预应力锚索梁绞顶技术在新桥煤矿里切眼支护中的应用

2018-12-05 08:22
山东煤炭科技 2018年1期
关键词:新桥锚索砂岩

张 帅

(河南能化集团永煤公司新桥煤矿,河南 永城 476600)

受地质条件复杂多变的影响,工作面开切眼掘进过程中,局部地段开切眼巷道高度过高的情况时有发生。这种情况既影响了巷道的支护效果,也给综采工作面的安装增加了难度。目前对于这种情况,通常采取通过液压支柱与π型梁配合抬棚再绞接半圆木的绞顶方法。但是这种方法属于被动支护,不但投入比较大,而且支护效果较差。

为了提高开切眼支护的合理性,永煤集团新桥煤矿在2304综采工作面开切眼支护时研究设计了预应力锚索梁绞顶技术,并获得了成功。

1 工作面概况

新桥煤矿2304综采工作面位于南三采区,东部为工业广场保护煤柱,西部为2304工作面实体煤(未采),北部临近井田边界,南部为2302工作面实体煤(未掘)。工作面平均埋深为690m,主采煤层为二2煤层,厚度平均为2.8m。直接顶以泥岩与砂质泥岩为主,平均厚度为4.2m;基本顶以粉砂岩、粗砂岩与细砂岩为主,平均厚度为11.4m;直接底为0.85m的砂质泥岩;基本底是平均厚度为12.89m的细砂岩及粉砂岩。

2304工作面里切眼平距总长为167.4m,沿二2煤层顶板掘进,坡度平均为10°,里切眼巷道断面设计为倒梯形,断面净宽4000mm,当煤层厚度小于2800mm时,根据现场情况采取破底施工方式保证巷道净高不低于2700mm。

2 预应力锚索梁绞顶技术

预应力锚索梁加固围岩的实质,就是通过锚索对被加固的岩体施加预应力,限制岩体有害变形的发展,从而保持岩体的稳定。在顶板上打注锚索后,由于锚索的锚固点在深部稳定岩层中,根据悬吊理论,下部不稳定岩层通过锚索悬吊在上部稳定岩层中,起到了悬吊顶板的作用,同时由于锚索预应力作用,对已有锚杆支护的下部岩层进行组合、加固,能有效控制顶板下沉,减少支架、锚杆受力,使群体支护达到良好的效果。

2304工作面在绞顶段巷道顶板施工18.9×9000mm锚索,每排打3根,3根锚索布置在与巷道掘进方向垂直的同一断面上,锚索距巷道左帮(回采侧巷帮)分别为500mm、2100mm、3700mm,锚索排距1600mm。

预先在绞顶段巷道两帮画好腰线,腰线距巷道底板3200mm,注锚索时均注至锚索外露下段与腰线平齐,锚索打注完毕后,沿巷道掘进方向上锚索梁,锚索梁长2.0m,采用12#槽钢加工而成,前后两架锚索梁采用锁具配合锚索梁小托盘锁在同一根锚索上,锁具以下锚索外露50~100mm,锚索梁相互交叉并交错上、下布置,锚索梁锁好后作为绞顶底架。

绞顶底架架设好后,施工人员再按照要求对该段巷道进行绞顶工作,具体施工方法:在施工好的锚索梁架上沿巷道倾向左、右侧两架间各布置2根2.0m长半圆木,然后沿巷道走向各布置2根半圆木,按照“井”型错差搭接反复进行,并用木楔子楔紧,直至接顶。待绞顶完毕后,再对锚索进行加压,如图1所示。

图1 预应力锚索梁绞顶施工图

3 矿压监测

预应力锚索梁绞顶技术在2304工作面成功应用后,对绞顶位置的5#顶板离层仪进行长时间的观测记录,数据处理结果如图2、图3所示。

图2 预应力锚索梁绞顶施工前顶板位移记录

图3 预应力锚索梁绞顶施工后顶板位移记录

由图2和图3可以看出,初期巷道顶板位移量均较大,最大约为18mm。自预应力锚索梁绞顶施工后,顶板位移量逐渐趋于平缓,稳定在20mm左右。由此可知,采用预应力锚索梁绞顶技术,能够有效地加强顶板支护效果。

4 结语

新桥煤矿2304工作面里切眼采用预应力锚索梁绞顶方法,不但起到了主动加固顶板的作用,而且还提前降低了切眼巷道高度,为综采工作面安装提供了便利条件。这是一种安全有效的管理煤巷顶板的途径,预应力锚索梁绞顶技术对于条件类似的煤巷有借鉴意义。

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