李 晟
(大同煤矿集团 晋华宫矿,山西 大同 037016)
搬家准备工作安全、快速的进行,决定了综采生产可以快速正常的衔接,同时也是保证矿井产量圆满完成的重要环节。在大倾角综采工作面搬家准备过程中,存在着煤层倾角大、煤层结构复杂、顶板稳定性较差、工作面瓦斯易突出等问题。
大倾角工作面设备回撤一般都是由下往上逐架撤回,当古塘垮落时,落下的煤矸全部留在古塘,不会影响工作面设备的回撤,可以保证人员安全。同时,设备也不会出现突然的滑动,可以确保回撤工作面的正常进行。而大同煤矿集团晋华宫矿工作面为均压工作面,进风巷低,回风巷高,若采用由下往上的方式撤架,当古塘垮落后,会破坏通风系统,故必须从上往下进行回撤。本文以该矿12-3#301盘区8102工作面撤退为工程背景,介绍了大倾角综采工作面搬家独特的技术要求和工艺流程。
本工作面位于810水平301采区,地面标高为1 246.3~130 1.2 m,井下标高为920~994 m. 东部为实体,南部为矿界,西部为301盘区巷道,北部为8104工作面(已采空),倾向长度125 m. 工作面煤层为侏罗纪最下部煤层,厚度1.20~3.68 m,变化较大,平均厚度2.60 m. 煤层结构比较复杂,煤层倾角8°~24°,平均角度16°. 基本顶为细砂岩,厚5.7 m,为灰色粉细砂岩互层,微波状层理发育,层面含炭屑,性脆,破碎。直接顶为粉细砂岩互层及煤,厚3.31 m,上部为1.46 m煤,中部为0.87 m灰黑色细砂岩,下部为0.98 m灰白色中砂岩。直接底为细砂岩及粉砂岩,厚2.4 m,黑色粉砂岩,团块状,含炭质物,完整。基本底为细砂岩,灰白粗砂岩变砂砾岩,成分以石英为主,有节理,钙质充填,砾石为石英及页岩碎块。
该矿12-3#301盘区8102工作面共计稳设90个ZZ6000/17/37 型液压支架,一部SGZ800/800型刮板输送机。工作面使用4台回柱绞车进行刮板输送机和液压支架的撤、排工作。切眼巷平均坡度 16°,其中1#—30#支架为 8°,31#—50#支架为18°,51#—70#支架为10°,71#—90#支架为24°.
根据工作面实际情况,最大坡度段长度30 m,坡度为 24°,最大牵引质量为 18 000 kg. 绞车的牵引力必须大于牵引载荷。
牵引载荷:A=mgsinα
式中:
A—牵引载荷,kN;
m—最大牵引质量,kg,取18 000;
g—重力加速度,m/s2,取9.8.
α—巷道的坡度,(°),取24.
带入数据得:A=71 748.34 N=71.75 kN
为保障作业人员的安全,确定安全系数为3,需绞车最大牵引力大于214.05 kN,故选用 JH-30型绞车,其最大牵引力为300 kN.
钢丝绳d31 mm,对其进行安全验算:
钢丝绳静拉力:
Q=m1g(sinα+μ1cosα)+m2g(sinα+μ2cosα)式中:
Q—钢丝绳静拉力,kN;
m1—最大牵引质量,kg,取18 000;
m2—绞车最大牵引范围内钢丝绳的质量,kg,查表可知取3.11 kg/m×140 m;
α—巷道的坡度,(°),取24;
μ1—液压支架底板与工作面底板的摩擦系数,取0.4;
μ2—牵引钢丝绳与工作面底板的摩擦系数,取0.3;
g—重力加速度,m/s2,取9.8.
带入数据得:Q=99.7 kN
安全系数为:m=P/Q
式中:
m—安全系数(一般要求大于6.5);
P—钢丝绳破断力总和,kN,查表取698;
Q—钢丝绳静拉力,kN,取99.7.
在所有必需营养元素中,氮是影响植物生长和产量的首要因素,是植物体内许多重要有机化合物的组分,对植物生命活动以及作物产量和品质都有极其重要的作用[13]。
带入数据得:
m=7>6.5,故符合要求。
工作面刮板输送机(以下简称刮板机)采用以下方式回撤:
1) 拆掉机头、头部过渡槽和电机减速机,为工作面其它设备留出排运通道。2) 从机尾依次拆除刮板机,电机减速机进行整拆,机尾和尾过渡槽进行整拆,剩下的中间槽和挡煤槽每2节拆为一个整体。随着中间槽撤除,剩余部分中间槽减少,容易发生滑移,特在机头拆口处布置4根1.7 m长的地锚,将锚链一头与中间槽连接牢固,另一头与地锚杆固定。每班开工前后检查锚链固定情况,确保安全生产。
在工作面机尾绞车硐室稳设2台回柱车,主要于拆、排刮板机时使用,在机头绞车硐室稳设1台回柱车用于排拉中间槽形成对拉回柱车。
拆中间槽时,先拆开挡煤槽连接板的对口螺栓,再拆掉挡煤槽的对口连接销,其次拆掉中间槽的哑铃,最后使用拆槽回柱车将中间槽分离提起。
为防止中间槽滑落脱钩,需要先将排槽回柱车钩头挂好后再摘掉拆槽回柱车的钩头。将稳设在机头回柱车的钩头挂好,最后将拆下的中间槽拉排到头巷切眼口,并运输到吊装点进行装车。这样循环作业直到所有刮板机全部拆完。
为了更好地控制支架拆空区和机道的三角地带顶板,同时也减少人工支护的强度,减少支护工作量,在机道靠工作面一侧设置了一台掩护支架。
将1#回柱车的钩头挂在支架尾端,并将 2#回柱车的钩头挂在支架推移板上,通过两部回柱车相互配合将支架拉出。将 3#回柱车的钩头挂在支架推移板上,3台回柱车相互配合将支架调转90°,靠近工作面侧并接顶牢靠。
安排有经验的员工操作掩护支架,移架时使用擦顶移架的方式移动,先将支架推移板全部推出,将3#回柱车的钩头挂在支架推移板上,利用油缸的拉力缓慢的将支架前移。设置掩护支架示意图见图1.
图1 设置掩护支架示意图
将掩护支架前探梁前端移动至待撤支架前探梁的前方,在掩护支架的推移板上挂好定滑轮。将3#回柱车的钩头穿过定滑轮固定在待撤支架的推移板上,将支架拉出到前探梁全部超出机道,应将拉出后的支架升紧接顶防止支架滑移,再将钩头摘下挂在支架尾部。把1#回柱车的钩头挂在撤出支架的推移板上,和3#回柱车相互配合将支架调转 90°. 摘掉 1#回柱车的钩头,将4#回柱车的钩头挂在推移板上,配合3#回柱车将支架排至2#回柱车前方。将2#回柱车的钩头挂在支架尾端并拉紧,然后摘掉3#回柱车的钩头,两车形成对拉,将支架排至切眼口。撤、排支架示意图见图2.
图2 撤、排支架示意图
该矿首次对大倾角工作面采用自上向下回撤的方式,为以后类似的搬家工作提供了经验。在煤层倾角大、地质条件复杂条件下,选定合适的回撤回柱车,制订施工技术方案与措施,采用常规配套设备缩短了工期,保证了新工作面的接替。通过新的技术工艺设计,杜绝了安全事故的发生,实现了安全搬家,为作业人员提供了方便。
综上所述,该工作面的施工条件极差,导致在液压支架、刮板输送机的回撤过程中会遇到一系列的困难和问题,通过对现场实际情况进行分析研究,提出了整套的解决方案,保证了各项任务能够顺利的完成,设备回撤所用时间:支架5天,刮板运输机3天,采煤机1天,总工期比计划提前8天,并且工程质量全优,未发生任何人身事故和机械事故。该回撤方式为以后类似的搬家工作提供了经验。