邱舸
摘要:在电力工业快速发展的背景下,汽轮发电机组逐渐朝着大参数、大容量、高性能的方向发展,以便优化机组结构,降低机组单位容量的运行成本。汽轮发电机组内部有着复杂的结构,对DEH控制系统调节的精确性、可靠性要求越来越高,而传统的控制系统不能满足大容量机组的调节需求,无法最大限度发挥出系统的功能,经常出现故障问题,所以需要进一步改进系统,实现系统预期的运行效果。本文就对DEH控制系统故障问题进行分析,并提出几点处理措施。
关键词:DEH控制系统;故障问题;电厂
中图分类号:TP23 文献标识码:A 文章编号:2095-6487 (2018) 01-0013-02
0 引言
DEH控制系统作为汽轮机组中的重要设施,对机组运行的经济性和安全性有着直接影响,一旦系统运行中出现故障,必须要及时对其进行处理,防止影响机组的安全可靠运行。相关技术人员对DHE系统问题进行处理时,应该事先判断设备故障点,对设备中存在故障的具体部件予以了解,意识到故障的复杂性,以免因处理不当而造成严重后果,确保系统的正常运行。
1 DEH控制系统概述
以某发电厂为例,其选用4台300 MW单机容量的单元制机组,汽轮机为凝汽式汽轮机,改造DCS过程中,汽轮机由原本的液压调节系统变为DEH系统。通常DEH控制系统是由保安系统、电液伺服系统、EH供油系统等部分构成,其中电液伺服系统旨在接收DEH控制信息,将接收的电信号转为液压信号,以此控制中压主汽门、中压调速气门油动机、高压主汽门、高压调速汽门。由独立的油动机来驱动调速气门和高中压主汽门,且油动机与汽门阀杆相连,将2只线性位移传感器LVDT和1个电液伺服阀安装在各调速气门的油动机上。通过模数转换,向DEH系统反馈调速汽门的开度,并与给定值进行比较,从而准确控制汽轮机的功率或转速。作为汽轮机的调节机构,高压调速汽门的可靠性至关重要,一旦其在机组运行环节发生摆动,则无法控制负荷,使机组的负荷出现波动,引起机组跳闸停运事故。此外,要想保护好汽轮机,避免汽轮机出现超速事故,AST/OPC集成块需在机组危急的情况下及时卸掉油动机的油压,快速关闭调速汽门、主汽门。总之,对于AST/OPC集成块油压低、高压调速汽门摆动等故障,通过分析原因与总结经验,以期及时处理类似的故障,防止进一步扩大故障。
2 DEH控制系统故障问题分析
2.1 AST/OPC集成块油压低
第一,OPC集成块进油节流孔的堵塞。检修3号机组后,通过试验发现EH油泵运行中,就地AST/OPC集成块处的油压过低,主汽门不能正常开启,检查AST和OPC的电磁阀阀芯,发现均无泄漏,对活动电磁阀与主汽门开关进行检查,也未发现异常情况。拔掉调门的所有插头后进行检查,发现依旧存在这一故障,对OPC集成塊左边的高压进油管予以拆除,同时取出节流孔,可以观察到其堵塞;若不安装节流孔,然后启动油泵,观察到油压正常,可以顺利开启主汽门。通过故障分析发现:如果EH的油质不佳,会在一定程度上造成进油节流孔的堵塞,不能顺利补上油,致使AST/OPC集成块的油压过低;同时检修之后未及时更换高压抗燃油,一旦设备长时间运行,则会出现变质的现象。
第二,OPC电磁阀阀芯的内漏。完成4号机组停运检修工作后,需要实施机组的冷态试验,即对EH油泵予以启动,发现AST集成块进口的油压为O。拔掉中、高主汽门开关的电磁阀插头,使主汽门失电,在此基础上开启主汽门,油压处于正常状态(15MPa);插头插上之后,带电关闭主汽门,油压下降为O,主汽门无法正常开启。经检查可知:无压回油管、高压进油管均有温度,通过分析OPC电磁阀的泄漏情况,EH油箱流经无压回油管路,最终流向EH油箱;对2个OPC电磁阀阀芯进行更换,可以确保油压处于正常状态,以便主汽门的顺利开启。通过故障分析发现:OPC的电磁阀存在内部泄漏的情形,不能构建AST油压。
2.2 高压调速汽门摆动
2.2.1 未合理设置调门vc卡参数
对于4号2~3高压调门而言,若EH油的进油管出现间断摆动情况,则会引起调门的波动,出现这种情况的原因可能是调门MOOG阀故障,但更换MOOG阀后也未能解决该故障。通过故障分析发现:调速系统机械存在故障,若机组出现调频动作,往往会引起负荷摆动,因此要全面检查调速系统,优化调门vc卡内部的相关参数,解体检查调整高调门的油缸,启动机组发现不存在故障。
2.2.2 LVDT性能降低
4号机组的负荷有所波动,检查发现传感器LVDT2故障,对其接线进行就地拆开,CRT指示为25%,且传感器LVDT2的绝缘性能不断降低。在现场检查过程中,传感器LVDT2的2线圈处的温度高于其他调门,更换设备后,及时联系相关部门,在调门周围适当加设铁皮,这时温度会有所降低(100℃),更换完后调门的开度指示恢复正常。通过故障分析发现:如果传感器LVDT长期处于高温的运行状态,其使用性能和使用寿命会降低,导致指示调变,继而出现机组负荷波动的现象。
2.2.3 调门特性不好
4号机的负荷摆动为4MW,而其高调门反馈1和2有所波动,与指令的变化趋势基本相同,这可能是因调门自身特性而造成的摆动。若门阀作业过程中处于特定的工作点,受蒸汽力的影响,主阀跳至门杆的上死点,继而增大流量;DEH根据功率反馈发出相应的指令,在此基础上关小阀门,使主阀会跳至阀杆的下死点,继而减小流量,然后DEH控制系统又会发出开大阀门的指令。反复上述操作,在油动机不断摆动的情况下,负荷也会不断摆动,对阀门进行停机解体检修后予以启动,发现故障消除。通过故障分析发现:在调门长时间运行时,检修人员若不能严格把好检修质量关,往往会引发负荷波动的现象。
2.2.4 虚接接线端子
3号1高调门阀位若发生波动,则会引起负荷的波动,设备部人员在检查中尚未做好相关的完全措施,对就地接线箱内的端子线予以擅自松动,造成阀位和负荷的波动,继而使系统出现振动,电气失磁保护动作,主汽门关闭。在现场检查过程中发现:就地接线端子无法正确压入接线,压接位置出现偏错;通过故障分析可知:调门就地接线环节,线芯被压入端子下部且紧固好螺丝后,若出现线芯松动等情况,则会存在调门波动情况;检查过程中没有做好科学有效的安全措施,致使检查接线存在松动的情况,继而引发机组跳闸。
3 DEH控制系统故障的处理措施
首先,AST/OPC集成块油压低的故障处理。设备停机时应做到如下几点:对AST/OPC电磁阀阀芯、密封圈进行仔细检查,查看其是否完好或有无泄漏;对AST/OPC各节流孔进行清理,避免其堵塞。同时定期开展AST电磁阀活动试验,对电磁阀阀芯泄漏与否进行检验;积极检测EH的油质,定期更换,严禁采用质量不达标的EH油。
其次,高压调速汽门的故障处理。只有高度重视阀门故障的各细节,方可减少故障发生的次数,具体要做到:(1)积极监督检修质量;(2)将围板加设在调门处,降低线性位移传感器LVDT的环境温度;(3)及时更换相关的控制设备,尤其是使用寿命已经到期的设备;(4)对传感器LVDT进行安装时,应该垂直固定好传动杆,做到杆、孔同心;(5)积极检验EH油质,如有必要予以更换;(6)对传感器LVDT固定螺丝进行定期紧固、检查,做好相关记录;(7)定期检查调速汽门vc卡,以便及时发现和妥善处理问题;(8)检修过程中严格控制LVDT接线的质量,认真检查压在端子上的位置及接线松紧,避免接线松动。
4 结束语
综上所述,DEH控制系统作为汽轮机组的重要构成部分,其保护和调节作用对大容量、高参数机组具有重要意义,其可靠性也越来越关键,然而该系统在具体作业中极易出现一些故障,如AST/OPC集成块油压低、高压调速汽门摆动等,使系统无法正常运行。鉴于此,在日常检修维护工作中,需要重点检修LVDT接线、EH油质等作业,从而降低DEH控制系统故障的发生几率,实现系统的安全可靠运行。
参考文献
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