综采工作面沿空留巷顶板控制措施研究

2018-12-29 05:52
山东煤炭科技 2018年12期
关键词:钢棚顶线空留巷

李 飞

(山西高河能源有限公司,山西 长治 047100)

1 工程概述

1.1 工作面概况

山西高河能源有限公司E1315工作面位于井田+450m水平南翼,工作面北部为实煤区,南部为E1316工作面,西部为水平大巷(南翼回风大巷、南翼进风大巷、南翼胶带输送机大巷),如图1所示。E1315工作面设计走向长度为610m,倾向长度为320m,回采煤层为3#煤层,平均厚度6.7m,工作面采用综合机械化放顶煤回采工艺。

1.2 E1315沿空留巷初步支护设计

为了提高工作面煤柱回采率,E1315工作面与E1316工作面采用无煤柱回采工艺。E1315工作面在回采期间进行沿空留巷,E1315沿空留巷掘进时沿3#煤层底板布置,断面规格为宽×高=5.2×4.0m,巷道预留顶煤厚度为2.7m。E1315沿空留巷距E1315工作面煤柱0.5m处顶板进行切顶卸压并形成与工作面走向平行的切顶线。

图1 高河煤矿E1315工作面平面布置示意图

支护设计中E1315沿空留巷处顶板采用锚索、钢带、锚杆进行联合支护,每排施工6根长度为2.5m左旋无纵筋螺纹钢锚杆,锚杆与钢带配套使用,锚杆间距×排距=0.9×1.0m,锚索采用长度为6.0m预应力钢绞线,锚索间距×排距=1.8×3.0m;在距巷道切顶线0.3m处支设一排密集单体液压支柱并铺设金属网进行挡矸,单体柱支护间距为0.5m。

1.3 原支护设计存在问题

E1315工作面在前200m回采过程中,工作面架后0~150m范围内受采动及采空区压力影响,沿空留巷顶板出现下沉、破碎现象,80~95m处顶板出现局部漏顶,同时位于切顶线侧顶板三角煤柱出现局部垮落现象,顶板压力加大造成单体柱出现卸压,巷道整体向采空区侧下沉,两帮顶板最大位移差为0.4m,影响着工作面安全回采。

2 E1315沿空留巷顶板联合支护措施

由于E1315在回采期间架后0~150m范围内顶板压力最大,所以决定对架后0~150m范围内E1315沿空留巷顶板采取“移动式π型钢棚+走向恒阻锚索+三柱一梁门式钢棚”等联合支护措施。

2.1 架设移动式π型钢棚

(1)移动式π型钢棚主要由两节棚腿,一节π型顶梁以及行走底座组成,棚腿长度为4.0m,棚腿由液压系统控制可伸缩,伸缩行程在2.5~4.0m之间,π型顶梁长度为4.8m,每个行走棚腿底座安装四个高强度万向轮。

(2)移动式π型钢棚架设时与E1315沿空留巷垂直布置,钢棚间距为1.5m,一节棚腿紧贴E1316工作面侧煤柱布置,另一节棚腿安装在距切顶线0.4m处。

(3)两节棚腿架设稳固后再安装π型顶梁,顶梁与棚腿之间采用卡缆固定,相邻三架钢棚安装后在其上方铺设三根长度3.2m纵向工字钢梁,钢梁间距为1.5m,如图2所示。

(4)纵梁安装后操作棚腿液压系统,升起棚腿并使纵梁紧贴顶板,纵梁与顶板必须接触严实。

2.2 施工恒阻锚索

(1)E1315沿空留巷顶板共计施工两排恒组锚索,锚索采用长度为9.0m,直径为21.6mm高预应力钢绞线,恒阻器外径为72mm,恒阻器长度为500mm,最大允许变形量150mm。

(2)第一排恒阻锚索施工在距切顶线0.3m处,锚索沿巷道走向布置,锚索间距为1.0m,每5根锚索采用一根长度为4.5m“JW”型钢带连接,相邻两根钢带叠加布置。

(3)第二排恒阻锚索施工在距切顶线1.5m处,锚索沿巷道走向布置,锚索间距为2.0m,每3根锚索采用一根长度为4.5m“JW”型钢带连接,相邻两根钢带叠加布置,如图2所示。

(4)每根锚索配套型号为MSKC23/35型(一支)和MSK23/80型(两支)锚固剂,锚索锚固后在其下方依次安装“JW”型钢带、锚索托板以及型号为HZS35-300-0.5恒阻器,并采用TQ22-500/63型锚索张拉机进行预紧,预紧力不得低于28t。

2.3 架设三柱一梁门式钢棚

(1)为了提高采空区侧留空巷支护效果及挡矸效果,在距切顶线0.2m处架设一排门式钢棚,钢棚沿巷道走向布置。

(2)门式钢棚由三根单体柱及一节顶梁组成,钢棚宽度为3.0m,相邻单体柱间距为1.2m,相邻两架钢棚间距为0.5m。

(3)门式钢棚支设完后,在钢棚与采空区之间依次铺设规格为长×宽=3.2×2.0m双筋钢筋网以及风带。

图2 高河煤矿E1315沿空留巷顶板联合支护平面示意图(单位:mm)

3 应用效果

(1)E1315沿空留巷架设移动式π型钢棚,有效控制了顶板下沉现象,后期回采期间对巷道顶板观察发现,随着工作面推移在架后0~90m段顶板压力呈上升趋势,顶板下沉量逐渐加大,但采用密集π型钢棚后顶板最大下沉量为0.11m(89~92m处)且控制顶板破碎、冒顶现象,而在90~150m段顶板压力逐渐减小,架后120~150m段顶板及两帮应力达到平衡状态,顶板趋于稳定,原巷道支护设计满足支护要求,可从架后150m处逐渐回收移动式π型钢棚。

(2)在巷道采空区侧施工两排恒阻锚索及架设走向门式钢棚,对切顶线附近不稳定顶板进行悬吊、支撑,有效提高了顶板稳定性,在后期回采期间位于切顶线上方三角煤柱未出现垮落现象,有效解决了E1315沿空留巷因两帮支撑作用力不均衡,造成巷道两帮顶板形成较大位移差。与传统支设单体柱相比,一梁三柱门式钢棚更加稳固,挡矸效果更佳。

4 结束语

山西高河能源有限公司通过技术研究,对E1315沿空留巷顶板初步支护设计进行改进强化,采取“移动式π型钢棚+走向恒阻锚索+三柱一梁门式钢棚”等联合支护措施。实践证明,采取联合支护措施后,保证了沿空留巷顶板稳定性,降低了顶板下沉量,有效阻止了切顶线处顶板三角煤柱垮落,取得了显著成效,为其他无煤柱回采工作面沿空留巷支护提供实践经验。

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