高瓦斯工作面水力压裂试验及联管抽采技术研究

2018-08-03 08:07王惠风陈殿赋
采矿与岩层控制工程学报 2018年3期
关键词:封孔裂孔煤体

王惠风,陈殿赋

(中国神华神东煤炭集团 保德煤矿,山西 保德 036600)

近年来随着开采深度的逐步增加,我国现有的矿井多数进入了深部开采阶段,煤层埋深的增加使矿井的地应力增大、煤层的透气性系数变差、瓦斯含量增大[1]。我国95%以上的高瓦斯和突出矿井所开采的煤层具有低压、低渗、低饱和度等特征,透气性系数只有10-3~10-4mD,瓦斯抽采难度极大,想要达到理想的瓦斯抽采效果可以对煤层采取造穴增透、联管抽放,实施水力压裂、新型封孔技术和抽采方式等联合布置是易行高效的方法之一[2-13]。

神东保德煤矿属高瓦斯矿井,随着开采强度和开采深度的增加,瓦斯超限问题日益突出。8号煤层属于高瓦斯低透气性煤层,瓦斯抽采困难,瓦斯的治理工作为亟待解决的难题。根据81504综放面煤层特征,结合地质结构参数,设计了水力压裂增透试验方案、“两堵一注”新型带压封孔技术及联管抽放工艺,并进行了现场工业试验,对试验效果进行了考察研究及分析。目前,煤矿井下水力压裂技术日趋成熟,实践证明多个高突矿井或高瓦斯矿井都已实施过此技术,达到了高突区域消突或高瓦斯面向低瓦斯面转变的目的。同时,应用水力压裂技术具有增加煤储层透气性系数、平衡应力场及压力场、抑制瓦斯涌出、降低钻孔衰减系数和降尘降温等作用。

1 试验区概况

保德煤矿矿井绝对瓦斯涌出量为95.25m3/min,相对瓦斯涌出量为10.19m3/t。目前开采的8号煤属于II类自燃煤层,自然发火期为4~6个月,火焰长度300mm;煤尘具有爆炸危险,爆炸指数为35.33%。81504工作面位于矿井五盘区,北为实煤体,南邻五盘区集中辅运大巷,以东为81503采空区,以西为81505备用工作面。工作面长240m,推进长度2391m,煤层厚度6.6~8.2m,平均厚度7.4m,煤层结构较为复杂,含夹矸4~5层,煤层倾角3°~9°,平均4°左右,煤层走向近南北。基本顶为中粗粒砂岩,平均厚度27.9m;直接顶为泥岩,平均厚度8.46m;直接底为砂质泥岩,平均厚度3.5m。煤质为中-富灰、特低硫、低-中磷高灰熔点的气煤,煤的坚固性系数f=0.72,瓦斯含量3.92~4.83m3/t,平均4.38m3/t,瓦斯放散初速度为14.1;工作面沿煤层倾斜布置走向推进,采用走向长壁后退式综合机械化放顶煤采煤方法,全部垮落法管理顶板,通风方式采用三进二回的“U”型通风,设计风量为2500m3/min。

2 水力压裂试验技术参数

水力压裂选点在81504一号回风巷10联巷、15联巷及20联巷,依次布置3个压裂孔,编号分别为1号、2号、3号孔,间距分别为285m,290m。每个压裂孔周围布置3个检验孔,编号分别为1号-1,1号-2,1号-3,2号-1,2号-2,2号-3,3号-1,3号-2,3号-3。本文选择1号压裂孔进行分析研究,钻孔间布置示意如图1所示。

图1 钻孔间布置示意

2.1 钻机及钻孔参数

水力压裂试验施工压裂注水孔和检验孔选用ZDY-4000S的液压钻机,该钻机是一种低转速、大扭矩的深孔钻机,具有灵活摆布、搬迁及运输方便、快捷等优点。钻杆直径为73mm,钻头直径选用94mm复合片钻头。钻机的主要技术性能参数见表1。依据81504工作面的地质构造,结合煤层厚度、倾角等情况,水力压裂技术参数记录见表2。

表1 钻机的主要技术性能参数

表2 81504工作面水力压裂技术参数

注:压裂孔一般设计为仰角孔,压裂后水易返排,有利于瓦斯逸散。

2.2 封孔工艺

在总结多次水力压裂封孔长度及深度的基础上,结合煤层裂隙发育程度、地应力方向、钻孔方位等,1号压裂孔封孔深度为20m,封孔材料为膨胀水泥。采用“两堵一注”封孔工艺,即囊袋式封孔装置采用囊袋封堵钻孔,2个囊袋间有1个出浆嘴,利用注浆管向位于4m和19m位置的囊袋注浆,囊袋膨胀后,囊袋与钻孔壁紧密接触,当注浆压力超过注浆嘴的开启压力时,注浆嘴向2个囊袋之间的空隙注浆,浆液进入囊袋与钻孔壁的缝隙以及钻孔周边一定深度的煤体裂隙,从而实现抽采钻孔的封孔。“两堵一注”封孔示意如图2所示。

图2 “两堵一注”封孔示意

水泥浆液在一定的注浆压力作用下,能够充填、胶结和封闭破碎煤体之间的裂隙,使钻孔封孔密实,能有效提高抽采浓度,延长钻孔有效抽采时间,提高瓦斯抽采效率。实践表明此方法封孔抽采瓦斯浓度均在85%左右,封孔效果非常好。检验孔采用矿常规抽采孔封孔方法,即封孔深度7.5m左右,采用散装玛丽散、膨胀水泥封孔。

3 水力压裂试验及瓦斯参数测试

水力压裂过程可以分为应力积累、裂缝稳定扩展和裂缝失稳扩展3个阶段。由各个条件下的压裂过程还可以看出,煤体起裂时并没有立即导致煤层发生失稳破坏,而是必须继续注入高压水才能使裂纹扩展、延伸及形成相互交错的裂隙网。

3.1 水力压裂试验过程

水力压裂试验采用BZW-200/56型乳化液作为注水泵使用,其额定压力为56MPa,额定流量为0.2m3/min,与乳化液泵相连的是容量为1m3的RX1000型乳化液箱,试运行正常之后打开水路阀门,泵压力调试为2MPa,开始进行洗孔作业。2min后开始对压裂孔进行高压注水作业,持续注水约1min后,压力急剧升高,表明此时高压水已经充满钻孔空间和高压管汇,开始进入煤层,准备进入较大裂隙空间;约5min后,出现一个短暂的憋压状态,压力由15.3MPa迅速上升至19.2MPa;约15min后,压力突然从19.2MPa降至10.9MPa,表明此时煤层中部分裂隙已经被压开,煤层起裂压力为19.2MPa;约16~20min之间,压力有个瞬间升高又跌落的过程,推断多次小范围压开后,裂纹逐渐扩展的过程。在20~90min之间,压力比较平稳,推断煤层中的裂隙被进一步扩展并延伸、连通,形成相互交错的裂隙网,到100min停泵,期间没有出现大的压力波动,这段时间为裂隙网的形成过程,最终耗水量为20m3,耗时100min,水力压裂曲线如图3所示。停泵卸压后,打开压裂孔,有大量水外排,持续几个小时,水中夹杂着碎煤块流出,表明煤层部分被破坏及压裂孔周围煤体形成了弹性或塑形状态,本次压裂结束。

图3 水力压裂施工曲线

3.2 瓦斯参数测试

采用100%光学瓦检仪和流量表分别进行瓦斯浓度和瓦斯流量的测试,本次测试20d,并对压裂前、压裂后汇总进行对比分析,发现压裂前、后瓦斯浓度差别不大,平均为85%左右;但压裂后瓦斯流量明显增大,压前瓦斯流量平均为0.0341m3/min,压后瓦斯流量平均为0.182m3/min;压裂前后自然瓦斯参数对比如图4所示。

图4 压裂前后自然瓦斯参数对比

依据瓦斯流量的测定,结合保德煤矿81504工作面其他瓦斯参数,通过井下现场测试数据并计算得出压裂前、后钻孔流量衰减系数和煤层渗透性系数。压裂孔压裂前后钻孔流量衰减系数分别为0.0427 d-1和0.0255 d-1,煤层渗透性系数分别为0.0625m2/(MPa2·d)和0.8396m2/(MPa2·d),实现了由较难抽放向可以抽放的转化。

4 瓦斯抽采联管系统及效果分析

4.1 瓦斯抽采联管设计

管路中瓦斯浓度低大多是由于管路连接处漏气造成的,为了提高瓦斯抽放效果及抽放参数检测,联管时将10个钻孔联为1组,每组留设流量过桥计1个,孔与孔之间采用φ100mm支管进行连接,然后经φ200mm抽放联管通过三通与φ820mm瓦斯抽放主管路相连。实施钻孔分组抽放及管理,既有利于检测管路中瓦斯流量、浓度等参数,又增加了每组数据的对比性,能及时辨识出各组支管的质量状况。瓦斯主管路的吊挂应靠帮、靠顶,高冒处的吊挂适度调整,保持管路平直;瓦斯直管及流量计过桥的吊挂高度应高于胶带架,便于人员检查管路内的抽放参数为宜;抽放负压控制在30kPa左右,当采面推进距钻孔50m位置时及时对钻孔进行拆除,每次拆除1组抽放支管,然后通过瓦斯抽放孔对工作面进行注水工作。瓦斯抽放联管系统如图5所示。

图5 瓦斯抽放联管系统示意

4.2 水力压裂影响范围

在1号压裂孔向1号-1检验孔方向布置φ42mm的考察钻孔,每隔1m施工1个钻孔。钻孔参数为:垂直煤壁,角度为2°,深度为70m,方向与1号压裂孔平行,采用马丽散、膨胀水泥进行封孔,封孔深度7.5m,共施工15个钻孔。每个考察钻孔取前20d的瓦斯抽放浓度进行对比分析,其结果如图6所示。由图6观测数据可知,水力压裂前后考察钻孔瓦斯抽放浓度发生了显著的变化,压裂后瓦斯浓度有了明显增加。10m考察钻孔瓦斯抽放浓度与压裂前比较平均提高了约16.75%;12m,15m考察钻孔瓦斯抽放浓度与压裂前的变化不大,可以近似得出本次水力压裂的有效影响范围为11~12m。

图6 水力压裂后考察钻孔瓦斯浓度变化

4.3 抽采效果分析

通过20d的时间对压裂孔及压后检验孔抽采流量及浓度跟踪测试,其均值如图7所示。

图7 瓦斯抽采效果对比

压裂孔瓦斯浓度平均为65.6%,瓦斯抽采流量平均为0.238m3/min;1号检验孔瓦斯浓度平均为44.9%,瓦斯抽采流量平均为0.180m3/min;2号检验孔瓦斯浓度平均为43.3%,瓦斯抽采流量平均为0.183m3/min;3号检验孔瓦斯浓度平均为46.8%,瓦斯抽采流量平均为0.179m3/min;原钻孔瓦斯浓度平均为40.7%,瓦斯抽采流量平均为0.108m3/min。由测试数据可知,压裂后压裂孔的瓦斯抽采流量约为压裂前的2.2倍,浓度提高了约1.6倍;检验孔的抽采流量增大了约1.7倍,浓度提高了约1.1倍,有效提高了抽采效果,缩减了抽采时间。压裂孔的瓦斯流量和浓度都是最大的,检验孔瓦斯抽采流量呈现远离压裂孔逐渐减少的趋势;检验孔瓦斯浓度均小于压裂孔瓦斯浓度,表明采用“两堵一注”带压封孔效果更好。经过11个月的联管抽采后,81504工作面高瓦斯区域含量由之前的4.83m3/t降为现在的2.35m3/t,实现了向低瓦斯工作面的转变。

4.4 煤层含水率变化分析

压裂结束后对压裂孔放水72 h,之后施工3个检验孔,测定煤层含水量。煤层原始含水率为3.40%,1号孔压裂后含水率为9.24%,是原始含水率的2.72倍;1号-1,1号-2及1号-3检验孔压裂后含水率为5.61%~7.53%,平均为6.41%,是原始含水率的1.89倍。各观测孔的煤样含水率对比见表3。

表3 压裂后各观测孔含水率变化

由表3可知,水力压裂后各观测孔的含水率均呈现不等程度的增加,说明水力压裂后已形成相互交错的裂隙网,有效地增加了孔隙中的水分,进而增加煤体的含水量;随着与压裂孔距离增大,煤层含水率增加幅度逐渐减少,说明水力压裂增透影响半径是有限的。煤体含水量的增加可以更高效、更全面地润湿煤体,进而降低了浮尘的产尘量,改变了煤体的物理力学性质,软化了煤体,减少了煤体的脆性破裂,增加了塑性变形,最终降低了煤尘的产尘量,极大地削弱了粉尘爆炸的危险性。从现场的测尘数据对比分析,煤层注水大大降低了工作面割煤、移动支架及煤炭运输过程中的产尘量,为员工作业提供了更好的工作环境,为创建安全高效矿井提供了良好的生产条件。

5 结 论

(1)通过钻孔参数的优化、“两堵一注”式带压封孔方法的应用、水力压裂的实施和联管强化抽采布置等技术的应用,大大提高了钻孔瓦斯的涌出量及浓度,提高了瓦斯抽采效率,减少了抽放时间,同时提高了掘进工作面消突效果,缩减了“抽掘采”接续时间。

(2)水力压裂的实施,使煤储层原有的小裂隙得到充分的扩张、延伸和连通并伴随次生裂隙的产生,在19.2MPa的水压下,单孔压裂有效影响范围为11~12m;煤层透气性系数增大了13.43倍,钻孔流量衰减系数减小了约2倍,约11个月的抽采,煤层瓦斯含量由4.83m3/t降为2.35m3/t,极大地释放了煤层中的瓦斯;同时增加了煤层的含水量,软化了煤体,大幅度降低了产尘量,削弱了煤尘爆炸的危险性。

(3)应用水力压裂措施后,单孔抽放平均浓度增加了40%,瓦斯流量上升了123%,最终实现了81504工作面由高瓦斯面向低瓦斯面的转变,为以后工作面的安全高效开采,提供了有力的保障。

猜你喜欢
封孔裂孔煤体
麦地掌煤矿2#煤层顺层瓦斯抽采钻孔合理封孔深度确定
注热井周围煤体蠕变过程的渗透率变化规律模拟研究
裂孔在黄斑
正交试验下煤体渗透性影响因素评价
以“中央厨房”为突破口探索时政报道的融煤体之路——以浙江之声为例
腹腔镜食管裂孔疝修补术后复发嵌顿再手术一例报告
腹腔镜联合胃镜引导下治疗食管裂孔疝合并胃间质瘤的临床应用
腹腔镜食管裂孔疝修补术联合胃底折叠术治疗食管裂孔疝三例术中测压
“两堵一压”封孔工艺在本煤层顺层抽采钻孔应用与效果分析
“两堵一注”带压封孔技术在白龙山煤矿一井的应用研究