孙玉见 谭作进
(上海奕茂环境科技有限公司 上海 201400)
苯胺是重要的化工原料,主要用于制备聚氨酯的原料,二苯基甲烷二异氰酸酯和甲苯二异氰酸酯。苯胺的工业生产方法主要有硝基苯铁粉还原法[1]、硝基苯催化加氢还原法[2]和苯酚氨解法,分别占苯胺总生产能力的5%、85%[3]和10%,可见目前硝基苯催化加氢还原法为苯胺生产的主要方法。
硝基苯催化加氢还原法,由于副反应的原因,苯胺生产过程中会产生大量甲醇废液,其中甲醇含量在70-80%,氨含量3%-6%。这势必造成资源的浪费。2014年国内苯胺产能约310万吨,产生的甲醇废液达到100万吨以上。甲醇废液作为危险废物,不能随意排放,必须经过有资质的公司进行处理。
现阶段,公司采用加硫酸中和然后蒸馏制备甲醇成品,但釜底液量大、酸性、硫含量高,增加了焚烧难度及成本。
针对上述问题,本文制定了新的处理方案。经过实验对比,发现通过全回流脱氨能减少加酸量及釜底液产生量。脱出的氨直接输送到回转窑中进行脱硝反应,变废为宝。
实验采用甲醇废液成分为:水体积分数8.67%,甲醇体积分数约87.02%,苯胺体积分数1%,氨质量分数为4%。
方案1.将含氨甲醇废液在蒸馏釜中全回流将氨气脱除,脱氨后的甲醇残液加硫酸中和,再蒸馏制备甲醇成品,全回流脱出的氨直接输送到回转窑中进行脱硝反应。
方案2.用硫酸直接中和甲醇废液,然后蒸馏。
通过实验对比方案1、2的优缺点,找出最佳的实验方案。
1.4.1 全回流时间对氨气浓度的影响
将1000ml含氨甲醇废液倒入蒸馏釜,缓慢升温,加热全回流脱出氨气,期间每隔半小时从釜底取样测碱度,通过碱度测试结果评价脱氨效果。结果如下:
表1 全回流过程碱度随时间变化情况表
通过上表可以看出,随着全回流时间的增加,碱度逐渐降低。且在前2小时,碱度下降较快。碱度主要受氨气与苯胺的影响,碱度的下降主要有氨气的脱除造成。因为苯胺沸点较高,不可能被蒸出,会全部留在甲醇废液中。而氨气受温度影响,随着全回流的进行,溶解度下降,氨气从溶液中溢出,在出气口可以闻到明显的氨味,且随着时间的延长,氨味逐渐降低,这与上表的现象相一致。另外通过上表可以看出,2h时氨气脱除效率已达到95%。所以全回流时间设定为2小时。
1.4.2 最佳方案的选择
按照全回流时间2小时,对方案1与方案2进行小试,结果如下:
表2 方案1与方案2实验情况对比表
吨成本分析(单位:元)结果如下:
表3 方案1与方案2吨成本分析对比表
通过实验情况表及成本分析表可以看出,加酸量减少92%,釜底液产生量减少47%,焚烧成本减少52%。这主要是由于全回流将氨气脱除,减少了硫酸的加入。硫酸加入量减少促使釜底液硫含量减少,使液碱的消耗大量减少,减少了成本支出,故方案2在实际生产中有很大的应用空间。
本实验采用全回流脱出氨气制备甲醇方案具有更多优势。不仅使加酸量减少93%,釜底液产生量减少49%,焚烧成本减少49%,且脱出的氨气直接输送到回转窑中进行脱硝反应,变废为宝。