念吉红
(云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)
云南云天化股份有限公司云峰分公司磷酸厂(以下简称“公司”)有磨机3台,采用闭路磨矿工艺;萃取系统2套,过滤系统3套,浓缩系统3套。在湿法磷酸生产过程中,提高磷酸磷收率是磷酸生产[1]的主要控制指标。因此,影响磷酸磷收率的因素成了磷酸生产中十分关键的问题,而且可控范围[2]还有大的升值空间。
磷矿的主要含量是氟磷酸钙Ca5F(PO4)3,还包含镁盐、钠盐、铁盐、钾盐、活性二氧化硅、碳酸盐、酸不溶物等杂质。磷酸萃取生产是磷矿浆和硫酸的反应,磷矿浆和硫酸在萃取槽槽内发生的主要反应为:
Ca5F(PO4)3+溶液+5H2SO4→5CaSO4·2H2O+溶液+3H3PO4+HF
反应的氢氟酸进一步和活性二氧化硅发生反应,生成氟硅酸:
SiO2+6HF→2H2O+H2SiF6
磷矿浆和硫酸反应过程[3]是为了获得易于洗涤与过滤的石膏结晶,生产出浓度尽可能高的磷酸,提高磷酸磷收率。影响石膏结晶质量的主要原因有含固量、料浆温度、P2O5浓度和液相SO3浓度。
磷矿石和磷矿浆的影响因素有:磷矿石贫化、杂质含量高、萃取结晶不好、过滤效果差等。
磷矿混配不均,会造成磷矿浆中MER值大幅波动,当MER值超过指标范围时,磷酸粘度急剧上升,洗涤率大幅下降。
矿浆粒级分布不合理、细度不在理想的范围,偏大或偏小。矿浆粒度直接影响萃取反应时的不溶磷,如果粒度过大,则增加了不溶磷损失,磷收率将下降。
萃取槽游离硫酸根控制的稳定性。萃取槽SO3过低,过程推动力不足,反应石膏结晶细小难于过滤,影响洗涤率。萃取SO3过高,会产生磷矿的包裹现象,降低转化率,形成针状石膏结晶。
萃取反应温度。温度低反应速率慢,料浆黏度大,影响过滤洗涤率。
过滤过程的控制。过滤料浆分布情况,布料量不均匀,滤饼厚度不同、不平整。洗水温度忽高忽低。石膏洗涤不能保持适当的液膜厚度,洗涤不充分、吸收不充分。过滤机冲盘水压力不稳定及滤布不完好,滤布再生不彻底。高效助滤剂的浓度和加入量不高效。滤布的透气性能及强度不优越。过滤系统的真空度不适合。
产品酸泵、返酸泵及管线泄露,气相管线及气液管线分离器回液管泄露,包括“跑、冒、滴、漏”,系统机械损失。
磷矿石在贫化,最大程度上减少单批低品质磷矿直接进入生产装置。磷矿石品位在下降,R2O3(Al2O3、Fe2O3)、MgO在逐月上升。公司改进措施:安排专人不仅负责与供矿公司联系,并且还与物资管理部和生产管理部联系,每天根据磷矿质量分析报告,对运入公司的每个车厢的磷矿进行核查,磷矿质量达不到标准的车厢严禁卸载直接入库,必须倒运到堆场,用其他磷矿进行搭配使用;如果磷矿品位整体偏低,则及时报告给生产管理部,由生产管理部协调物质管理部对进矿质量进行协调,最大程度上减少单批低品质磷矿直接进入生产装置,从而减少因磷矿品质原因造成磷收率下降。
磷矿浆生产过程严格控制,矿浆粒度直接影响萃取反应时的不溶磷,如果粒度过大,则增加了不溶磷损失,磷收率将下降。矿浆含固量直接影响到过滤洗水的加入量,含固量低,过滤洗水加入量相应减少,洗涤率下降。公司改进措施:做好钢棒(钢球)加入周期和加入量的控制工作,严格考核每天矿浆粒度;做好浓密机系统平衡,保证浓密机取出矿浆含固量大于55%。
加强萃取槽硫酸根控制,提高料浆质量的稳定性[4]。过程控制中萃取槽硫酸根波动在较大范围内,使料浆质量亦不稳定。改进措施:通过理论计算和实际生产,从2017年开始将萃取过量SO3控制在21 g/L~45 g/L,在此范围内,既能确保良好的石膏结晶,又能减少过量硫酸加入量。
每3 h分析一次过量SO3,当过量SO3发生大幅度波动时,2.5 h分析一次。萃取槽至消化槽杜绝溢流料浆短路现象,优化工艺控制指标,提高萃取槽反应温度,降低料浆黏度。随着磷矿的不断贫化,反应温度73 ℃已不利于磷矿的分解,不溶磷增加。改进措施:2017年萃取槽反应温度由以前的73 ℃提高到77 ℃,以降低不溶磷和降低过滤料浆的粘度。三洗水温度由50 ℃提高到60 ℃,以提高洗涤率。
做好生产负荷平衡、滤布再生控制、过滤机转速调节,使滤饼厚度均匀、稳定。过滤机布料的不均匀、平整,石膏洗涤效果变坏。改进措施:做好过程控制中的生产组织平衡,确定适宜的生产负荷,使上过滤机的布料量适宜。根据布料量,调节好过滤机转速控制,使石膏厚度能保持约3 cm~7 cm。确保滤布充分再生,尽量减少因滤布结垢而造成的石膏凹凸不平的情况发生。控制好装置运行周期,严禁因滤布严重结垢或通洞而使石膏厚薄不均,造成洗涤效果变差的情况发生。过程中加强过滤机洗涤水挡皮调节,保持适当液膜厚度及吸干区。及时更换老化或不适宜的挡皮,确保洗涤水不后延或外溢。
降低机械损失,过滤停车清洗时对各台设备计划检修检查,防止因设备原因导致过滤停车,增加机械损失。过滤停车时必须上水置换5 min~10 min,将管道内的磷酸回收至稀酸槽。将过滤机围堰内泄漏的磷酸回收至三洗水管线。
经过公司的努力,2018年平均磷回收率比2017年提高了0.90%,继续加强对石膏水溶磷的关注,提高了总磷回收率[5]。加强对员工操作业务技能的培训与实践。实现从磷矿研磨到磷石膏渣场全过程的监控,把各项工作做细做实。时刻把降低磷酸单耗作为磷酸生产的第一要务,争取总磷回收率达到97%以上。