刘 旸,宋云东,周榆晓,张远博,郭 铁
(国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006)
电流互感器是电力系统应用十分广泛的重要设备,近年来,互感器色谱异常情况时有发生,严重影响电网安全稳定运行。本文针对一起220 kV电流互感器异常进行深入分析,找到异常原因,并提出相应建议。
某220 kV倒立式电流互感器型号为AGU-252,2010年6月投运,在例行试验时发现介损值为2.25%,超过规程0.7%的要求,介损值严重超标,电容量为1.087 nF,绝缘电阻值为10 000 MΩ。同间隔另外两相电流互感器介损值均在0.2%左右,未见异常。
试验人员对该台电流互感器进行了复测。复测后发现介损值与4月26日测试数据基本相同,初步判断互感器内部存在异常,现场对该台设备取油样进行测试,结果未见异常。初步分析原因有以下几种可能:外部组配件如瓷套等表面有大量灰尘,受潮等;外部件损坏,如末屏引出端子开裂。为准确分析异常原因,对该互感器进行了多次现场试验(试验结果见表1),情况如下。
第1次试验:正接线,一次加压10 kV,末屏取信号。电容量1 087 pF,损失角2.25%。
第2次试验:正接线,一次加压10 kV,末屏取信号。将套管下1/3处屏蔽接地后测试,电容量1 082 pF,损失角2.23%。
第3次试验:将电流互感器二次接线盒打开,内部无受潮迹象,干燥处理30 min后测试,正接线,一次加压10 kV,末屏取信号。电容量1 086 pF,损失角2.229%。
第4次试验:测末屏,反接线,加压2 kV,末屏电容量2 568 pF,介损2.12%。
第5次试验:测末屏,反接线,加压2 kV,一次屏蔽,末屏电容量2 379 pF,介损2.78%。
表1 介损及电容量测试结果
现场对该相电流互感器进行外观检查,发现该电流互感器不存在渗漏油等现象,瓷柱PRTV涂层良好,干燥,不存在受潮现象(见图1)。
图1 外观检查情况
打开二次接线盒,内部二次接线板未发现任何受潮现象,接线柱及电缆线均良好,无任何放电、烧损等痕迹。
对末屏进行检查,发现在末屏绝缘柱上存在一条裂纹(见图2)。该绝缘柱为环氧树脂材质浇筑而成,裂纹由外至内,长度约为3~4 cm,开口处有1 mm左右缝隙,裂纹未及末屏内部。
图2 末屏裂纹情况
该故障电流互感器返厂进行吊心后介损试验,侧得CX为1 065 pF,tanδ为0.206%,数据良好。对拆下的末屏套管做介损试验,正接线,在法兰处取信号,发现试验数据超标。由此分析,该电流互感器介损超标是末屏小套管裂纹引起的(见图3),直接原因为制造厂家制造安装工艺不良。
为了提高设备运行稳定性,避免电网重大事故发生,运维单位建议做好以下几个方面工作。
图3 解体后末屏裂纹情况
a. 加强设备检修质量管理,避免因检修操作不当导致设备损坏,影响设备安全稳定运行。加强检修人员技能培训,对较为脆弱的设备附件进行施工时应处置得当,避免出现人为造成的设备损伤事件。
b. 加强设备验收工作。对新安装后的设备或检修后的设备应做好验收工作。验收工作要细致入微,对关键部位要严格检查,及时发现设备存在的异常情况。
c. 加强设备关键部位红外测温工作,能及时发现设备隐患,避免事故发生。