于2003年3月引进氯工程自然循环电解槽,共8台,每台生产能力1万t/a。于2009年11月投产。2014年9月,因市场原因停车,期间对离子膜及电解槽做了在线保护。2016年7月,装置恢复生产。2017年3月底,装置重新开车,电解槽和离子膜是烧碱装置的核心设备,氯工程对阴阳极涂层的寿命保证是6年。至2017年,电解槽在线运行8年(停车在线保护2年)。电解槽离子膜使用的是杜邦N2030WX型,杜邦膜经济使用寿命保障值为3年。自2009年原始开车以来,离子膜已经于2012开始分两次更换,目前使用的离子膜已经在线运行超过5年(其中停车在线保护2年),进入第二次膜更换周期。

开车后由于电解槽在线运行时间较长且能耗较高,与新上装置相比更是存在较大差距,经多次试验换膜降耗仍不能解决问题,为此,需要对电解槽进行技术改造并同时对运行老化的离子膜进行更换,使电解槽恢复低电压高效率运行。

2 电解槽运行基本性能参数及技术指标

(1)基本性能参数

电解槽数:8台(编号分别为 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#);单元数:64 片;单台槽生产能力:1 万t/a;膜有效面积:3.276 m2;运行电流:4.2 kA/h。

(2)电解槽运行主要技术指标见表1。

表1 电解槽运行主要技术指标

3 电解槽及离子膜运行状况

2017年3月底开车以来,由于电解槽及离子膜在线运行均超过了制造商的保证期,生产中出现了以下问题:

(1)槽电压持续普遍升高300 mV以上,造成吨碱耗电升高,运行成本增加,即使换新膜槽电压依然较高;(2)产品质量降低(仅能基本上满足客户需求);(3)电解槽产生的副反应加剧,氯酸盐分解运行费用增加,对设备的腐蚀更加严重;(4)出现了泄漏现象,负荷提满后单元槽及膜的更换频次增加,目前已无备用槽可用;(5)现用离子交换膜为2013年更换,在线使用加上停车时在线保存已经超过5年,远远超出了杜邦公司要求的使用年限。膜的强度大幅降低,形成了很多针孔,既造成经济效益损失也存在着较大的安全隐患。

4 进行电解槽技术改造和更换离子交换膜的必要性

为彻底解决电解槽存在的槽电压升高、产品质量下降、副反应加剧造成对设备的腐蚀、出现泄漏等问题,急需对电解槽进行改造。

(1)满足能耗要求。按照国家能耗标准,离子膜烧碱装置准入值为12个月≤350 kgce/t,24个月≤360 kgce/t,36个月≤370 kgce/t。目前聚隆化工离子膜烧碱装置综合能耗为353 kgce/t,略高于12个月准入值标准,主要因电耗较高所致。通过改造,可以大幅降低电耗,使综合能耗低于350 kgce/t,确保达到国家能耗装置准入值要求。

(2)提升产品成本竞争力需要。目前烧碱行业先进企业离子膜烧碱装置(进行零极距改造的)吨碱电耗在2 100 kW·h左右,该公司吨碱电耗为2 296 kW·h,差距明显,成本不具竞争力,改造后吨碱电耗将达到2 130 kW·h,将接近先进企业水平。

(3)该公司电解槽离子交换膜从投入至今已长达5年之久,存在系统压力波动造成膜撕裂,从而导致重大爆炸事故的安全隐患问题。

因此,为彻底解决当前电解槽运行存在问题,提高电解槽效率,降低生产成本,达到行业先进水平,需要对离子膜电解槽全部进行膜极距的改造,同时进行离子膜第二次更换。

5 具体改造方案

为降低装置电能消耗,该公司以降低槽电压为导向,结合行业调研,2013年,对电解槽实施了改造升级试验,先期拿出15片单元槽分3组与3个加工单位进行技术合作对电解槽进行零极距改造,为电解槽改造获取了基本对比数据,并确定了最优合作商。结合先期改造合作试验结果,2017年形成了成熟的电解槽改造方案:阳极密封面更换为钛钯合金、阳极网更换、阴极膜极距改造。

5.1 阳极改造

根据电解槽阳极网的实际情况,如果使用旧基材,在拆除和安装过程中必定会出现破损,进行重新焊接修补,平整度很难找平,使用过程中会造成离子膜破损,缩短离子膜使用寿命,因此只能更换新的阳极网。将原来的阳极密封面去除,更换新的钛钯材质密封面。

5.2 阴极膜极距改造

通过改造阴极,将现有电极间距由2~5 mm缩小到几乎为零,有效地降低了电极间的极间距阻抗,从而达到降低电解电耗的目的。原有阴极面网不动在之上敷设弹性网,弹性网之外再包覆新阴极面网,新阴极面网固定在原阴极网上。这样通过弹性网的支撑,阳极网、离子膜、阴极网柔性贴合,实现膜极距。

5.3 具体实施方案

为了最大程度地降低对生产的影响,采取了电解槽改造与换膜同时进行的实施方案。通过精心组织,认真研究,多方调研,综合考虑合作厂家加工能力、年度检修、市场及平稳用电等因素,自2018年5月开始对电解槽逐台进行改造,10月全部完成技改。从运行效果看,实现了吨碱耗电降低160 kW·h以上,烧碱产量提高5%,达到了预期效果。电解槽改造后技术指标见表2。

表2 电解槽改造后技术指标

6 结语

2018年该公司全部完成电解槽改造,全年影响离子膜碱产量较正常年份降低4 500 t,由于改造后实现了电耗下降,基本抵消了产量降低对效益的影响,综合考虑全年效益与改造前基本持平。改造后平均槽电压小于等于2.95 V,预计可降低电耗约170 kW·h/t烧碱,电流效率提高5%左右,年可增加烧碱产量4 000 t,装置经济效益达到预期。

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