锅炉一次风机轴向振动大成因分析及改进

2018-08-13 12:09朱建洛
设备管理与维修 2018年8期
关键词:底座主轴轴向

朱建洛

(河南省安装集团有限责任公司,河南洛阳 471000)

0 引言

一次风机是锅炉的重要辅机设备,检修维护工作量大,有较高的技术要求。本次研究的一次风机为1854B/1476,转速1480 r/min,全压力19 415 Pa,风量143.48 m3/s。一次风机结构为单吸离心式风机,轴承是双向滚柱轴承,外部2个轴承体双侧支撑主轴,使用单支点双向固定方式固定轴承的轴向。原轴承箱底座为柔性支撑,后由于风机稳定性的需求,改成刚性支撑。风机改造后的其他参数满足使用需求,但存在轴向振动大的问题,导致停运检修,影响正常运行。

1 锅炉一次风机轴向振动大的成因分析

1.1 主轴膨胀

经过长期跟踪发现,一次风机正常运行时期,轴向振动接近标准的上限,达到(80~100)μm,如果昼夜温差>13 ℃,风机轴向振动明显增加,尤其在昼夜温差大的季节,止推轴承箱振动的最大值为80 μm,支撑轴承箱的振动幅度达到3217 μm。受一次风机轴向振动大的影响,出现多次停运检修的情况,影响机组的正常运行。介质温度对一次风机轴承箱的轴向温度有明显影响,昼夜温差大,入口介质的温差也会随之增加。当日温差>13℃,入口介质温度达到27℃,产生轴向周期性振动。温度影响一次风机轴向振动,主要与主轴的膨胀有关[1-2]。轴周围介质的最高温度用t表示,热伸长值用l表示,轴承间的轴长度用L表示,轴的热伸长值可以用公式l=1.2L(t+50)/100计算。一次风机主轴D的2个轴承之间的轴距为4089 mm。介质入口温度以14℃为最低温度,热伸长值为3.14 mm,以27℃为最高温度,热伸长值为3.78 mm,有0.64 mm的膨胀差。在正常情况下,支撑轴外圈在轴承箱内的轴向位置,随着介质温度的变化,为适应膨胀的变化会有所改变。如图1所示,随着环境温度的变化,轴向振动随之改变,主轴热膨胀或收缩,都不能得到有效补偿,主轴的正常膨胀受到明显的影响。由于热应力的作用,主轴出现临时性的弓形弯曲,导致一次风机出现轴向振动。

1.2 底座变形

图1 轴承箱振动与介质温度关系

图2为改造前一次风机转子组结构,支承轴承箱底座长500 mm,高1185 mm,是A3钢焊接件,底座的刚度比较差,即便扰动力很小,也会产生大的轴向振动。轴承箱轴向水平度的安装数据为0.02 mm,检修后为0.55 mm,主轴水平度安装数据0.02 mm,检修后为0.18 mm,轴承箱和主轴的同轴度安装数据0.03 mm,检修后0.44 mm,主轴横向收缩间隙安装2.7 mm,检修后0.7 mm。由于底座变形,轴承出现不对中的现象,导致明显的转子不平衡响应,一次风机出现轴向振动问题。相比安装时,主轴水平度有较大的差距,轴系角度不对中,附加轴向力产生,导致转子的轴向振动。

图2 改造前风机转子组结构

1.3 轴承间隙

根据设备的技术规定,止推轴承轴向没有间隙,轴承外圈和轴承箱径向有(0~0.02)mm的间隙,支承轴轴向膨胀侧自由延伸,同时收缩侧间隙3 mm。支承轴承径向的预紧力的存在,对正常轴向位移产生影响。支承轴轴承径向也作为游动支承发挥作用,但位移受到阻碍,影响轴膨胀,增加了热应力,导致振动的产生。

1.4 支承系统

通过检查发现在支承轴承箱底座上,存在不合理的基础台板固定,台板宽600 mm,实际使用的垫铁长为120 mm,但应该使用的垫铁长620 mm,与相关规定不符。底盘出现松动,主要是由于左前侧脚螺栓刚度低,由于温度升高和外力的作用,底盘产生空隙,降低了机械的阻抗能力。即使出现极小的不对中问题,都会导致大的轴向振动,影响正常运行。

2 改进措施

2.1 使用铸铁底座

一次风机原使用的是A3钢焊接件支承轴承箱底座,为钢结构底座,为改善轴向振动问题,使用铸铁底座。改变底座的几何形状,使用菱形更换原来的梯形。底座高度从1185 mm降为345 mm。菱形底座与脚螺栓连接,支承使用10组垫铁,根据情况对底座位置进行调整。通过增加底座的抵抗轴向变形能力,以及底座的减振性能,改善风机轴向振动大的问题。改造后的转子组结构见图3。

图3 改造后风机转子组结构

2.2 调整间隙

要保证间隙的配合,主要是在支承轴承外圈,综合考虑调整径向间隙,改为(-0.04~-0.02)mm,使其能够充分考虑可能造成跑外圈的后果,径向间隙过大对载荷去内滚动体数和轴承支承刚度的影响,满足使用需求。轴向膨胀间隙依旧自由延伸,轴向收缩间隙为3 mm,保证在轴承箱内,外圈可以随着主轴热伸长量的变化而自由变化,减少振动的可能。

2.3 改造支承轴承箱基础

将后轴承座以下的混凝土基础和底盘全部去除,将轴承箱基础尺寸线引出,沿钻孔到作业面50 cm以下的地方,依据设计标高植筋、配筋。清理干净作业面,连接钢筋和入口风箱的基础钢筋,结合新旧混凝土,保证结合的可靠性和有效性。对混凝土进行重新浇灌,保证底座轴向变形的减少,以及支承轴承箱底座高度的降低,使基础刚度增加,减少一次风机的轴向振动。

3 改造效果分析

通过对锅炉一次风机轴向振动大的原因分析以及相应的技术改造,明显降低了一次风机支承轴承箱的轴向振动,介质温度的影响明显消除,振动最大值为25 μm,减少了维修工作次数和工作量,保障机组的正常运行。

风机轴承振动是常见的运行故障,异常振动会损坏风道和机壳、引起螺栓松动、损坏叶片和轴承等部件。风机振动有多种成因,如不停炉处理非工作面叶片积灰引起的问题。气体进入叶轮后,和旋转叶片工作面有一定的角度,产生一定的漩涡,在漩涡作用下,灰粒就会在非工作面上沉积[3-4]。最容易积灰的地方是机翼型的叶片。积灰积累到一定程度,在离心力的作用下,就会将积灰甩出。积灰通常是不均匀的,甩出也是不同步的,就会导致叶轮质量的不平衡分布,增加风机的振动。通常需要临时停炉,进行人工检修,将叶轮上的积灰清除。检修时间长,劳动强度大,并且存在不安全因素,因此可以采用加装喷嘴的方式,在机壳的喉舌处加装不同角度的喷嘴,将其连接冲灰水泵,利用叶轮的惯性作用对非工作面进行喷洗,解决风机振动问题。

地脚螺栓折断会导致振动,在冷却水流通、油位、轴温等都正常的情况下,可能由于风机叶轮导致的振动。轴承箱垫铁下出现小幅度振动,没有滑出垫铁的现象,通常有一个螺杆折断的问题,螺母松动,垫圈碎断,轴承箱和转子出现共振,导致轴承振动问题[5-6]。可以用传统方法进行维修,地脚螺母接地,或者绑焊螺柱,修复螺栓。

风机轴承损坏会引起振动,在运行中,滚动轴承出现紧定套松动、游动间隙超标、烧坏等故障,都会导致振动。需要详细检查轴承,更换游隙超标的轴承和损坏的轴承,重新调整轴承的顶部间隙,紧固轴承的紧定套。如果检查维修后振动仍然较大,说明不是造成风机轴承振动的主要原因,需要重新检修。

联轴器中心不对中,常会导致风机的振动。地脚螺栓松动、轴承磨损、检修工艺不到位等,都会出现联轴器不同心的问题。因此需要在对风机轴承检查后,检查紧固地脚螺栓、各部的连接螺栓,损坏的弹簧片进行及时更换,重新校验同心度,使误差降到最低。联轴器中心不对中不仅导致风机轴承振动大,也会导致电机轴承振动大。

依据风机理论,风机转子的临界转速与风机的运行转速过于接近,或者运行工况不稳定的情况下,都会导致风机暂时的严重振动,在稳定的工况区,风机就会平稳工作,但与一次风机连续剧烈振动不同。风机转子动不平衡也会引起振动,输送介质含有的固体颗粒会加快风机内部的磨损,导致转子质量不平衡[7]。一次风机输送的介质为清洁的空气,磨损相对小,通常是排粉风机和引风机的问题。在实际检修工作中,需要通过合理分析,灵活观察和检测,找到造成一次风机轴承振动大的主要原因,采取相应的措施进行改进。

4 结语

作为锅炉的重要设备之一,一次风机出现故障严重影响锅炉的安全运行,对于锅炉一次风机轴向振动大的问题,要加强分析和积累经验,及时解决问题。锅炉一次风机通过提高支承轴承连接刚度,降低底座高度,改善过渡配合的松度等,控制刚度不足引发的轴向振动,改造钢结构底座,调整支承轴承外圈和轴承箱的间隙,提高减振性能,保证机组的安全运行。

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