钟思伟,杨晓华,肖 聪,黄万铭,杨晓勤,蒋远华
(湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜昌 443000)
近年来,随着国家环保要求越来越严格,对化工装置排放的尾气进行综合治理、降低环保设施的运行费用,成为企业挖潜增效的重要举措。针对该问题,湖北宜化集团有限责任公司下属贵州宜化化工股份有限公司(以下简称贵州宜化公司)将尿素装置的放空尾气引至锅炉烟气脱硫系统,即将尿素尾气与锅炉烟气的治理相结合,实现以废治废,既解决了尿素放空尾气氨含量超标的问题,又降低了锅炉烟气脱硫的运行成本。据初步测算,实现尾气综合治理后,每年可节省脱硫装置运行费用约367万元。
贵州宜化公司尿素装置设计产能300 kt/a,实际产量为350 kt/a,高压圈放空尾气量为4 000 m3/h(标态),其主要成分为N2,含氨质量浓度为1 200~1 300 mg/m3(标态)。
贵州宜化公司有1台130 t/h循环流化床锅炉,锅炉烟气脱硫采用NaOH法,不仅避免了石灰法塔内易结垢的问题,而且具备钠碱法吸收效率高的特点。脱硫装置烟气处理量320 000 m3/h(标态),年NaOH消耗量2 838 t,运行成本较高。
NaOH溶液吸收SO2并副产亚硫酸钠的过程分为吸收和中和两大步骤[1]。吸收:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,总反应为NaOH+SO2=NaHSO3。中和:NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O。
尿素装置的尾气回收至烟气脱硫系统后,在吸收塔内与吸收溶液接触混合,尿素尾气中的氨和锅炉烟气中的SO2与吸收溶液中的(NH4)2SO3和NH4HSO3反应而被脱除,吸收液循环利用,发生的化学反应如下[2]:
SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3
SO2+(NH4)2SO3+H2O=2NH4HSO3
NH3+NH4HSO3=(NH4)2SO3
由于尿素尾气中的氨含量相对于氨水而言很低,在与锅炉烟气中的SO2充分接触后,氨可以完全反应,没有其他有害物质产生,不会产生二次污染。因此,该改造完全满足现有脱硫工艺的要求,是对现有生产工况的合理优化。
为解决尿素装置放空尾气的处理问题,贵州宜化公司进行了尿素尾气引入锅炉烟气脱硫系统的改造。如图1所示,从尿素装置尾吸塔后配1根Ф 159 mm不锈钢管道至烟气脱硫系统的脱硫塔,在尿素尾吸塔原流程处增加1只调节阀,以防止尿素装置出现超压事故,并在尿素装置至烟气脱硫塔管道上配置吹扫蒸汽以防止堵管。
改造实施后,SO2和氨均实现达标排放,其中氨排放质量浓度为10 mg/m3(标态)。改造前,烟气脱硫系统NaOH消耗量为8.60 t/d,年消耗量为2 838 t;改造后,NaOH消耗量降至4.23 t/d,日增效益10 488元,年效益在367万元左右。
贵州宜化公司将尿素尾气与锅炉烟气治理相结合,不仅排放指标达到标准要求,而且实现了以废治废的目标,同时降低了脱硫成本,系统运行更加经济环保。
图1 改造后的工艺流程