方 安,赵 洋
(中国石油兰州石化公司炼油厂,甘肃兰州 730060)
兰州石化公司50 000 m3/h制氢装置由中国石化洛阳工程公司设计,以天然气和加氢干气为原料,采用烃类蒸汽转化制氢技术及冲洗再生式变压吸附(PSA)提纯氢气的工艺路线,生产纯度≥99.9%(v)的氢气,产品作为炼厂加氢装置的补充氢气[1]。
装置转化催化剂采用庄信万丰上市公司开发的KATALCOJMTM25-4Q和KATALCOJMTM57-4Q催化剂,两种催化剂的主要差别在于上层催化剂25-4Q含有抗积碳功能的钾碱组分,催化剂的主要性质(见表1)。
根据表1可以看出,催化剂主要活性组分NiO,其不具备转化反应活性,因此系统开工转入正常生产前必须将其还原为具备活性的单质Ni,还原反应方程式为:
根据方程式可以看出,还原介质为氢气,反应过程表征为微吸热、无体积变化,提高温度和氢分压有利于还原反应的进行[2]。
由于现有烃类蒸汽转化制氢技术均采用前置预转化反应器方案,因此供给转化催化剂还原用的氢气有两种来源,一种是系统直接注入还原所用的氢气,另一种是间接依靠预转化反应生成氢气,现将两种方案分别说明如下。
采用天然气作为还原介质时,催化剂的开工过程主要如下(见图1):
(1)系统氮气置换;(2)催化剂120℃干燥及250℃干燥;(3)转化配汽,转化炉升温;(4)引入天然气,催化剂还原;(5)还原完毕,系统转入正常运行。
引入天然气时,系统须切断循环,中变气全部排入火炬系统,采用天然气还原时,操作重点为:天然气进料量控制在 4 000 m3/h,水碳比(mol/mol,下同)控制在6:1~8:1范围,转化炉出口温度控制在780℃~800℃,还原时间为2 h~4 h。还原完成的条件为:炉管颜色由红变黑;转化气残余甲烷分析连续偏低。
采用氢气作为还原介质时,催化剂的开工过程主要如下(见图2):
(1)系统氮气置换;(2)催化剂120℃及250℃干燥;(3)转化配汽,转化炉升温;(4)切除加氢反应器;(5)配氢,催化剂还原;(6)投加氢反应器;(7)引天然气,系统转入开工过程。
采用氢气还原时,系统维持循环状态,在整个还原期间通过补充氢气维持反应所需的水氢比,操作重点为:水氢比(mol/mol,下同)控制在 6:1~8:1 范围,转化炉出口温度控制在780℃~800℃,还原时间为2 h~4 h。还原完成的依据为:转化炉入、出口氢气浓度一致。
图1 选用天然气时开工步骤
图2 选用氢气时开工步骤
催化剂采用两种不同方案还原开工期间,开工时间和火炬排放时间、排放量统计(见表2)。
通过对比可以看出采用氢气工况还原时对火炬系统的冲击较小,理由如下:
(1)采用天然气工况还原比采用氢气工况还原的火炬排放时间增加2 h;(2)采用天然气工况还原的火炬排放总量为44 600 m3,比采用氢气工况的总排放量34 600 m3增加10 000 m3;(3)采用天然气还原时系统的最大排放量达16 000 m3/h,采用氢气时最大排放量为12 000 m3/h。
(1)自动化程度高、可靠性好、省时省力。采用天然气还原时,可以依据在线甲烷质量仪表对还原情况实时进行监测,可靠性较好;氢气还原时,只能通过对转化炉入、出口介质进行人工采样分析来判断还原效果,不仅时间滞后,而且对采样器具和采样操作要求极为严格。
(2)开工步骤简化,开工周期较短。采用氢气还原时,为避免加氢催化剂还原为单质金属,必须经历加氢反应器的切出/切入步骤,同时PSA联动只能在转化催化剂正常运行后,采用天然气还原时,可以根据在线甲烷分析,在催化剂具备一定活性后就联动PSA,因此,采用天然气还原时总开工时间能缩短4 h。
(3)还原介质来源较为便利,直接采用管网天然气即可;采用氢气作为还原介质时,对氢气的品质要求较高,一般要求其中不能含有氯、高级芳烃等杂质。
表2 两种方案火炬排放对比表
综上所述,在火炬系统具备回收能力的条件下,一般建议采用天然气作为还原介质,以缩短开工周期、降低操作人员劳动强度。当火炬系统不具备回收条件时,要采用氢气作为还原介质,以确保安全环保受控。