严维山,李远征,冀红飞,钱晓健,毛克有
(东华能源 (宁波)新材料有限公司,浙江 宁波 315812)
东华能源(宁波)新材料有限公司66万t/a丙烷脱氢制丙烯装置(以下简称“PDH”)于2016年11月份投产,该套装置采用UOP公司的OleflexTM工艺。主要由原料预处理单元、反应单元、催化剂再生单元、冷箱分离单元、SHP单元、精馏单元、PSA单元组成。装置自开车以来一直运行平稳,但在2018年1月22日,操作人员巡检发现第四反应器出口到热联合换热器E201-3的反应流出物管线弯头处冒出火苗,经检查发现在弯头的上游焊口有约40 cm长的裂纹。该管线内介质为氢气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯等的混合物,其中还含有50 ppm的H2S。该管线直径42英寸 (约106 cm),介质温度约600℃,泄漏后立即着火,为控制火势先由维保单位制作临时卡箍夹住裂纹减少泄漏量,并用氮气进行灭火。
来自冷箱来的丙烷与氢气的混合气,再经过热联合进出料换热器E201-1~4与来自第四反应器的反应流出物分两路经过E201-1~4与反应器进料换热,依次经过进料加热炉、第一反应器、第一中间加热炉、第二反应器、第二中间加热炉、第三反应器、第三中间加热炉、第四反应器,然后反应流出物从第四反应器分两路分别进入E201-1~2,和E201-3~4,与反应器进料换热后进入压缩分离系统,该泄漏点位于第四反应器出口到E201-3管线处,经检查弯头的前一道焊口处发现有两段裂纹,一段长度为40 cm,另一段长度为20 cm,管线裂纹泄漏点见图1。泄漏介质主要为丙烷、丙烯、氢气,该介质温度600℃,泄漏后与空气接触发生自燃着火,制作临时铁质抱箍,暂时控制住了泄漏量。
在2016年7月份施工时,E201-3前面的弯头与直管段错边量达到10 mm,无法焊接,只能把原直管段的管线切割掉150 mm长,然后用一段150 mm长的短管做过渡,这样错边量减少从而完成了焊接,焊后无损检测合格。正是此处焊接的焊缝在本次出现了裂纹,导致泄漏着火,分析主要原因是错边量大导致焊接时出现应力且应力未能消除所致。
图1 管道焊缝裂纹泄漏点
图2 是开裂焊缝的显微金相分析照片,可见开裂是完全沿晶的,是与主断裂面平行的柱晶结合面裂纹,说明该处枝晶偏析对焊缝强度产生了严重削弱。
图2 完全沿晶的裂纹金相分析照片
公司召开专题会讨论该管线裂纹能否焊接,设备、安全、工艺等相关专业根据行业经验发表了不同看法。
主张停工处理的观点认为:首先,危险性大,现场存在着火、爆炸、中毒、坠落、坍塌等风险;其次,温度高,裂口长,焊接难度大;国内PDH装置没有先例,鉴于风险大,在没有十分把握的情况下停工处理最稳妥。
主张在线焊接的观点认为:国内天然气管道处理缺陷时有过在线焊接的成功案例[1],而且有的炼油装置处理小泄漏点时也有在线焊接的应用,但需要聘请国内焊接专家,制定详尽的焊接方案,采取恰当的安全措施,尽量降低风险,有保障地完成任务。
经过讨论,公司同意在线焊接作业,并由安环部门针对此次施工作业进行风险分析及制定相应对策,具体情况见表1所示。
表1 风险分析与对策
公司聘请国内知名专业堵漏施工队,包括4名技术过硬的焊接技师,讨论并制定了切实可行的施工方案。
焊接主要包括五个步骤:固定、止裂、撵焊、补强、收口。
第一步,固定:由于管线有二段共约60 cm长的裂纹,如果冒然在管线上焊接则不能保证焊接过程不会扩大裂纹,所以先用加强筋板在管道的环焊缝上进行做拉筋固定加强,防止焊缝拉开。
第二步,止裂:为防止直接在焊口上焊接导致焊缝裂纹扩大,在裂纹的末端先点焊;图3显示管道裂纹情况,及固定筋板和止裂的照片。
第三步,撵焊:然后在焊缝上直接焊接,但是焊接时不能持续焊接时间过长,一是因为管线外壁温度高,熔池不容易凝固;二是因为裂纹处着火,需要不时的进行灭火处理,同时为减少可燃气的泄漏量要把焊缝撵小。
图3 固定及止裂后的裂纹图片
第四步,补强:焊接的过程中发现有的焊缝裂纹边缘脆化,不适宜直接焊接,还有的在补焊的地方需要加固处理,所以对上述部位进行了外加盖板补强焊。
第五步,收口:在最后一块盖板上预先焊接一个短管法兰,把有余压的可燃气导出,待整体焊接完毕后用盲法兰盲死。图4显示收口后的整体焊接完成图片。
焊接过程虽然偶尔发生着火,但都在预案控制之内,技术团队处乱不惊最终完成了焊接任务,经现场分析没有发现可燃气,达到了预期效果,堵漏成功。
图4 裂纹焊接后的图片
焊接完毕后,生产期间操作人员每天巡检监测二次,经过3个月的运行没有发现可燃气。此次PDH装置在线焊接高温大直径管线裂纹尚属首次,为公司减少了装置停车的损失,同时为行业应用积累了宝贵的经验。