张永军
(山西大唐国际运城发电有限责任公司,山西 运城 044602)
某电厂600 MW机组一次风机为上海鼓风机厂有限公司制造的PAF19-14-2型双级轴流式风机,风机轴承箱为TLT-SBW,风机轴承分别为FAG NU336、FAG NJ336、SKF 7240。
2016年11月22日之前,风机运行正常,振动稳定在1.2~1.5 mm/s之间。12月7日起,风机振动增大,振动在1.5~3 mm/s之间变化,并且不稳定。振动异常前后的趋势分别见图1和图2。
图1 振动正常时趋势图
风机振动增大后,采用美国NI振动数据采集系统和上海SK振动数据处理软件,振动传感器采用国产速度传感器,进行振动测试。测点位置安装在电机自由端、电机驱动端、风机前、风机后,每处分别安装了水平、垂直2个测点,振动测试数据见表1,风机前水平振动15 min的瀑布图见图3。
图2 振动增大后趋势图
表1 振动测试数据列表 mm/s
图3 风机前水平振动瀑布图
电机自动端和驱动端振动均正常,风机振动较大,应排除电机故障的原因,故障部位应在风机处。
一倍频不是主要振动频率,可排除转子平衡的原因及支撑刚度不足的原因。
虽然有一倍频、二倍频振动分量,但幅值较小,应排除对中的原因。
振动频率也不符合滚动轴承故障的特征频率(特征频率见表2),也无相应的频带,排除轴承内圈、外圈、滚动体、保持架故障的原因。
风机振动与机组负荷、动叶开度等没有规律性的对应关系。
振动频谱以1X、2X、3X、4X、5X、6X等倍频为主。
初步分析风机振动较大是由机械松动引起的。针对松动故障,有风机底座的松动、轴承箱的紧固不牢、或者轴承本身的松动3个方面,根据频率特征,基本可以排除前两个方面的原因,重点怀疑风机轴承的松动。
根据振动特征的诊断分析,利用机组停运机会对轴承箱解体检查,重点检查轴承是否松动。同时对风机叶片、轮毂、滑块、推杆、轴承箱等相关部件进行检查。
轴承箱解体后,测量轴承箱内部轴承游隙,结果超标0.13 mm,对超标轴承进行了更换。
本次风机解体检查,只有轴承箱内部轴承游隙超标,其他相关数据全部合格,振动异常原因确认为轴承箱内轴承游隙超标。
风机检修后投入运行,进行了振动测试,测试数据见表3,风机前水平振动的瀑布图见图4。
风机振动稳定在0.8~1.2 mm/s之间,对比修前振动明显降低。
对比风机检修前后的振动频谱,修后风机振动基本以一倍频和二倍频为主,振动频谱有了很大的变化。
表3 风机修后振动测试数据列表 mm/s
图4 风机修后前水平振动瀑布图
根据风机振动的特征,诊断此风机振动异常增大为机械松动引起的,分析为轴承游隙的增大,并经解体检查得到了确认。当然,这一分析诊断,是在排除了转子不平衡、支撑刚度弱、对中问题、轴承本身故障等原因之后,缩小故障范围,从而分析诊断故障原因的。
根据本案例的分析处理过程,进一步思考,对于滚动轴承游隙变大的劣化,只要振动不超标,并且也确认了劣化的原因,是可以监督运行的。
在点检劣化分析中,若已明确了劣化原因,建议综合考虑决策,跟踪观察劣化趋势或者停运设备进行检修。