第三热电厂矿区热网北路系统运行分析及改造

2018-11-20 09:29郑素瑞
机电信息 2018年33期
关键词:工频扬程叶轮

郑素瑞

(阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司检修工区,山西阳泉045000)

0 引言

阳煤发供电分公司第三热电厂矿区热网北路系统接带近300万m2的供暖面积,配置4台循环水泵,其中1#、2#、3#泵型号为14SH-6Z,设计流量为1 150 m3/h,设计扬程为140 m,电机功率为710 kW,1#泵设计为工频运行,2#、3#泵设计为变频一拖二运行;4#泵型号为OS300-560B,设计流量为850 m3/h,设计扬程为140 m,电机功率为450 kW,设计为工频运行。同时配置4台管壳式换热器,换热面积为300 m2、220 m2各两台。

1 系统运行存在的问题

系统运行时,需要投运换热面积为220 m2和300 m2的换热器各一台,启动设计流量为1 150 m3/h的水泵两台,其中工频、变频各一台。如果1#泵工频运行、2#泵变频运行,从运行工况分析,主要存在以下问题:

(1)仅1#泵(工频)运行,出口门开度约1/4时,轴承部位振动值达10丝以上,运行电流达到额定值(81 A)。调整出口门开度约1/5时,振动有所下降,但出口逆止门频繁动作,系统流量最大1 500 m3/h,满足不了供暖需要,且电耗大。

(2)仅2#泵(变频)运行,轴承部位振动值均在5丝以内,运行非常稳定。但流量最大1 800 m3/h,同系统需求流量2 200 m3/h还有一定差距。

(3)1#泵(工频)、2#泵(变频)并列运行,1#泵出口门开度约1/5,2#泵频率维持45 Hz,系统流量能够达到2 300 m3/h,供暖效果能够满足要求,但系统运行稳定性和经济性下降,厂用电率升高。

通过对上述问题的分析,我们将对1#泵的叶轮进行车削改造,降低其扬程,使其能够与变频泵并列运行,提高系统运行的可靠性和经济性。

2 改造可行性分析

由涡轮机工作理论可知,在转速不变的情况下,改变叶轮直径可以达到调节扬程的目的。由此,我们将通过计算确定叶轮的最佳直径。

实际运行中,1#泵工频运行出口压力最高为0.75 MPa,最低为0.55 MPa,因此我们将泵的扬程分别设定为80 m和60 m进行如下计算:

(1)已知:泵的设计扬程H=140 m,叶轮设计直径D=660 mm,则当H1=80 m、H2=60 m时,D1、D2分别为多少?

根据公式:H1/H=(D1/D)2,求得D1=499 mm;

根据公式:H2/H=(D2/D)2,求得D2=432 mm。

(2)已知:泵的设计流量Q=1 150 m3/h,叶轮设计直径D=660 mm,则当D1=499 mm、D2=432 mm时,Q1、Q2分别为多少?

根据公式:Q1/Q=D1/D,求得Q1=870 m3/h;

根据公式:Q2/Q=D2/D,求得Q2=753 m3/h。

(3)已知:泵的配用功率N=710 kW,叶轮设计直径D=660 mm,则当D1=499 mm、D2=432 mm时,N1、N2分别为多少?

根据公式:N1/N=(D1/D)3,求得N1=307 kW;

根据公式:N2/N=(D2/D)3,求得N2=200 kW。

根据上述计算对比,当叶轮直径为499 mm时,泵的扬程能达到运行要求,且泵的流量与设计值最为接近,经过综合考虑,我们留出15%的裕量,将叶轮直径确定为580 mm。按照以上公式校核,能够得出对应的扬程为108 m,流量为1 010 m3/h,配用电机功率为482 kW。

从以上数据能够看出,叶轮直径由660 mm降至580 mm后,泵的扬程、流量、配用功率均有所下降,但与变频泵并列运行的工况是否稳定、能否满足供暖要求还需通过试验来检验。

3 改造效果检验

为了确定1#泵的最大流量、1#/2#泵并列运行的最大流量以及系统运行是否稳定,我们进行了调整试运,具体情况如下:

1#泵停运,2#泵变频运行,出、入口门全开,频率42 Hz,电流45 A,系统流量1 650 t/h,轴承部位振动值如表1所示。

表1 轴承部位振动值1 单位:丝

启动1#泵,入口门全开,出口门开启约1/5,电流40 A;2#泵频率42 Hz,出、入口门全开,电流45 A;系统流量为2 050 t/h;两台泵运行稳定,轴承部位振动值如表2所示。

表2 轴承部位振动值2 单位:丝

运行稳定后,保持2#泵频率不变,缓慢开启1#泵出口门至全开,电流最大为54 A,系统流量为2 308 t/h;两台泵运行平稳,轴承部位振动值如表3所示。

运行稳定后,1#泵运行工况保持不变,逐渐增加2#泵频率。当2#泵频率升至45.5 Hz时,系统流量、压力变化不大。

表3 轴承部位振动值3 单位:丝

由以上试验得出1#、2#泵并列运行时,系统最大流量为2 308 t/h。

运行稳定后,1#泵运行工况保持不变,逐渐降低2#泵频率。当2#泵频率降至10 Hz时,系统流量降至1 373 t/h。之后,维持1#泵运行工况保持不变,缓慢关闭2#泵出口手动门至全关,系统流量升至1 827 t/h。1#泵轴承部位振动值如表4所示。

表4 轴承部位振动值4 单位:丝

由此得出1#泵单独运行,系统最大流量为1 827 t/h。

另外,从试验过程中流量变化情况还得出1#、2#泵并列运行,当2#泵频率降至28 Hz时,2#泵出力基本降至0;当2#泵频率低于28 Hz时,系统流量将低于1#泵的最大流量。这也说明如果1#、2#泵并列运行,2#泵的频率不能低于28 Hz。

4 结论

(1)1#泵叶轮车削后,无论是单台泵运行还是与2#泵并列运行,逆止阀频繁动作、出口门不能全开的问题已经得到解决,轴承部位的振动值大大降低,运行稳定性大大提高。

(2)1#泵叶轮车削后,工频运行最大电流为54 A,比改造前的80 A下降了26 A,每天可节电约3 200 kW·h,整个供暖季能够节电约48万kW·h,如果按0.5元/kW·h计算,整个供暖季能够节约24万元,经济效益明显。

猜你喜欢
工频扬程叶轮
1.4317 QT2钢在高能泵叶轮上的应用
管路受力诱发高扬程离心泵振动加剧原因分析
应用石膏型快速精密铸造技术制造叶轮
浅析工频过电压故障研究
浅议交流工频耐压试验
离心泵叶轮切割方法
可穿戴式工频电场测量仪的研制
基于CFD/CSD耦合的叶轮机叶片失速颤振计算
220kV变电站工频电场的仿真分析
新型中高扬程大流量水锤泵结构技术改进研究