罗文丽,胡 涛,李嗣洋,孙 鑫,刘荣庆,张潇予,崔 露
(1.渤海钻探工程技术研究院,天津300457;2.中国石油物资公司,北京100029;3.渤海钻探招标中心,天津 300457)
钻井工程是油气田勘探开发最重要的环节之一,约占整个投资成本50%~60%。因此,钻井速度直接影响勘探及产能建设的进程和投资成本。随着我国钻井技术的不断发展,针对大斜度井、大位移井、长水平段井、深井及超深井机械钻速低、钻井周期长、投资成本大等特性,研制了各种提速工具,主要包括高效PDC钻头、水力加压器、旋冲工具、水力振荡器、扭转冲击器及涡轮钻具等,其费用高、寿命短。但我国目前在浅井钻井提速主要运用为“PDC+螺杆”的钻井方式,价格低、运用简便。
华北油田通过前期部署在束鹿凹陷晋古19井的钻探,取得了工业性油气流突破,试油测试馆陶组井段899.40~908.20m折日产气12.84×104m3,古生界井段1017.20~1068.00m折日产油6.37t。为了进一步加大勘探评价力度,落实圈闭面积、油层厚度及预测评估地质储量等,继续部署一口预探井——晋古17井。
晋古17井位于河北省宁晋县贾口镇白木村东1076m,是部署在束鹿凹陷南端雷家庄断层上升盘晋古19变质岩潜山内幕圈闭的一口直预探井,主要目的层为Ng、Ar,设计井深2500m。其钻探目的为了解冀中探区变质岩潜山内幕储盖组合情况,了解雷家庄变质岩内幕的含油气情况,兼探上第三系含油气情况及落实储层、含油气面积、储量。钻遇地层自上而下为新生界第四系平原组,上第三系明化镇组、馆陶组;太古界(1400~2500m)。主要特殊岩性为馆陶组底部杂色砾岩;太古界深灰色、灰白色及灰色石英岩、灰黑色板岩、变质岩互层。邻井钻探过程中,均在元古界井段发生裂缝性漏失。根据邻井实钻、试油情况况及满足地质需求,通过优化井身结构,确定为三开井身结构设计,即钻头程序:D444.5mm×331m+D241.3mm×1405m+D152.4mm×2500m;套管程序:D339.7mm×330m+D177.8mm×1403m+先期祼眼完井。
该井三开采用D152.4mm钻头钻进至井深1524m,钻进19d,共进尺171.81m,纯钻时间174h,平均机械钻速0.98m/h,起下钻12趟,使用11只钻头(包括1只取芯钻头),期间进行了2次取芯作业,各钻头使用情况如图1所示。钻井液体系为低固相聚合物,密度1.05g/cm3;粘度32~39s;API失水10~6mL;静切力2/4Pa;含砂0.2%;pH值8~9。主要钻具组合类型及参数为:
A:D152.4mm钻头接头+浮阀+D121mm无磁钻铤×1根+∅121mm钻铤×(11、15、17和20)根+∅88.9mm钻杆。
钻井参数:钻压60~100kN;转速60r/min;排量16L/s;泵压8~12MPa。
B:D152.4mmPDC+D120mm直螺杆+浮阀+托盘+D121mm无磁钻铤×1根+∅121mm钻铤×15根+∅88.9mm钻杆。
钻井参数:钻压60kN;转速(60+DN)r/min;排量18L/s;泵压14MPa。
(1)三开井段钻遇下元古界地层,其岩性以石英岩、灰黑色板岩、变质岩互层为主,岩石强度高,研磨性极强、可钻性差。查阅有关资料显示:岩石的研磨性由小到大顺序为硫酸盐类岩石(石膏、重晶石)、碳酸盐岩石(石灰岩、白云岩)、硅质岩石(燧石)、铁—镁长石岩、石英岩。
(2)牙轮钻头进尺和寿命均较短,单只钻头进尺19m和工作时间为17h,如图2所示。
(3)PDC钻头钻进时吃入困难,磨损速度也较快、崩齿、断齿、肩部磨损严重,如图3所示。
图3 PDC钻头钻时分析
为了加快勘探进程,缩短钻井工期及降低投资成本。针对三开井段地层岩性研磨性强、钻速低的特性。开展了提速方案措施研究,兼顾考虑工期与成本关系,并进行经济性评。即提速思路:方案一是采用Schlumberger公司Smith(涡轮+孕镶钻头);方案二是采用俄罗斯涡轮+Smith孕镶钻头;方案三是采用牙轮钻头常规钻进。根据这3种方案以钻进至设计井深2500m,剩余进尺858m为分析对象,进行成本估算(按当前市场价格)。
(1)方案一成本概算。根据服务条件:一是每米1.1×104元,包括涡轮钻具、孕镶钻头、工具动员费、人员费;二是根据前期钻井情况及地层岩性特征,服务方按类似地层,每天钻进25m;三是30钻机日费5×104元/d。分析剩余进尺钻进所需34.32d,总成本为5×104元/d×34.32d+1.1×104元/m×858m=1115.45×104元。
(2)方案二成本概算。根据服务条件:一是进尺200m以上按2750元/m计算,进尺费只包括涡轮钻具、人员费,不包括孕镶钻头费,同时要考虑设备运输费和待命(占用)费(运输费2.4×104元/次,计1次;占用费2×104元/d,按2d计),需2套涡轮,运输费按2次考虑;二是钻头按Smith公司提供,一只孕镶钻头42×104元,单只钻头进尺按150m考虑,需6只钻头;三是工况按方案一考虑,35d;四是30钻机日费5×104元/d。总成本:5×104元/d×35d+0.275×104元/d×858d+42×104元/只×6只元+2.4×104元/次×2次+2×104元/d×6d=679.75×104元。
(3)方案三成本概算。根据条件:一是目前常规工艺钻进,日进尺为10m;二是牙轮钻头按2.5×104元/只;三是30钻机按日费5×104元/d;四是单只钻头进尺16.2m。分析计算:钻进所需天数85.8d;钻头使用数量53只;总成本5×104元/d×85.8d+2.5×104元/只×53只=561.5×104元。
通过上述3种方案成本概算,方案三成本最低,工期最长,是方案一、二的2.45倍。
考虑勘探投资以节约成本为主要因素,最终采用方案三常规钻井方式施工,期间开展了个性化钻头设计优选工作,并取得一定的成效。本井钻井技术指标:完钻井深为2739.74m,完钻层位太古界,钻井周期104.5d和完井周期105.4d(均不包括2次中途测试9.38d),钻机月速778.34m/台月,全井平均机速2.16m,纯钻时间1269h、占总时间50.14%,三开井径扩大率为2.05%。全井共使用54只钻头,其中三开井段使用51只钻头(包括取芯钻头5只)。三开井段共进行10筒次取芯作业,进尺16.86m,平均单筒进尺1.69m,芯长8.56m,收获率50.77%,岩芯收获低,主要原因为地层年代老、石英砂岩硬、研磨性强,起出岩芯均断裂、岩芯未成柱状、取芯钻时慢,断裂岩芯互相磨损。
(1)PDC钻头优选:通过与国内钻头厂家合作,优选2只PDC钻头,分别为5刀翼、16mm和13mm。分别在第13和22趟钻进行了试验,与中间牙轮钻头钻进进行对比分析。PDC单只钻头与牙轮单只钻头相比平均进尺提高了39%,平均机速提高了24%,提速效果明显,但考虑价格因素,经济性不强。
(2)国外进口牙轮钻头应用试验:优选试验2只史密斯牙轮钻头,型号XR30T0D。与国产牙轮钻头相比,单只钻头平均进尺提高了48.6%,平均机速只提高了4%。史密斯牙轮钻头在行程钻速方面提高明显。
(1)束鹿凹陷南端元古界地层埋藏浅,石英岩可钻性差、研磨性强,运用“涡轮钻具+高效PDC钻头”提速经济性差,只能以时间换空间的方式采用常规钻井完成勘探作业。
(2)涡轮提速工具均由国外公司掌握,费用高、选择性少,需加快推进国产化,继而推广应用。
(3)国产高效PDC钻头与进口牙轮钻头提速效果显著,但针对浅井石英岩地层岩石强度硬、可钻性差、研磨性强的特点,提速经济性不强。