董振 赵双双
摘 要:针对某型新氢压缩机运行中十字头销发生断裂破坏情况,对其进行断裂原因分析。
关键词:十字头销;断裂;新氢压缩机
中图分类号:TH457 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)07-0094-02
1 概述
某公司投运转的某型新氢压缩机,在运行10个月左右,振动幅度加大,检查发现十字头销发生断裂,断裂发生于销的中部。断裂十字头销材质为42CrMoE,表面进行了氮化硬化处理,规格为φ240×470mm。为了分析十字头销断裂的原因,现对其进行力学性能、化学成分、金相组织等检验分析。
2 检验和分析
2.1 外观检查
断裂十字头销的实物照片如图1所示,从图中可以看到断口处有掉块。图2为十字头销外侧铜衬套实物照片。从图中可以看到铜衬套经过摩擦、生热,还发生了断裂破损,铜衬套上还有大量小凹坑。铜衬套合金牌号为ZCuSn10Pb1。
2.2 化学成分分析
对断裂十字头销进行了化学成分分析,具体分析结果见表1。表1中同时列出了标准中规定的42CrMoE钢的成分范围。化学成分分析结果表明,十字头销的元素含量在合格范围。
2.3 显微组织分析
2.3.1 宏观组织分析
在该十字头销断裂面附近横截面取样,按照“GB/T 226-2015”,用1:1工业盐酸水溶液腐蚀观察其宏观形貌。依据“GB/T1979-2001”评定,属于一般疏松1级,中心疏松0.5级。符合标准要求。
2.3.2 微观组织分析
(1)非金属夹杂物分析。在断口附近表面取样,磨样、抛光,检测试样的非金属夹杂物。按照“GB/T 10561-2005”进行检测,检测结果见表2。
(2)显微组织分析。在断裂十字头销有裂纹的横截面上取金相试样进行分析,取样部位及样品宏观形貌见图3(a)。图中红框位置为肉眼可见裂纹。样品经过金相磨样、抛光之后使用3%硝酸酒精水溶液进行腐蚀。在500倍下观察,显微组织形貌见图3(b),基体组织为回火索氏体+少量块状铁素体。十字头销表面经过渗氮硬化处理,渗氮层深度约为0.56mm,氮化物级别为1级,脆性1级,氮化前原始组织为1级。氮化层硬度为531HV0.3。氮化层在显微镜下100倍检测照片见图4(a),500倍检测照片见图4(b)。
2.4 扫描电镜分析
2.4.1 十字头销断口分析
断裂十字头销的断口上明显可见疲劳特征:疲劳源区,疲劳裂纹扩展区和最终瞬断区,如图5。掉块处即为裂纹源区,裂纹源区局部放大图见图6(a)。图6(a)中可以看到明显的疲劳弧线,它是疲劳裂纹稳定扩展阶段形成的与裂纹扩展方向垂直的弧形纹。十字头销裂纹源附近销表面照片见图6(b)所示。销面沿环向有铜衬套摩擦的痕迹,并有大量的表面裂纹存在,在图中用红色的线标示出微裂纹。这些表面裂纹产生在主裂纹疲劳断裂之前,也就是说,疲劳裂纹起源于这些表面裂纹。
将裂纹源处放大观察,可以看到大量疲劳条带,即可判定此断口为疲劳断口,见图7所示。
2.4.2 裂纹表面分析
将带有裂缝的金相试样放入扫描电镜,观察十字头销裂纹形貌并检测裂纹内部杂质成分,经能谱分析为铜杂质,检测结果见图8和表3。
2.5 力学性能检测
在断裂十字头销上取样做拉伸、冲击和布氏硬度试验。力学性能试验结果见表4。表4中同时列出了新氢压缩机技术条件要求的标准值,结果表明断裂十字头销力学性能满足标准要求。
3 结语
综上检测结果,断裂十字头销的力学性能、化学成分、金相组织均满足标准的要求,断裂十字头销表面有许多的微裂纹,微裂纹中有铜屑。可能是由于十字头销与衬套偏心发生撞击摩擦,衬套剥落的铜屑进入了裂纹。十字头销断裂原因可能来自于工件安装不良,润滑不好发生了干摩擦,十字头销因此局部过热,在十字头销表面产生了微裂纹,这些裂纹在交变应力下快速扩展最终导致其断裂。
参考文献
[1] 刘昌奎,臧金鑫,张兵,等.30CrMnSiA螺栓断裂原因分析[J].失效分析与预防,2008(02):42-47.
[2] 聞磊,郎丰珲,刘超.往复式压缩机的故障分析及处理[J].化工管理,2018(09):197-198.
[3] 王树术,刘春艳.压缩机缸头螺栓断裂原因分析及解决方法[J].炼油与化工,2006(04):39-41.
[4] 吴美超,周丹.压缩机缸头螺栓断裂分析[J].氯碱工业,2012(04)288-290.
[5] 杜洪建.压缩机活塞杆断裂失效分析[J].石油化工设备技术,2006(06):48-49.
[6] 糜亮,杜春海,季彩宏,等.氢气压缩机活塞杆断裂失效分析[J].中国特种设备安全,2013(02):56-58.