孙 山,蒋文涛
(酒钢集团宏兴股份公司,甘肃嘉峪关 735100)
随着钢铁业产品品质的不断提升和各种特殊钢材的研发应用,在炼钢及轧制环节中氮气作为纯净气体和保护气体使用越来越广泛。
此外国家对环保要求越来越严,厂区内为控制高炉和加热炉等烟气排放、煤仓扬尘等,都安装了除尘设施,这些设备设施的反吹气源都需要使用氮气。
酒钢集团宏兴股份公司从2015年开始氮气需求量逐步增加,尤其到2016年氮气紧缺矛盾突出,只能通过限制炼钢生产节奏解决氮气不足,但是增加了冶炼成本。并且制氧单套空分产出的氧气、氮气设计产量是固定的,变化幅度只有5%~10%左右,因此在氮气缺口较大时,不得不采用多开空分满足用户氮气需求,但同时带来的负面结果是造成氧气大量放散,空分运行成本大幅增加。
酒钢公司现有4套KDON21000型空分设备以及1套KDON6000/13000型设备。2016年,结合公司生产需要,空分按照“三大”运行方式进行生产保供,在该运行方式下氮气略有缺口,基本满足主线生产需求。但结合公司各单位的建设项目需要,还将新增氮气约11500 m3/h,将造成“三大”运行方式无法满足主线需求,还需增开到“三大一小”才能满足主线生产需要,势必大幅度增加空分运行成本。氮气平衡如表1所示。
表1 氮气供用平衡表
在“三大”的运行方式下,氧气富裕量8000 m3/h,造成在满足氮气需求的情况下,氧气放散率在13.79%以上,导致氧气大量放散不利于节能减排。氧气平衡如表2所示。
因此,有必要对现有空分设备进行技术改造,增加氮气产量,从而优化空分运行方式,降低运行成本,减少氧气放散。
KDON21000型3#空分配套的精馏塔采用多层塔板构造,现有塔板数根据氧、氮产品的数量和纯度,以及设定的液空、液氮的纯度,上下塔工作压力确定的。因此对现有精馏塔的压力、流量、纯度、塔板数通过理论核算,在满足最小精馏比的前提下,对上塔精馏段进行改造,增加塔板数量,提升塔高,来挖掘精馏潜力。通过改造可以使氮气产量在原有设计产量的基础上再增加21000 m3/h,纯度维持不变。
(1)对KDON21000型3#空分塔内进行优化改造,将空分塔从45 m处往上的辅塔进行替换(原塔高59 m),直径从原来的1.6 m改为2.95 m,高度增加3 m;替换后主塔部分的冷箱需增加一层的高度,将冷箱内粗氩液化器氮气出口管、纯氩冷凝器氮气出口管从上塔污氮气出口管断开,上塔氮气出口管、上塔污氮气出口管在标高约44 m处从上塔断开,然后接至替换后的上塔氮气出口及污氮出口。
表2 氧气供用平衡表
(2)从21000制氧3#空分敷设DN800管道800 m送至6000制氧,对6000制氧1台中压氮压机、3台低压氮压机进气管道进行连接,确保21000制氧三套空分全部运行时新增的氮气可以通过6000制氧4台氮压机压缩外供用户,如图1。
图1 管道改造方案
(3)在21000制氧3#空分增加2台335万kJ/h的冷水机组。作为污氮量减少后,降低水冷塔温度的冷源。
项目实施后,KDON21000型3#空分氮气产量由21000 m3/h增至42000 m3/h;空分运行方式由“三大一小”优化为“二大一小”。空分“三大一小”运行期间日耗电量155万kW·h,3#优化改造后“两大一小”运行时需增开一台氮压机及新增冷冻机,日耗电量139万kW·h,日节电16万kW·h,年可节约能源使用费、维修费和备件材料费共计1557.6万元,氧气放散率指标由28%降至4%以内,达到节能降耗的目的。
创新点一:KDON21000型3#空分通过精馏理论计算,挖掘精馏塔潜力,在运行11年设备上成功改造,氮气产量增加至42000 m3/h。
创新点二:KDON21000型3#空分优化升级改造上报专有技术。
创新点三:本次改造中利用了6000制氧闲置设备,将KDON21000型3#空分增加了一根氮气管道连接至6000制氧,使6000制氧4台氮压机都可以利用起来,氮压机运行方式更加机动灵活,提高了设备开动率,减少了设备投资。
该项目实施后对空分的运行方式不再受制于氮气的影响,调整运行方式更加灵活,起到了节电、节能的作用。
此外通过改造后氧气放散率指标得到有效控制,大幅度降低了氧气放散量,达到了节能降耗的目的。
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[3]邓文.冶金企业大型空分增氮改造方法[J].冶金动力,2017(2).
[4]GB16912-2008,深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程[S].