(上海市水利工程集团有限公司,上海 201612)
横沙岛(轮渡码头—反帝圩)海塘达标工程位于上海市崇明区横沙乡,工程共分四个标段。本标段(Ⅳ标段)建设总长2460.30m(桩号:13+154~15+614.30),涉及到D型、E型、J型、K型四种结构断面型式;新建过堤通道两处,回车墩两处;顺坝加固561.00m,丁坝加固60.00m。
其中翼形块体安装总量13945m3,折合成个数约为16735个。
针对横沙岛(轮渡码头—反帝圩)海塘达标工程翼形块体的施工质量、施工条件进行了深入分析,选题理由如下:
a.工程地位高。本工程是上海市水务局督办年度重点水利项目之一,担负整个横沙岛的海塘达标安全。
b.评奖创优要求高,建设单位希望争创优良工程。公司将本工程列为年度重点建设工程,并确立“上海市水利工程金奖”的质量目标。
c.已有翼形块体成品合格率较低,对施工成本和建设工期控制不利。
因此确定课题名称为“提高翼形块体成品合格率”。
课题选定后制定小组活动计划详见表1。
表1 QC小组活动计划
对翼形块体进行检查,检查控制标准如表2所列。
表2 检查控制标准
2017年12月15日—2018年1月20日,QC小组对本工程已经浇筑的前几批次翼形块体840只成品合格率进行调查,调查结果见表3、图1。
表3 成品现场测量调查汇总
图1 实测成品合格率折线图
由表3、图2可以看出现翼形块体成品合格率仅为91.55%,未能满足小组设定的合格率96%以上的要求。
QC小组现场所抽样检测的840个点中,合格点数为769个,存在不同程度的断裂问题的点数为71个。不合格点数中,按照不同的检测内容进行汇总统计的结果见表4、图2。
表4 不合格类目统计
由以上统计可知,影响翼形块体成品合格率的主要问题是“翼翅断裂”,且影响程度高达88.73%。如果解决“翼翅断裂”的80%,那么成品合格率可提高(100-91.55)%×88.73%×80%,合格率可以提高到91.55%+6%=97.55%,由理论计算将翼形块体成品合格率达到96%以上是可行的。
图2 不合格类目排列图
以小组制定的要求作为本次QC小组的活动目标,即将横沙岛(轮渡码头—反帝圩)海塘达标工程Ⅳ标工程翼形块体成品合格率由目前的平均合格率91.55%提高到96%。小组活动目标如图3所示。
根据调查结果,小组成员认真讨论现场现状存在的问题,针对主要问题,利用“头脑风暴法”从“人、材、法、环”等四个方面全面认真地进行了原因分析,找出了影响翼翅断裂的5条末端因素,并绘制了因果图,如图4所示。
图4 原因分析鱼骨图
为找出主要原因,小组将各末端因素进行逐一分析,制定要因确认计划,如表5所列。
表5 要因确认计划
要因确认一如表6所列。
表6 要因确认一
要因确认二如表7所列。
表7 要因确认二
要因确认三如表8所列。
表8 要因确认三
要因确认四如表9所列。
表9 要因确认四
要因确认五如表10所列。
表10 要因确认五
要因确认六如表11所列。
表11 要因确认六
小组通过对以上6个末端因素的验证,最终确定影响“翼形块体成品合格率”的主要原因为模板构造不合理和吊放方式错误。
针对各个主要原因,小组成员进行广泛讨论,分别制定对策,提出多种建议、意见和办法,进行分析比较,确定出最合适的对策和相应措施,并明确负责人,要求具体完成时间,如表12所列。
表12 对 策
8.1.1 走访学习,制定对策
小组成员积极奔赴上海周边区域各个预制厂家,并与一些实施项目上的负责人进行技术交流,增长了小组人员技术知识。
8.1.2 改用“平躺式”模板
小组成员从结构力学分析、施工安全便利性、生产经济性三个方面考虑改用“平躺式”模板(见图5),对比情况详见表13。
表13 不同形式模板性能对照
效果检查:改用“平躺式”模板后,在厂内吊装堆放过程中,断裂情况减少了许多,达到预期效果。
8.2.1 起吊
起吊要严格执行从上层至下层的顺序,要保证受吊的翼形块体不被相邻的块体压住,杜绝强行“拉扯起吊”方式。根据现场试验,确定起吊上升速度应该控制在10s/m以内,保持匀速,当吊体接近预定安放位置的时候,下降速度不大于15s/m。
8.2.2 安装
专业的安装小组成员要密切关注翼形块体情况,下降到可操作高度的时候,要求人工配合吊机不断矫正安装位置,避免相邻块间的碰撞。在翼形块体距离地面50cm的时候,下降速度应该限制在30s/m,同时两侧工人配合撬棍工具支撑,保证下降落地过程有一定缓冲,不过快地硬落地,如图6所示。
图6 翼形块体起吊及安装
效果检查:在对起吊、安装的方式进行有效控制后,现场翼形块体断裂的数量显著下降,达到预期效果。
9.1.1 与对策实施前的现状进行对比
在以上对策实施后,QC小组成员对翼形块体不合格的问题进行了调查,并与现状调查阶段进行对比,对比情况如表14所列。
表14 对策实施前后断裂问题对比
根据以上对比,采用活动实施前后对比图的方式进行对比,结果如图7所示。
图7 实施效果图
从图7可以更直观地看出,经过对策的实施,关键因素“翼翅断裂”和“腰部断裂”频数得到明显降低,说明小组活动所采取的改进措施有效,现状得到了较好的改善。
9.1.2 与小组设定的目标进行比较
通过QC小组全体成员的共同努力,活动取得了一定的效果,小组成员对小组设定的目标进行了检查:对翼形块体成品合格率进行了随机检查,抽取了4批次(每批次280只)翼形块体进行了成品合格率调查,共测量点数1120个,检查偏差统计如表15所列,由统计表中数据可以看出,合格点数为1109个,翼形块体合格率为99.02%,大于小组制定的目标96%(见图8),判定此次活动成果有效。
表15 翼形块体成品合格率质量问题
图8 小组目标达成状况图
本次“提高翼形块体成品合格率”QC活动的开展,提高了翼形块体的成品合格率,为工程进度提供了强有力的保障。
直接效益核算如下:
a.翼形块体综合单价为1055元/个,Ⅳ标段共计需要安装16735个翼形块体。
b.活动前由成品合格率计算的废品个数为16735×(1-91.55%)=1414个。
c.活动后由成品合格率计算的废品个数为16735×(1-99.02%)=164个。
d.节余费用(1414-164)×1055=1318750元。
e.节余预制批次时间(1414-164)/280=4.5批次。
f.本次QC活动开展费用11450元。
小结:通过开展本次QC活动,共节约成本1318750-11450=1307300元,减少4.5个预制批次,有利于工期提前完成。
通过开展本次QC活动,翼形块体成品合格率明显提高,为工程高水平达标投产以及创“水利工程金奖”提供了强有力的保障,同时,为公司海塘达标工程技术突破起了添砖加瓦的作用。
活动取得一定成果后,对此次活动成果进行了整理。为进一步巩固本次小组的活动成果,小组制定了《翼形块体作业施工指导书》,作为公司今后同类工程施工的参考资料,小组准备在今后类似工程中继续跟踪验证和完善。
为进一步确认巩固措施是否被严格执行,QC小组对巩固期内预制安装的翼形块体成品合格率进行了跟踪调查,共检查5个批次,1800个翼形块体,搜集的数据如表16所列。
表16 巩固期翼形块体成品合格率统计
由以上统计可知,翼形块体合格率在巩固期达到99.86%,高于小组活动目标,表明翼形块体施工质量良好,从而确定小组制定的巩固措施得到了有效的落实(见图9)。
图9 小组活动成果巩固图
小组在本课题得到解决以后,认真回顾活动的全过程,小组成员一致认为,通过本次活动,使本组成员的专业技术、管理水平、QC运用能力以及小组综合素质得到了提高。本次活动,培养了小组成员创新意识、解决问题意识和运用PDCA循环进行课题创新的能力,增强了小组成员解决问题的信心及团队合作精神(见表17、图10)。
表17 活动前后打分对照
图10 小组综合素质自我评价雷达图
本次QC活动中,我们对影响翼形块体成品合格率因素进行了研究,积累了宝贵的经验,为今后控制大型预制结构合格质量提供了参考。在下阶段,我们将以“影响块体外观质量”为钻研课题,进一步对翼形块体进行探索。