地铁辅助逆变器200%过载故障的原因分析及解决措施

2018-07-11 13:19王烟平
铁道机车车辆 2018年3期
关键词:接触器温升号线

王烟平

(长沙市轨道交通运营有限公司, 长沙 410133)

2016年8月至2017年7月,长沙地铁1号线地铁车辆在正线运行过程中,陆续发生多起辅助逆变器交流输出200%过载故障。

1 故障情况

车辆辅助逆变器发生200%过流故障后,失去三相交流AC 380 V及直流DC 110 V供电,造成空压机无法打风、空调无法正常工作、车载蓄电池无法充电,严重影响车辆正常运行,见表1。

2 辅助逆变器过流的故障原因分析

2.1 故障情况说明

通过解析表1中7起故障波形及事件记录仪数据分析,电网电压在故障前后均较稳定,无明显异常;故障现象为200%输出过载,前级变压器原边电流(IGBT模块输出)波形有同步增大趋势;部分波形在故障保护时刻前输出电压有异常畸变现象;现场处理对风机控制接触器进行预防性处理,故障发生后,并未更换风机;故障发生时刻,伴随着风机控制接触器的转换动作。其中,6起故障发生在K12闭合,1起发生在K12断开;200%过流保护时大电流的持续时间约为200 us。

2.2 故障原因初步分析

对其中1起故障记录进行解析分析,故障波形如图1。

故障出现在风机由高速切换为低速档过程中。控制箱发出K12闭合指令,24 ms后,收到200C故障反馈指令(V、W相过流),随后4 ms收到K12闭合状态反馈指令。从发出K12闭合指令到收到闭合反馈指令,时间共28 ms。此过程中,K11控制指令及反馈指令为高电平(K11闭合),K13控制指令及反馈指令为低电平(K13断开)。

根据故障波形对故障进行分析,故障发生在风机控制接触器K12吸合过程中,风机控制部分电路原理图见图2。分析风机控制逻辑如下:

(1) DCU控制单元上电初始化完成3 s后,闭合K11、K12接触器,K13不闭合。

(2) 当交流输出额定电流Ie>100 A,持续5 s,断开K12,检测到K12断开状态后,延时3 s,闭合K13。

(3) 当交流输出额定电流Ie<100 A,持续5 s,断开K13,检测到K13断开状态后,延时3 s,闭合K12。

因K12K13之间存在电气互锁,且有3 s延时,风机的控制逻辑合理。通过与星三角风机的典型控制电路进行比对,此处风机控制电路在原理上与典型电路一致,该电路形式已在深圳地铁1号线、南京宁天城际、长沙地铁1号线、南昌地铁1号线等使用。

结合故障数据,在K12动作过程中,出现交流输出200%过载短路现象。可能存在风机原因或者接触器在切换过程中出现短路情况。

表1 车辆辅助逆变器交流输出200%过载故障统计表

图1 200%过载典型故障波形

图2 风机全速半速控制电路

2.3 试验室故障模拟分析

2.3.1接触器频繁切换试验

按照现场的风机控制逻辑,在负载功率约90 kVA的条件下,修改控制软件以27 s为周期反复进行风机高、低速的转换控制。试验时间为30 min,并将K11、K12、K13接触器更换为现场故障返回品,未发生200%过载故障。试验波形如图3所示。

图3 接触器切换试验波形

为确认风机切换延迟的时间足够,排除风机在星-三角切换过程发生磁场的突然变化,测试风机断电后的电压,波形如图4所示,电压完全掉电的时间为300 ms,未见明显异常。

图4 风机断电后剩余电压波形

2.3.2网压跳变试验

以27 s为周期反复进行风机高、低速的转换控制,辅助逆变器工作并进行风机转换,同时进行输入电压突变试验(电压突变312.5 V),未重现200%故障。试验波形如图5所示。

图5 接触器切换试验波形

2.3.3三相输出负载短路试验

风机切换过程中,将三相输出负载短路。该试验的目的是模拟风机转换过程三相输出负载出现短路。其故障记录波形如图6所示,明显与现场故障波形不同。

2.3.4修改风机保护阀值试验

空载条件下设置200%过载保护阀值60 A,使触发保护电流值远低于正常程序保护值((945±50) A),极大提高触发保护的概率,在运行约15 min左右上报200%过载故障,多次试验情况类似,200%过载故障发生在控制接触器(K12,K13)动作时刻,且试验故障波形与现场故障波形类似。

典型故障记录波形如图7所示。

图6 故障波形

图7 故障记录波形

2.3.5电源地干扰试验

采用图8高低速切换逻辑,辅助逆变器空载运行,200%过载故障保护阀值设置60 A。

试验过程中发现从控制单元DIO板发出的逆变模块24 V驱动脉冲存在被干扰的现象,测得24 V电源波形如图9所示。由于控制单元24,15,5 V电源都是共地的,可能地电位被干扰从而导致24 V电源异常。试验将控制单元面板上的24,15,5 V电源地均外接至机箱接地柱,试验依旧触发200%过载故障。

2.3.624 V电源干扰

风机内部设置有24 V的超温保护信号,由于该24 V 超温信号线与风机380 V供电线采用同一根多芯电缆传输,怀疑在风机切换时,电缆上电流的变化干扰24 V电源,从而影响24 V脉冲信号。试验将风机超温信号线断开,辅助逆变器持续工作2 h,未触发200%过载故障,试验典型波形如图10所示。

图8 风机高低速试验控制逻辑

图9 24 V电源波形

2.4 原因分析

长沙地铁1号线200%过载故障导致机理如图11所示。

图11 故障模式简图

由于24 V超温信号线与风机380 V供电线采用同一根多芯电缆传输,在风机高低速转换时,风机电机为感性负载,电机供电电缆存在电流波动,其波动产生扰动影响24 V电源,而该24 V电源与数字入出板(DIO)输出的辅助逆变器模块(INV)脉冲为同一电源,24 V脉冲缺失导致INV模块桥臂电流出现过流。试验室故障时刻波形如图12所示。

图12 故障时刻典型波形

3 解决措施

3.1 风机高低速转换由30%改为70%

辅助逆变器设计时,风机转换点设置为70%,即在风机低速档时,满足整柜额定负载70%的温升,当整柜负载大于额定负载的70%,风机切换成高速档工作,同样满足整柜温升。

目前长沙地铁1号线风机高低速转换点为额定负载的30%,主要是考虑如线路环境情况较为恶劣,滤网易积尘,提高风速利于散热,在实际应用中,现场环境较好,同时风机转换点较低,接触器动作频率较高,由于故障发生在风机高低速控制接触器动作过程中,干扰源出现的概率也较高。

风机高低速转换点设置为70%时温升试验情况如下,先进行低速工况温升,再切换至高速工况温升:

图13 温升试验波形

从图13可知,试验开始为低速工况,温升稳定后,变压器最热点温度约140℃,调整负载(调整过程中,负载有切除,温度有短时下降),使辅变工作在满载,温升再次稳定后,较风机低速时增加约5℃,仍满足整柜温升性能指标。因此,通过将风机高低速转换点由30%恢复成70%,可极大减少接触器动作频率,干扰源出现概率也极大降低。

3.2 风机超温信号由DC 24 V改为DC 110 V

风机超温信号由DC 24 V改为DC 110 V,风机在高低速切换过程中,电流变化难以影响DC 110 V风机超温信号及DC 24 V供电,将风机超温信号改为DC 110 V后,持续试验7 h,未触发200C保护,且DC 24 V脉冲波形正常,典型波形如图14所示。

图14 采用DC 110 V驱动风机超温信号

风机超温信号的电缆采用的是0.5 mm2,接入控制单元的DC 24 V电气接口,DC 110 V通过配置不同的限流电阻来保证输入光耦可靠导通。DC 110 V通道限流电阻为33k+33k,光耦导通钳位值11 V,通道电流为(110-11)/66k=1.5 mA,DC 24 V通道限流电阻为3.6k+3.6k,光耦导通钳位值11 V,通道电流为(24-11)/7.2k=1.8 mA,因此,将风机超温信号DC 24 V改为DC 110 V,满足使用需求。

4 结束语

(1)试验分析为风机电机内部供电电缆和超温信号线共存,在电机转速切换过程中,交流电流变化影响DC 24 V超温信号,从而影响DC 24 V电源,导致模块24 V驱动信号异常缺失引起200%过载故障。

(2)通过修改软件,将风机高低速转换点由30%改为70%,有效降低干扰源的出现;通过将风机超温信号接线移动点位,将风机超温信号由DC 24 V改为DC 110 V,有效降低干扰路径的影响。

(3)通过以上两项改动,从干扰源及干扰路径两方面降低干扰,结合车辆运营实际负载分析,有效解决现场200%过载故障,使用至今效果良好,未再出现逆变器200%过载故障。

猜你喜欢
接触器温升号线
电机温升计算公式的推导和应用
定子绕组的处理对新能源汽车电机温升的影响
高速永磁电机转子风摩耗对温升的影响
2020?年中国内地预计开通?91?条城轨交通线路
杭州地铁1号线临平支线接入9号线通信系统的改造
2017款比亚迪E5纯电动汽车无法上高压电
智能大功率过零接触器研究与开发
某型机全机掉电故障分析
LED照明光源的温升与散热分析
基于机械自锁装置的节能接触器设计方法