贺百红
(蒲县宏源煤业集团有限公司,山西 临汾 041206)
山西蒲县宏源集团郭家山煤业有限公司,属于低瓦斯矿井。工作面煤层呈东西走向,倾向102°~116°,倾角2°~6°。工作面面长180 m,顺槽长度850 m。采用综合机械化采煤,后退式回采方式,通风方式采用“U”型通风,采空区采取全部垮落法处理。矿井最高绝对瓦斯涌出量8.66 m3/min。该工作面机组割煤时释放瓦斯,导致回风隅角容易积聚瓦斯。经过技术论证,决定采用瓦斯抽采技术,以解决工作面回风隅角瓦斯浓度超限的问题。
原使用ZWY90/110移动瓦斯抽放泵,其抽放能力只能满足一个工作面的高位裂隙10个钻孔的抽放。根据生产动态变化,西翼也要布置采面,西翼瓦斯涌出量要比现采面瓦斯涌出量大,两个工作面同时抽放时,抽放能力满足不了要求。尤其是工作面风量最大可达到1300 m3/min,却依然无法解决瓦斯浓度超限问题。
(1)抽采泵及管路
安装2台2BCE52型矿用移动式瓦斯抽放泵,1台泵运转,1台泵备用。额定最大抽放量为235 m3/min,供水压力为0.1~1.0 MPa。
抽采瓦斯主管为两趟DN250和DN300钢管,由采区回风巷经采面回风顺槽布置到抽采钻场。孔口抽放管路采用Φ51 mm高压胶管,高位抽放孔口分支管通过高压快速接头连接。抽出的瓦斯由一趟DN400钢管经采区回风巷排至矿井总回风巷。
(2)三防装置
①FBQ水封式防爆装置2台起防爆防回火作用;
②FHQ防回火装置2台起放置回火作用;
③防回水、回气装置2台起防回水、回气作用。均安设泵站附近,实现安全保护。
(3)其它设备
①在抽放点低洼位置安设放水器,每隔300 m安置一台,确保抽放管路通畅;
②管路安装过滤除渣装置,确保没有杂物进入泵体导致抽放泵的损坏;
③采取瓦斯监测系统对抽放数据进行监测,并连接矿井安全监控系统,24 h进行监控;
④6台CJG100光干涉式甲烷测定器,并配有气体采样器和水银计测定抽放参数;
⑤采用2台ZDY3200S型煤矿用全液压坑道钻机。
工作面回采后,采空区上覆岩层不断垮落,形成两种裂隙类型,一类为离层裂隙,一类为竖向破断裂隙。离层裂隙是指上覆岩层下沉过程中,不同岩性岩层之间出现沿层面产生的裂隙,它是由于各岩层间岩性不同、厚度不同,导致的岩层下沉变形不同步而形成的。竖向破断裂隙是指上覆岩层顶板断裂形成的穿层裂隙,它是由于上覆岩层受到的拉剪力大于其能承载的最大强度引起的。
根据上覆岩层垮落破断的程度,可将其在竖直方向上划分为三带,分别为:冒落带、裂隙带、弯曲下沉带。裂隙带的岩层由于存在较多裂隙,碎胀系数较小,易导致工作面瓦斯向岩层裂隙转移,在岩层裂隙中不断积累。并在工作面回采过程中,随着采空区顶板垮落,造成顶板产生更大裂隙,使瓦斯释放出来,并向工作面回风隅角积聚,导致工作面回风隅角瓦斯超限问题。采用高位钻孔技术,可将由于采空区垮落释放的瓦斯抽排到回风大巷中,降低回风隅角瓦斯浓度,使之降低到不影响生产的安全范围内。
(1)钻孔剖面布置
本次瓦斯抽放将钻场布置在工作面回风顺槽,在巷帮煤壁侧每隔55~80 m布置一个钻场,钻孔深度在120~140m,压茬取20 m。钻场规格:长×宽×高=4.5 m×4.0m×2.2 m。钻场采用锚杆+锚网梁+金属网支护,见图1。
图1 钻孔剖面布置
(2)钻孔布置
①钻孔施工长度为140 m,分上下两排布置,每排5个钻孔,距巷帮1.5m、距顶板0.5m处施工第一个钻孔,钻孔间距0.6m,排距0.4 m。
②上排孔垂直角为6°,下排孔垂直角为5°。
③上下排孔方位角一致,由外向里分别为90°、91.5°、93°、94.5°、96°。
④上排孔终孔距顶板垂直高度10.05 m,下排孔为7.22 m,随着工作面的推进钻孔终孔距顶板垂直高度逐渐减小。
⑤上、下排终孔与上隅角距离一致,终孔距工作面机尾煤帮位置分别为1.5 m、5.5 m、9.5 m、13.5 m、17.5 m。
⑥钻孔开孔时,必须控制钻进速度在8 m/h之内;施工期间,记录好钻孔岩性,根据钻孔施工岩性不断优化钻孔参数。每一钻场第一个孔必须使用测斜仪进行测试,了解钻孔实际方位,发现不符合设计要求及时纠偏。打钻岩性记录在施工完毕后交回通风科备案。
⑦如果在施工过程中出现钻孔报废、串孔等,根据实际情况,重新确定钻孔参数。
⑧单个钻孔施工完后,通知业务部门验收,钻孔断面见图2,钻孔平面见图3。
图2 钻孔断面
图3 钻孔平面
(3)封孔工艺
封孔采用管长为10m、筛孔管为2 m、封孔长度为8 m的双抗管,采用马林散液进行封孔。支管采用规格为Φ65 mm的高压胶管连接到自制一体化除水渣和人工监测装置上,该装置另一端连接到主管路上。
(4)抽放效果
单孔流量达到2 m3/min以上,抽采纯量1.3 m3/min以上。实施高位抽采后,切顶线以里1.5 m处采空区瓦斯浓度由2.5%下降到0.8%。 回风隅角瓦斯浓度由1.6%下降到0.5%。
通过对原瓦斯抽采系统优化,抽采能力大大提高,现可满足全矿井布置任何地点的两个采面高位钻场的同时抽采。
随着开采战线加长,深度的增加,煤矿对瓦斯的治理工作将更加困难,依靠通风不能彻底解决,其它措施解决瓦斯问题安全又无保障,所以根据现场实际情况,利用瓦斯抽采技术,是瓦斯治理的最有效的途径。