张智伟
(大同煤矿集团 大友选煤有限责任公司,山西 大同 037001)
设备润滑是机械设备正常运转的重要环节和有效保障。根据有关资料显示,机械设备的传动部分中约75%~80%的系统故障与系统中润滑油污染有关。选煤厂的机电设备大部分在高污染的环境下工作,由于空气中的粉尘、油质变化等因素造成润滑油液污染、油膜丧失,致使设备配件磨损严重、润滑材料消耗及设备维修成本加大[1]。因此,提高设备润滑管理,提高设备开机率,是有效降低选煤厂设备维护成本的重要途径。
四老沟选煤厂隶属于大同煤矿集团大友选煤有限责任公司,于2017年投产,设计生产能力为5.0 Mt/a,入选原煤全部来自四老沟矿井,属于矿井型动力煤选煤厂。工作制度为年工作330 d,日生产16 h,小时处理原煤947 t。生产工艺为原煤破碎至<50 mm后进行预先脱泥,50~1 mm原煤采用有压两产品重介质旋流器分选,1~0.15 mm粗煤泥采用螺旋分选机分选,0.15~0 mm细煤泥原工艺采用加压过滤机脱水回收。
四老沟选煤厂加压过滤机的液压油缸由于磨损严重需提前更换,液压系统经常出现油压波动、阀类元件动作不灵活、油路堵塞、油液更换周期短等问题,严重影响设备的正常运行[2]。为了提高润滑管理水平,降低选煤厂加压过滤机的维护成本,达到提高设备可靠性的目的[3]。选煤厂决定从液压站油液被污染的因素入手,提高生产效率,延长使用寿命。通过对使用3个月液压油取样检测,化验结果见表1。
表1 使用前液压油取样检测化验结果
由表1可知,油脂监测数据均不在正常指标范围之内,有乳化、污染现象。
针对以上情况,在加压过滤机液压系统安装高精度FMD-A180型双缸滤油机,并在吸油管一端加装滤网(0.180~0.150 mm),以防杂质堵塞管路[4]。
FMD-A180型滤油机是一种多用途油液流体精密过滤装置,主要有过滤罐、指示面板、操作面板等组成(图1)。过滤罐为主要过滤装备,指示面板用来显示运行情况,操作面板用作控制设备运行。此过滤装置具有润滑在线清洁、油液输送和设备润滑工况检测取样及设备在线换油等性能,可实现设备液压油、齿轮油、传动油的高精度过滤[5]。待净化油在压力作用下通过滤芯,油中的固体杂质被滤芯阻滞,水分会被滤芯吸附从而达到净化的目的。
在FMD-A180型滤油机对油液进行高精度过滤的同时,配合定期检测,保证油品的清洁度[6]。利用过滤机设定取样的功能对在用油液定期进行取样检测,根据油液监测等实际运行情况及时换油或加油。根据滤芯的使用情况及时检查系统、油液或更换滤芯[7],从而达到防止油路堵塞、减少磨损,避免维修,延长设备及零配件的使用寿命[8]。
图1 FMD-A180型滤油机
滤油机内置有独立油泵,当压力偏低或偏高时,可对油泵进行压力调整[9]。用扳手松开固定螺丝,用内六角调整(顺时针为压力升高,逆时针为压力减小),使压力在正常范围内。
FMD-A180型滤油机利用加压过滤机液压系统安装了高精度过滤机后,取样检测化验结果见表2。
表2 使用后液压油取样检测化验结果
由表2与表1对比可知,使用之后的液压油指标均得到了控制,取得了明显的效果,液压系统油液清洁度值明显提高,设备润滑污染得到了有效控制,减少了对液压油缸、阀类元件的磨损,故障率平稳降低,保障了设备安全稳定运行[10]。经检测,油液清洁度值均已达到质量指标[11]。
图2为油液过滤效果对比。 由图2可以看出:加压过滤机液压系统油液净化项目经过应用后,油液清洁度值明显提高,设备润滑污染得到了有效控制,减少了对液压油缸、阀类元件的磨损,故障率平稳降低,保障了设备安全稳定运行[12]。液压站油液更换周期由过滤前的三个月延长至六个月,油品消耗大幅下降,三台加压过滤机三个液压站每年可节约液压油约5 000 L[13-14],取得了较为明显的效果,提高了选煤厂的经济效益。
图2 过滤效果对比
通过采用FMD-A180型双缸滤油机解决了液压系统在高污染环境下油脂变质过快的问题,能够实时监测液压油脂质量情况,保证了油脂清洁度,延长了润滑油的更换周期和设备的使用寿命,为此类液压系统设备的油脂过滤改进项目提供了借鉴。