郭 爽 ,刘 彬,李瑞光,王文生,李彦龙
(1.白音华金山发电有限公司,内蒙古 锡林郭勒 026200;2.华电电力科学研究院,辽宁 沈阳 110179)
随着我国电力市场竞争日益激烈,新能源装机容量逐渐增大,火力发电参与深度调峰,严重时火电机组调停调峰[1]。但是,对于已投运的大容量机组而言,启停费用相当昂贵。针对上述问题,白音华发电厂利用2台机组双停、双启的机会,对机组的停运及启动方式进行优化,达到机组快速启动及降低启动成本的目的。
白音华发电厂2×600 MW机组锅炉为北京B&W公司设计制造的B&WB-2080/17.5-M型亚临界参数、一次中间再热、平衡通风、前后墙对冲燃烧、单炉膛、尾部双烟道结构的自然循环汽包炉。采用中速磨正压直吹制粉系统,并配置B&W标准的DRB-XCL低NOx双调风旋流燃烧器,设计燃料为白音华煤矿褐煤。空预器选用豪顿华公司设计生产的32.5VNT20000(150)型三分仓回转式空气预热器,原设计旋转方向选用烟气/一次风/二次风。锅炉主要设计参数见表1。
表1 锅炉主要设计参数
常规停机方式为机组滑参数停机,一般主、再热蒸汽温度滑至360 ℃,主汽压力降至5~5.9 MPa。停机过程中,机组负荷小于120 MW,机侧低压疏水门自动开启;机组负荷小于60 MW,高压疏水门自动开启。机组停运后,送风机保持运行10 min,总风量保持750 t/h连续吹扫10 min后进行自然通风,给水泵保持运行,当汽包压力降至1.7 MPa时,汽包位于高水位,停止给水泵运行。当汽包压力降至0.8~0.6 MPa时,锅炉进行带压放水。由于滑参数停机,并且进行带压放水,锅炉自然通风等,锅炉无蓄热能力,因此机组启动时均未冷态启动[2]。
为缩短锅炉启动时间,本次机组停运时2号锅炉主汽压力保持高参数工况下停运,同时通过焖炉、关闭锅炉至汽轮机主、再热汽门前及高旁门前疏水手动门及气动门,降低锅炉冷却速度,保持锅炉一定的蓄热能力。6月14日17:20开始滑温操作,根据负荷相继停运磨煤机。20:58当SCR区A、B侧入口烟温降至320 ℃时,停止SCR区喷氨系统运行。20:59机组解列,此时主汽压力为6.1 MPa,主汽温度为454 ℃,再热蒸汽温度为453 ℃,锅炉MFT动作,辅机设备联锁跳闸动作结果正常。保持送、引风机继续运行10 min,对炉内进行吹扫后停止送、引风机运行,进入自然通风状态(若焖炉过早,空预器电流将会摆动),汽包上水至340 mm后,保持给水流量150 t/h继续上水2 min后,停止上水,21:22停止2A给水泵运行。
锅炉停运后,为防止汽包水位下降过快,关闭连续排污手动门及电动调节门,关闭锅炉疏水、放空气手动门及锅炉至汽轮机主、再热汽门前及高旁门前疏水手动门及气动门,6月15日7:14,空预器入口烟温降至226 ℃,开始焖炉,焖炉过程中汽包壁温差最大45 ℃,满足规程要求。
6月18日10:00,锅炉参数为汽包压力0.06 MPa,主汽温度135 ℃,再热蒸汽温度145 ℃,汽包下壁温度平均值150 ℃,开启炉本体疏水及放空气手动门及电动门。10:04开始缓慢上水,上水温度为120 ℃,10:52汽包见水,汽包水位高、低至MFT保护动作正常。本次补水大约100 t,锅炉上水过程中汽包上、下壁温差最大为52 ℃,汽包壁温差小于规程规定值。
11:07启动2B引风机、2B送风机,加送风机动叶,风量加至吹扫风量后炉膛开始吹扫,11:20吹扫结束,MFT复位。11:26启动2A密封风机、2A一次风机运行。微油方式启动2C磨煤机,锅炉点火成功,根据升温升压速率,缓慢增加燃烧率。锅炉点火正常后,开始对机组进行抽真空,真空建立后将锅炉至汽轮机主、再热汽门前及高旁门前疏水手动门及气动门开启,将管道疏水排净。
14:45锅炉参数为主汽压力6.4 MPa,主汽温度400 ℃,再热蒸汽温度360 ℃,燃料量31 t/h,达到冲转参数,汽轮机开始冲转。15:12机组转速2 000 r/min中速暖机,本次属于温态启动,中速暖机时间为90 min。16:45暖机结束,此时主汽压力为5.3 MPa,主汽温度为416 ℃,再热蒸汽温度为402 ℃,机组升速至3 000 r/min,19:18机组并网成功。19:29机组负荷升至107 MW,进行厂用电切换,20:54机组负荷升至190 MW,机组全切油。
常规方式采用高参数停炉,停炉后进行焖炉并关闭锅炉至汽轮机主、再热汽门前及高旁门前疏水手动门及气动门,锅炉进入保压状态。而本次优化方式滑温参数较低,停炉后一直采用自然通风方式,当汽包压力降至0.7 MPa时,进行带压放水[3]。具体对比参数见表2。
a.由于锅炉连续排污门、汽轮机本体及主、再热蒸汽管道疏水门均已关闭,本次停炉汽包上至高水位后停止给水泵运行,比以往停炉电动给水泵少运行8 h,给水泵电压为10 kV,运行电流为193 A,节省电量为24 068 kWh,电价按照0.3元/kWh计算可节省费用0.72万元。
b.机组启动时间明显缩短,优化方式从锅炉点火到全切油共计5.23 h,比常规方式用时节约了2.36 h,且机组可多发电量70万kWh,多盈利7万余元。
c.由于优化方式没有带压放水,锅炉点火时补水量只有100 t,比常规启停方式节约除盐水310 t,按20元/t除盐水计算,共计节省费用0.62万元。
d.由于采用优化停炉方式,锅炉蓄热量较多,机组点火容易且带负荷速度较快,因此节省启动用油。据统计优化启动方式用油比常规方式减少6 t,轻柴油按8 000元/t计算,可节省用油费用4.8万元。
表2 2种不同停运方式参数对比
e.由于优化启动后炉膛温度较高,机组并网时SCR区入口烟温已达到325 ℃,能与机组并网同步投入喷氨,脱硝投运率高。机组启动方式优化后比常规方式启动共计节省费用13.14万元。
a.若机组停运7~10天,如没有检修作业,可采用高参数停机,进行焖炉及关闭锅炉至汽轮机主、再热汽门前及高旁门前疏水手动门及气动门进行锅炉蓄热,缩短机组启动时间,使机组快速并网。
b.为保持锅炉蓄热,锅炉停运后进行焖炉,疏水、放空气开启时间较晚,机组启动抽真空后,高、低旁应随机投运并缓慢开大,保证过热器、再热器内积水及时蒸发,防止发生水冲击现象。
c.机组启动抽真空后,及时开启锅炉至汽轮机主、再热汽门及高旁门前疏水手动门及气动门进行疏水,保证疏水及时排至排汽装置,防止机组冲转时发生水冲击事故。
d.锅炉焖炉后,监视空预器电流,如发现空预器电流增大并摆动,应及时将空预器人孔门打开进行冷却,保证空预器运行正常。
电力市场竞争越来越激烈,深度调峰已成趋势,必要时对机组进行调峰,因此机组停运7~10天,可以采取高参数停机方式。机组停运后,空预器入口烟温降至250 ℃时,可采用焖炉及关闭锅炉至汽轮机主、再热汽门及高旁门前疏水手动门及气动门进行锅炉蓄热。如机组没有检修作业,机组可以不滑温,保持汽包压力10 MPa来提高机组蓄热能力,控制汽轮机第1级金属温度大于260 ℃,汽轮机不用暖机,能有效缩短机组启动时间,使机组快速并网,有效降低机组启动成本,及时投入脱硝系统,减少污染物排放量。