1000MW超超临界火力发电机组降低NOx措施研究

2018-12-18 12:05:48铜山华润电力有限公司张建华李京王松
电力设备管理 2018年11期
关键词:吹灰燃烧器煤粉

铜山华润电力有限公司 张建华 李京 王松

0 引言

在燃煤电厂排放的大气污染物中,NOx因为对生态环境和人体健康危害极大,且难以处理,所以成为重点控制排放的污染物之一。目前控制NOx排放的主要措施有燃烧调整及燃烧后脱硝两种。通过设置低NOx燃烧器,合理的进行燃烧调整,增加SCR脱硝技术,可有效的控制NOx的排放量,减轻电厂SCR运行成本,进一步降低NOx排放量,对治理大气污染、保持良好的空气环境具有积极的意义。

1 系统设计特点

铜山华润电力2×1000MW超超临界燃煤发电机机组,配置上海锅炉厂制造的SG-3044/27.46-M53x超超临界参数、直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、切圆燃烧方式塔式锅炉。机组脱硝方式采用锅炉低氮燃烧技术和选择性催化还原法(SCR)脱硝技术。

1.1 低NOx同轴燃烧系统(LNTFS)

燃烧方式采用低NOx同轴燃烧系统,煤粉燃烧器为四角布置、切向燃烧、摆动式燃烧器,通过分析煤粉燃烧时NOx的生成机理,建立早期着火和使用控制氧量的燃料/空气分段燃烧技术,分层布置喷嘴和二次风,减少挥发份氮转化成NOx,达到有效降低NOx产生的目的。系统主要组件为:紧凑级燃尽风(CCOFA);可水平摆动的分离燃尽风(SOFA);预置水平摆角的辅助风喷嘴(CFS);强化着火(EI)煤粉喷嘴。

煤粉燃烧器采用典型的LNTFS燃烧器布置,一共设有12层煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风(周界风)。燃烧器风箱分成独立的3组,下面2组风箱各有6层煤粉喷嘴,对应3台磨煤机,在每相邻2层煤粉喷嘴之间布置有1层燃油辅助风喷嘴。每相邻2层煤粉喷嘴的上方布置了1个组合喷嘴,其中预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)和直吹风喷嘴各占约50%出口流通面积。该系统采用6台直吹式中速磨煤机,容量的选择使得在任何负荷情况下至少有一台磨煤机处于备用状态。每台磨煤机对应提供2层燃烧器所需的煤粉。磨煤机出口的4根煤粉管道在燃烧器前通过一个1分2的分配器,分成8根煤粉管道,进入4个角燃烧器的2层煤粉喷嘴中。

图1 煤粉燃烧器详图

1.2 选择性催化还原法(SCR)脱硝技术

脱硝工艺采用选择性催化还原法(SCR)的方式,SCR工艺系统主要包括:催化剂及其反应器、氨储存系统、氨喷射系统、脱硝公用系统和控制系统等。

SCR还原剂采用液氨,催化剂是以氧化钛为基体,其结构型式采用板式,催化剂安装在一个固定反应器的箱体内,采用2+1层布置。

脱硝装置安装在省煤器至空预器的区段,能够保证对两台机组进行100%烟气量进行脱硝处理。在锅炉燃用设计煤种50%BMCR~100%BMCR工况下、烟气温度在320~420℃范围内时,处理烟气量时的保证脱硝效率不小于70%(入口烟气NOx含量350mg/Nm3)。

SCR系统包括:烟气系统、SCR反应器和催化剂、空气预热器系统以及相应的烟风道系统、催化剂的吹灰系统、氨的空气稀释和加注系统、烟气取样系统。SCR系统反应器本体是实现还原反应场所,在SCR区将氨气与空气混合后注入SCR反应器进口烟道,与烟气充分混合后,氨作为还原剂在催化剂的作用下与氧化氮反应生成水和氮气,使得SCR出口氧化氮浓度降到规定值。

图2 SCR系统流程图

2 影响NOx排放因素分析

2.1 配风方式对NOx排放的影响

低NOx同轴燃烧器通过在炉膛的不同高度布置CCOFA和SOFA风档板,将炉膛分成三个相对独立的部分:初始燃烧区,NOx还原区和燃料燃尽区。

机组正常运行中应尽量使用倒宝塔式配风,开大上层CCOFA和SOFA风档板,关小下层辅助风及燃料风档板,使初始燃烧区下层一次风所携带的煤粉处在缺氧条件下燃烧,缺氧燃烧时煤粉的燃烧速度和温度均会降低,能够有效的减少热力型NOx的生成[1]。同时,燃料中释放的含氮中间产物HCN、NH3等会将NO分解成N2,可以有效抑制燃料型NOx的生成。

通过在燃料燃尽区内保持煤粉富氧燃烧,会有一部分残留的氮被氧化成NOx,因残留量较低且火焰温度较低,热力型NOx生成量较少,未燃尽的煤粉和可燃气体可以得到有效燃尽,亦可降低锅炉炉渣可燃物含量[2]。表1为机组正常运行中,调整配风方式对NOx生成量的对比。

表1 调整配风方式对NOx生成量的对比

由表1可以看出,此种配风方式对降低NOx排放量效果明显,故机组正常运行中,应尽量开大上层CCOFA和SOFA风档板运行。因开大此挡板对风箱炉膛差压影响很小,故不会影响锅炉燃烧稳定性。

2.2 过量空气系数对NOx排放的影响

通过过量空气系数的调整与控制是降低NOx排放浓度的有效措施,低氧燃烧可以降低炉膛燃烧温度,有效抑制并还原NOx。但若过度低氧燃烧,会使煤粉燃尽率降低,锅炉燃烧稳定性降低,造成煤粉燃烧效率的降低,进而降低锅炉效率[3,6]。所以在锅炉正常运行调整中,根据不同的煤质情况,应维持合理的过剩空气系数。

低NOx同轴燃烧器每个区域的过量空气系数由三个因素控制:总的OFA风量,CCOFA和SOFA风量的分配以及总的过量空气系数。空气分级方法通过优化每个区域的过量空气系数,有效降低NOx排放的同时能最大限度地提高燃烧效率。表2为机组负荷800MW,煤量300t/h稳定运行,降低氧量运行时NOx排放对比。

表2 改变氧量对NOx排放影响

机组实际运行中,当锅炉负荷小于650MW时,因锅炉稳燃要求,一般维持氧量偏高运行,容易造成NOx排放量超标,造成喷氨流量增大,使SCR运行成本增加。此时应通过提高磨组出口温度、调整风门挡板使炉膛燃烧集中等方式稳定燃烧,进而可以进一步降低氧量运行,控制NOx排放正常。

2.3 磨组运行方式对NOx排放的影响

机组运行时保持锅炉负荷在800MW稳定运行,过量空气系数和配风方式等参数不变,通过不同的磨组运行方式进行试验。试验数据如表3所示。

表3 磨组运行方式对NOx排放影响

由表3可以看出,底层磨组运行时NOx的排放量要比上层磨组运行时要低,主要原因在于当上层磨组运行时,高温区域沿炉膛高度方向比较长,热力型NOx的生成量会增加,下层磨组运行时,高温区域沿炉膛高度方向比较短,可以减少热力型NOx的生成。故在机组运行中,应尽量保持下层磨组运行,以降低NOx的生成[4,5]。但下层磨组运行时,火焰中心相应下移,主再热汽温会相应下降,应通过提高燃烧器摆动喷嘴、提高过热度等方式调整,保证主再热汽温在经济运行值。

3 提高SCR效率措施

3.1 提高烟气温度

根据SCR反应原理4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O,NO+NO2+2NH2→2N2+3H2O,催化剂以氧化钛为基体时,一般当烟气在320~420℃范围内,催化剂在此温度范围内才具有活性。机组正常运行中,当SCR进口烟气温度达到320℃时,集控运行人员即投入喷氨系统,进行脱硝的正常运行。

根据环保要求,在保证SCR出口NOx含量低于65mg/Nm3的前提下,通过调节进氨调节阀,使得SCR脱硝效率大于60%,通常控制在65%~85%范围内。确定能保证催化剂性能的烟气温度要求大于320℃,不允许在320℃以下运行。为延长催化剂寿命,运行中一般控制烟气长期最低温度为320℃,短期运行最低温度为300℃,短期运行最长时间为5小时,需要相同时间(5小时在325℃以上)恢复催化剂活性。

当机组长时间在低负荷(500MW左右)运行时,炉膛内部热负荷低使SCR烟气入口温度下降。脱硝考核标准要求机组负荷在500MW以上必须投入脱硝运行。故机组负荷低时应通过提高磨组出口温度、提高一二次风温度等措施,提高炉膛温度,使烟气温度满足SCR最佳工作工况。

3.2 稳定SCR供氨压力及温度

机组运行中,应保持供氨压力及温度稳定,供氨压力波动会改变供氨流量,进而影响SCR出口排放量。供氨压力上升,会造成氨用量的浪费,供氨压力下降,会造成SCR出口NOx排放量超标。机组运行中供氨压力应尽可能维持在0.3MPa稳定,超出0.27~0.33MPa时及时调整。

运行中应保证氨站汽化器加热汽源压力温度稳定,特别当冬天外界汽温低时,应加强供氨系统的检查,防止出现供氨管路或仪表上冻,引起供氨压力下降或失去监视。

3.3 加强SCR吹灰

SCR吹灰设计要求每月一次或两次,以便保持较高的催化剂表面清洁度,吹灰汽源取自机组一再进口蒸汽,吹灰时采取单支逐个方式,以保证吹灰效果。实际机组运行中,可适当提高吹灰频率,维持每周一次SCR吹灰,吹灰时应保证吹灰压力不低于1.2MPa,以保证吹灰效果。SCR吹灰后应及时投入空预器吹灰,保证空预器受热面清洁。

猜你喜欢
吹灰燃烧器煤粉
高炉喷吹煤粉添加助燃剂生产实践
山东冶金(2022年4期)2022-09-14 09:00:08
基于吹灰器敏感性分析的电站锅炉吹灰策略优化
湖南电力(2022年2期)2022-05-08 11:29:42
1060t/hCFB锅炉吹灰汽源节能技改及分析
NTFB低氮燃烧器介绍
上海节能(2020年3期)2020-04-13 13:16:18
油田加热炉全自动燃烧器维修技术改造
低氮燃烧器改造后的主汽温调整
工业设计(2016年6期)2016-04-17 06:42:44
煤层气排采产气通道适度携煤粉理论
生产合成气的燃烧器
石油化工(2015年11期)2015-08-15 00:43:05
浅谈电站锅炉吹灰器的使用
机电信息(2015年6期)2015-02-27 15:55:04
高炉煤粉精细化喷吹技术