相关流量测井技术在吉林油田的应用效果分析

2018-09-11 05:57于春娣
石油管材与仪器 2018年4期
关键词:水器小层示踪剂

于春娣

(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 黑龙江 大庆 163453)

0 引 言

随着油田开发的不断深入,注入剖面测井技术越来越被人们所接受和重视。同位素测井应用很广泛,但是由于地层长时间受注入水的冲刷,在井内射开地层易形成大孔道,同位素粒径选配不适合时就会被注入水带入地层深处,使同位素测井曲线异常显示减弱,造成解释误差[1]。另外,同位素测井还受沾污、窜槽、压裂、漏失等的影响,也严重影响测井结果的准确性。相关流量测井就是在此基础上提出,通过室内实验和现场试验来探索并验证了其可行性[2-4]。目前该方法已经推广应用[5]。

1 新立油田地质概况

新立油田构造是一穹隆背斜,轴向近于东西向,且向北突出,构造内发育32条正断层。储层岩性以细砂岩为主,开发目的层为扶余、扬大城子油层,油层平均埋深1 225 m,分为9个砂岩组,26个小层,主力油层为8、14、16,沉积环境以平原沉积为主,平均有效厚度9.2 m, 平均孔隙度为14.4%,原始含油饱和度55%,原始地层压力为12.2 MPa,油层饱和压力9.6 MPa。

2 测井原理

当示踪剂靠近探测器时,探测器会产生相应的输出信号,如果具有一定移动速度的示踪剂经过具有一定距离的两个探测器时,那么在两个探测器上就会按照先后顺序产生各自的输出信号。由于两个探测器间距一定,从而计算出示踪剂的移动速度,而流速剖面的截面积是已知的,从而可以计算出流体的流量。该方法采用点测的方式,每个吸水层位的注入量可以用递减法计算出来。

3 技术指标

耐压:60 MPa;

耐温:125 ℃;

仪器外径:Φ38 mm;

流量测量范围:3~200 m3/d;

流量综合示值测量精度:±10%。

4 应用效果分析

4.1 相关流量测井资料为方案调整提供依据

在新立油田测相关流量60井次,测井过程中发现有一些井的测井结果与配注方案不符,该油田精选出了具有代表性的3口井试验,由甲方测试队伍录取测调试资料,最后相关流量资料与测调试资料及配注方案做对比,目的是对测试技术进行全面的评价,更准确的验证该技术分层测试的准确性。 对比结果见表1。

表1 三口井相关流量、测调试结果对比

由表1可以看出测调试结果与相关流量测试结果基本吻合,进一步证明了相关流量测井技术的准确性,为厂家调整配注方案、准确判断吸水层位提供了科学依据。

4.2 相关流量测井资料用于检验封隔器是否密封

相关流量测井资料能够反映封隔器密封状况,在吉林油田累计进行相关流量测井129井次,封隔器不密封的井有21口,占测井总井次的16.3%。

测井实例1:吉xx1井是一口三级配注井,射孔井段1 181~1 295.6 m,人工井底1 316.45 m,套管头至补心距2.57 m。2010年6月14日对该井进行相关流量测井,施工时注入压力7.9 MPa,注入量74 m3/d,进行了12个点测试,通过伽马校深曲线可以发现,此井的第二级封隔器位置下错,设计方案是在1 204 m,而实际下到1 202.2 m,导致封隔器卡在第10小层上,点测曲线显示仪器在1 165 m处测得无上返流量,故验证第一级封隔器密封良好,仪器在1 175 m即第一级配水器以下油管内向下流量为零,表明水全部流进了第一级配水器,第二、三级配水器不吸水,在1 205 m和1 245 m处环套空间内分别有55 m3/d和25 m3/d向下流量,表明第二级和第三级封隔器不密封。第10、12、14、16小层所吸入的水均为第二级和第三级封隔器漏失下来的水,如图1所示。该井于2010年12月又进行了相关流量测井,施工时注入压力10.9 MPa,注入量110 m3/d,仪器测得在1 175 m即第一级配水器以下油管内有43 m3/d流量,表明第二级配水器有吸水显示,在1 204 m即第二级配水器以下油管内无向下水流,表明第三级配水器无吸水显示。在1 205 m和1 245 m处环套空间内均有向下水流,结果表明第二级和第三级封隔器不密封。16小层和20小层所吸入的水为第三级封隔器漏失下来的水,如图2所示。两次测试结果可以看出该井第二级和第三级封隔器不密封。表2显示2010年12月由于增大了注入量和注入压力(注入量由原来的74 m3/d增加到现在的110 m3/d;压力由原来的7.9 MPa增加到现在的10.9 MPa)使得该井由6月份的第一级配水器吸水增加到第一级、第二级配水器均吸水。由原来的8、10、12、14、16五个小层吸水增加到7、8、10、12、14、16、20七个小层吸水,两次测量9、13、14(1)号层均不吸水。6月份主要吸水层为16号层,绝对吸入量为25 m3/d,相对吸入量为33.8%。12月份主要吸水层为16号层和20号层,绝对吸入量为35 m3/d,相对吸入量为32.4%。

4.3 相关流量测井用于确定凡尔漏失

吉林油田累计进行相关流量测井129井次,凡尔漏失井有11口,占测井总井次的8.5%。黑x井是一口四级配注井,射孔井段1 179.4~1 263.2 m,人工井底1 286.94 m,套管头至补心距3.30 m,2010年10月对该井进行相关流量测井,施工时注入压力12.0 MPa,注入量49.5 m3/d,进行了12个点测试,仪器在1 255 m处(即最后一级配水器以下)测得油管向下有5.7 m3/d流量,油套空间向下有8.9 m3/d流量,表明最后一级配水器吸入一定量的水后,还有一部分水沿着油管一直向下流走,分析此井为底部凡尔漏失,漏失量为5.7 m3/d。在1 275 m油套空间向上5.7 m3/d,由此判断水流从底部凡尔通过,并沿着环套空间,向上流被12小层吸入。12小层总吸入量为14.6 m3/d。解释结果报给厂家后,厂家进行封堵测试,进行验证,确定为凡尔漏失。测井解释成果图如图3所示。

图1 吉xx1井解释成果图(2010年6月)

图2 吉xx1井解释成果图(2010年12月)

表2 吉xx1井2010年6月与2010年12月测井情况对比

测井实例2:吉+XX井是一口三级配注井,射孔井段1 097.2~1 354.4 m,人工井底1 358.58 m,套管头至补心距3.10 m,2010年5月对该井进行相关流量测井,施工时注入压力11.4 MPa,注入量30 m3/d,进行了14个点测试,点测曲线表明第二级封隔器不密封,水从第三级配水器流进后向上流,上返至第二配注段的两个射孔层1、2层,第二级配水器本身没进水,其对应的3和4号层所吸入的水均为第三级封隔器漏失上来的水流,解释成果图如图4所示。

4.4 相关流量测井可以了解厚油层内部的吸液情况

吉xx2井,该井P132层砂岩厚度9.6 m,有效厚度6.6 m,该层吸分4个小层,P133a砂岩厚度7.6 m,有效厚度5.8 m,该层细分4个小层,从图5可以看出P132层中下部吸液比较好,P133a层中部吸液情况好。因此氧活化测井资料可以了解厚油层内部的吸液情况。

5 结 论

1)相关流量监测技术完全可以避免同位素沾污和大孔道高渗层的存在对测试结果的影响,测试精度较高。

2)相关流量测试方法可以辅助检查井下工具的工作状况,并能准确检查出封隔器、凡尔漏失量等。

3)相关流量测井最大难点是测井时如何把握测井时机。当示踪剂被释放到井筒后,下放仪器的速度要大于水流的速度,否则会追不上示踪剂而造成测井失败。因此对测井操作员的要求要高。对测点的确定要准确,清楚水流的方向,一直追踪到零流量为止,示踪剂释放后要掌握好下放仪器的速度,以保证测井成功率。

图3 黑x井解释成果图

图4 吉+XX井解释成果图

图5 吉xx2井相关流量测井成果图

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