陈红
摘要:油井热洗是保证油井正常生产的一种有效手段,但产量恢复周期平均为6天,排水量在30m3,极大增加集输站处理污水难度,尤其2015年国际油价断崖式下跌,生产成本高和保障油井正常生产的矛盾凸显,采油二厂金西采油管理区通过改进洗井方式,引进自循环洗井,锐减洗井成本,既保证洗井数量又减少产量恢复天数,使洗井恢复周期效率大幅提升,从而延长油井的检泵周期,保证油井的正产生产。
关键词:油田;洗井;管理;周期效率
前言
采油二厂金西采油管理区油井洗井一直采取热洗和蒸汽洗井方式,产量恢复周期较长,2015年以来高集油田水动力调整频繁,遇上洗井排除的污水,使崔庄联合站污水罐处于高位运行,污水不能完全注入地下,严重影响生产运行,解决污水过剩,尽快恢复油井洗井产量,减少生产成本是摆在我们面前的新挑战。
一、洗井情况简介
油井洗井是油水井日常管理工作的重要工作,油井在正常生产时,结蜡会造成油流通道截面减小,油井负荷增大,井口回压升高,严重时甚至会造成蜡卡、抽油杆断脱等,造成增加维护性作业井次,增加成本,如何减少和清除井下管、杆、泵上的结蜡,主要手段就是洗井,采油二厂目前主要采取的洗井方式为污水/清水洗井、蒸汽洗井。蒸汽洗井是一台锅炉车和一台水罐车配合,将锅炉车加热的高温水蒸汽不断从井口注入油套环形空间,自上往下,蒸汽的高温逐渐传递给油管,井筒内的结蜡逐步熔化,并利用油井自身产液将熔化的蜡带出井筒,从而达到油井清蜡和恢复产能的目的。
金西采油管理区2016年油井236口,全年洗井103口,其中热洗93口,蒸汽洗井10口,洗井后产量恢复的油井88口,情况统计如下:
从上表和曲线可以看出:
1、热洗后恢复产量时间较长,洗井影响的产量合计769t,折算为日产量2t/d;
2、由于地层物性的差异,洗井后出现水敏,有15口洗井后产量未恢复
二、洗井情况调查
1、洗井操作调查
查阅洗井记录,2016年1-12月至今未出现,因操作不当,洗井提温太快,油井蜡卡。
2、工人操作技能调查
对4个采油班组的8名采油工技能等级进行调查,均持有有效的采油工岗位操作证,并且都接受过专门的压力容器等技术培训,技能等级为高级工。对设备操作及故障处理能力进行评估,人员技能均符合油井洗井岗位要求。
3、洗井方式调查
洗井判断标准:洗井温度达到在65-100度之间,排量最大达到25方/小时为合格,现洗井车为旧车,在洗井过程温度难以控制在65-100度之间,排量可以达到25方/小时,旧车车况不能很好满足现场要求,对某些特殊油井,蜡晶形成后不易清理,因此对洗井质量要求很高,洗井温度和排量不达标,会造成蜡卡事故。
4、短期内重复洗井调查
现场抽查20井次,未发现有洗井返排时回压超过3MPa,同时
井口见水后取样未观察到返出液中油明显的蜡块;无设计水量不
够因温度、排量不达标造成重复洗井。
5、药剂质量调查
2016年厂中心化验室取药样清蜡剂、油溶剂进行化验。结果:合格。
6、洗井方案调查
油井有不同的特性,应一井一策采取不同的洗井方式,现场调查,2016年,103口油井主要采取热洗,调查中9口10吨以下的低产油井因地层能量下降液量逐步下降,原油脱气严重,实施热洗效果效果不好。
通过对以上六项调查结果,找出两项造成油井洗井产量恢复效率低的主要原因:
(1)洗井方式落后;
(2)洗井方案不合理;
三、制定对应的洗井措施
1、改进洗井方式
借鉴赤岸采油管理区应用“油井自主循环洗井工艺技术”,利用油井自产液加热,进行油井自主循环洗井,洗井恢复周期短,无洗井废液,还有一定增油效果。自主循环洗井清蜡原理:以抽油机为动力,以油井产出液为洗井液,用管线将采油树与加热装置连接,一部分产出液由井口出,经加温后由套管回入井筒,形成产出液不断升温后在油管与油套环空之间循环,对油管与抽杆环空之间的蜡进行逐步内部熔解,达到油井清蜡的目的。其关键技术是在现场做好入井液量与温度的自动控制,优选原油清洗剂,将化学清蜡与物理清蜡相结合,避免油井集中排蜡造成躺井事故,确保油井洗井质量。
技术现场试验:在韦2、韦8块不同泵挂的油井进行洗井实验,泵挂低油井自循环返排时间短,散热损失小,井口返排温度高,清蜡效果好。9KW自洗井装置充分满足韦5、韦8块井深1000米油井自循环洗井要求。
实验结果:整体装置运送快捷方便,功率可调后适应不同产液量油井在不同洗井阶段的洗井要求。
安全确认:为确保自循环洗井装置安全使用,采油二厂生产技术科组织安全科、生产协调室、设备管理科、技术监督站、信息自动化中心、工艺研究所共七个部门在金西采油管理区高6-6站现场进行自循环洗井装置安全论证。
2、优化洗井方案
油井液量10t以上采取热洗;
油井液量10t以下,泵效<70%采取自循環洗井;
油井含水低高产井采取蒸汽洗井
四、结论
改进洗井方式和洗井方案后,2017年1-9月金西采油管理区油井洗井情况进行总结,与2016年洗井效果进行对比:
1.油井洗井方式不同,洗井恢复产量的天数不同,热洗恢复天数6天,蒸汽洗井恢复天数5天,自循环洗井恢复天数3天,自循环洗井恢复产量的天数最少;
2.油井洗井方案趋于多元化,热洗占44%,自循环洗井达39%,新型自循环洗井凸显不排污水,不污染地层等优点;
3.2017年油井免修期延长,油井免修期从1071天延长至1181天,减少作业成本;
4. 洗井产量恢复周期从6天减少至4天,洗井产量恢复周期效率提升33%
结束语:
目前金西采油管理区自循环洗井大力推广,年节约运输费用25.2万元。利用油井自产液加热进行油井自主循环洗井,对比常规洗井减少污水量30方/井,全年减少约3000方污水量,对于提高原油提升、油气集输、污水处理和污水回注全系统效率均带来良好的综合效益,此外流程处于全密闭状态,可以避免热油车洗井过程中污水的漏失,对保护环境有一定积极作用。