大型泵站立式同步电动机推力瓦烧损原因及预防措施

2019-02-14 15:40黄良夏
水电站机电技术 2019年8期
关键词:油膜泵站受力

黄良夏

(安徽省驷马山引江工程管理处,安徽 和县238200)

0 引言

推力瓦是大型泵站立式同步电动机的关键部件之一,且大都采用巴氏合金瓦。其在运行过程中,因推力瓦产品缺陷、设备安装质量和管理水平等因素造成推力瓦烧损,而不得不被迫停机,严重影响抗旱与排涝运行。其烧损及发展过程:电机运转时,推力瓦与镜板之间须有0.04~0.10mm厚度的均匀油膜,一旦某块瓦某处油膜厚度遭到破坏,瓦面及与之接触的镜板面得不到润滑,出现干磨擦或半液磨擦,瓦温急骤上升,油膜粘度下降,运行条件恶化。当该处瓦温超过巴氏合金的熔点时,推力瓦烧损便从该处开始,热量经旋转的镜板传递,如此恶性循环,波及到临近的瓦,甚至于全部瓦块。作者从设备制造缺陷、安装质量、运行管理角度分析了巴氏合金推力瓦烧瓦原因,以供同行们参考。

1 设备制造缺陷

1.1 抗重螺栓晃度大

抗重螺栓与推力盘配合应紧密,若松动较大,运行后抗重螺栓将产生径向或轴向晃动,必然会引起推力瓦的升高或下降,破坏了安装时已调整好的各瓦均匀受力度。因此,要求抗重螺栓轴向晃度小于0.01~0.02mm,径向晃度小于 0.02~0.03mm。

1.2 推力瓦支承凹孔直径过大、凹孔平面锥孔缺陷

推力轴承由推力瓦块、磷铜垫片、抗重螺栓、限位螺栓、推力盘组成。受加工工艺限制,推力瓦背面支承凹孔存在直径过大,凹孔底面有直径和深度大小不一的锥孔缺陷。如安徽省驷马山引江工程乌江抽水站6台TDL1600-40/3250电机均为70年代初制造,其推力瓦背面支承凹孔均存在锥孔。在历次机组检修中发现,磷铜垫片都有不同程度的变形,有的甚至呈碗形,中间压痕明显。作者分析认为:支承磷铜垫片在凹孔底与抗重螺栓之间,由于孔底锥孔的存在,受抗重螺栓弧形面顶托,受力承重后出现不同程度的变形,荷载越大变形越大。运行时,由于瓦的游摆,抗重螺栓与垫片之间会发生轻微位移。而当机组振动增大,位移量就越大。由于磷铜垫片与支承凹孔底面存在加工不平行偏差,加之磷铜垫片变形量不一样,接触厚度发生改变,必然会造成推力瓦承载面上升或下降,破坏了推力瓦受力均匀度,受力最大的瓦磨损大甚至可能发生烧损。

1.3 镜板表面不平

引起镜板不平的原因:①自身加工精度不高,平面度超过0.03mm;②受推力头与镜板、绝缘垫组装时螺栓拧紧力大小不一影响;③在调整机组轴线摆动分区刮削处理绝缘垫时,沿周向界线研磨不平顺,即存在所谓的“棱台”造成。镜板不平,会造成推力瓦受力不均,受力大的推力瓦呈周期改变。在调整推力瓦受力时,能明显感到始终有一些瓦松动、不受力,有些瓦受力很大。联合盘车时,净摆度测量值不符合正弦曲线规律,而呈现梅花状跳跃。

1.4 推力瓦变形影响

受抗重螺栓集中力和镜板面荷载作用,推力瓦四周必然产生较大挠度,中部相对凸起。另一方面,因瓦面合金与瓦基钢坯为2种不同材质,热线胀变化量不同,巴氏合金瓦面的热线胀系数是瓦基坯体的2倍。运行时,随着轴瓦温度升高,瓦面膨胀量大于坯体膨胀量,造成推力瓦变形上凸,且瓦面中部为凸起最高处。造成该处油膜厚度减小,该区域就会出现干摩擦或半液摩擦,也最易发生磨损、烧熔。

2 安装质量问题

2.1 调整推力瓦受力方法缺陷

推力瓦调水平,通常是先调平3块基准瓦,再升起其余5块瓦的方法。调整时通常由经验丰富的老师傅采用人工锤击方式松紧抗重螺栓,从而升降瓦面。调整推力瓦受力靠手感,无法保证8块瓦均匀受力,往往使轴瓦间温差可达到5~8℃。

2.2 一字形限位螺栓工作位置不正确

推力瓦属摆动瓦,瓦的游摆有利于进油油楔的形成。安装时,相邻瓦卡槽间的限位螺栓偏高或偏低,高度不适中,推力瓦在运行中的自由摆动受限,进油油楔受到破坏,油膜厚度难以形成,从而导致推力瓦磨损、烧损。

2.3 推力瓦瓦面加工精度低

推力瓦的加工精度高低,直接影响瓦面润滑条件。受加工工艺限制,合金瓦在铸造中瓦面难免会有夹渣、气孔等质量缺陷。对存在夹渣、大的气孔的瓦块,可送专业厂家进行剔除、修补处理,小气孔可将周围刮削成斜坡。巴氏合金推力瓦的研刮一般按研磨、刮削两道工序进行,要求与镜板面按机组旋转方向人工研磨,然后对研磨显现的高点、大点进行粗刮、精刮,反复数次,直至每瓦面每1cm2至少要有不少于2个接触点。最后对中间部位进行刮低,以降低瓦面中部受力上凸变形影响。

2.4 镜板翘起

镜板翘起,与推力瓦承载面不平行,导致瓦面油膜厚薄不均。油膜最薄处,容易出现干摩擦,导致磨损、烧瓦。引起镜板翘起,最主要原因是机组导轴承间隙偏大,机组转动部分摆度超标,轴线倾斜。而出现导轴承间隙大的情况:①安装时质量控制不到位;②受转动部件偏离转动中心的质量惯性离心力、定转子磁场偏心引起的不平衡磁拉力、作用于叶轮的横向水力不平衡力、水泵汽蚀振动等因素影响,导轴承出现磨损,特别是水导轴承磨损最为严重,而间隙增大又加剧了机组摆动。如此发展,不仅导轴瓦、泵轴磨损,进而使推力瓦受损。

2.5 电机转子磁极高差偏大

大型同步电动机转子磁极一般在生产厂家已挂装好,新电机安装前、老机组检修时都要复核磁极高度偏差。如果偏差过大,转子的磁场中心就像一条不规则的波浪线,电动机运转时,定子的交流旋转磁场牵引着转子励磁磁场作波浪形瞬间变化,磁场力脉动变化。既可能影响机组运行摆度,又可能给推力瓦增加一个附加荷载。情况严重时,造成推力瓦烧损。江苏泗洪二站就曾发生过1台机组在试运行时因转子磁极高差超过10mm,导致多次烧瓦的事故,后经检查处理,把转子磁极高差调整到3mm,消除了事故。因此《SL317-2015泵站设备安装及验收规范》第3.3.3条规定“转子磁极高度允许偏差为±1.5mm,转子磁极中心挂装高程允许偏差为±1.0mm”。

3 运行管理

3.1 运行工况恶化

随着生态环境、大气环境的变化,泵站运行工况发生了改变。如安徽省驷马山引江工程乌江抽水泵站,近年来进水池平均最低水位降至2.55m(水泵最低运行水位2.8m),机组汽蚀振动强烈,为防止发生烧瓦等事故而有时不得不停机。进水池拦污栅堵塞未及时清除,过栅水头差大,水流夹带着大量空气,进水流道严重淤积,进水流态紊乱等工况也都会导致机组汽蚀振动的发生。另外,机组在极端高扬程下运行,会增大轴向水推力,增加推力瓦的工作荷载。而推力轴承荷载系数ε>0.9,满负荷运行的机组是最容易发生烧瓦的。

3.2 润滑油变质

润滑油的变质原因:①因长期运行自然劣化;②冷却水铜管接头可能发生渗漏;③轴电流的长期电解作用,降低油质润滑性能。电机正常运行时,主轴不可避免地处于不对称的脉冲磁场中运转,在主轴上会产生一定数量的电压。若推力头与镜板、导轴瓦架与机架之间绝缘电阻较低或润滑油含水分较大,轴电流通过主轴、轴承、机座就形成了通路,轴电流的存在,不仅会影响油质润滑性能,还会侵蚀镜板和推力瓦表面。所以在电机检修中,必须检测绝缘垫、导轴瓦与瓦背绝缘电阻值。

3.3 其他因素

泵站同步电动机轴承主要冷却介质是压力冷却水。轴承磨擦热量经润滑油,由油槽内冷却器中泵送压力冷却水带走。冷却器内结垢、局部堵塞、进出水压不足都会使冷却水流量变小,热量交换减少;另外电机在起动前必须先顶起机组转子3~5mm,目的是给镜板与推力瓦之间充油,未顶车、顶车高度不够或顶车时间过短,推力瓦与镜板间未形成油膜,起动时易发生烧瓦。

4 预防处理措施

发生推力瓦烧损可能是某一因素单独作用,也可能是多种复杂因素相互关联的结果。应结合机组各项运行参数、故障现象从最简单的原因入手分析判断。为有效地预防烧瓦事故,可采取以下预防和处理措施。

4.1 提高机组制造、安装质量

保证定子磁场中心应高于转子磁场中心-0.15%~+0.5%L,以减小轴承荷载;保证镜板与推力头组装后的平面度符合要求,应防止多次刮削绝缘垫处理,周向分区界线“棱台”造成镜板周向呈波浪形;调整推力瓦受力,可采用两只相互垂直的百分表进行调整,使8块推力瓦受力均匀,瓦温差可降到3~5℃;调整机组轴线摆度,保证符合《SL317-2015泵站设备安装及验收规范》第3.3.11条规定要求;在保证水导轴承润滑液膜前提下,减小导轴承间隙和轴线偏斜,从而减小因镜板翘起造成的推力瓦受力不均;保证推力瓦刚度,提高推力瓦的研刮质量,可有效的防止推力瓦的烧损。

4.2 抗重螺栓松动、推力瓦支承锥孔缺陷处理

对晃度过大的抗重螺栓要及时更换,对偏差相对较小的,应将抗重螺栓电镀处理,使螺孔配合紧密,降低晃动量;推力瓦支承锥孔进行补焊后铣平,重新研刮瓦面。江苏江都四站5号、7号机在1992年、1993年推力瓦烧损中就应用上述方法进行了处理,取得较好的效果。

4.3 改善机组运行特性

机组在制造安装阶段,保证电机定转子磁场中心高度、转子磁极高差符合规范要求,以减小轴承荷载及不平衡磁拉力。在投入运行阶段,要避免机组在高扬程下运行,以免推力轴承过载。及时对栅前杂物清理,对进水流道清淤,改善进水流态;避免在低淹没深度下运行,同时加大科研技改研究,对水泵进行改型,以适应运行工况变化要求。

4.4 严格执行运行管理规程,杜绝人为因素造成的烧瓦事故

正常运行期间,要加强巡视观察,如某块瓦瓦温骤然上升,达到报警限值,要立即停机检查,查明原因并做好记录。对经常发生烧瓦事故的机组,在未查明原因前,可适当降低报警限值;设备日常维护保养中,应定期对润滑油进行检验,变质的润滑油必须更换,含水分的润滑油应过滤。如安徽省《DB34/T 2873-2017大型泵站设备维护保养规范》第6.2.2.14条规定“润滑油2~3年化验一次”。

4.5 推广新材料、新工艺的应用

弹性金属塑料瓦与传统的巴氏合金瓦相比,具有承载能力强、耐高温、变形小、摩擦系数小、维修简单等优点,目前已在大中型泵站中得到推广使用。

5 结束语

造成推力瓦烧损的原因很多,其结果是造成推力瓦面与镜板之间的油膜破坏,出现干摩擦或半液摩擦。因此要严格要求制造精度、安装质量,不能有半点疏忽。同时要加强泵站机组的日常管理维护,通过科学合理的调度,避免在恶劣工况下运行。本文通过对推力瓦烧损的一般原因以及通常处理预防方法的介绍,希望对泵站技术管理人员能提供有益的帮助。

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