田 波
(辽宁省葠窝水库管理局有限责任公司,辽宁 辽阳 111000)
中小型老电站水轮发电机的增容改造,是充分挖掘潜力、开发水力资源、提高电站经济效益的有效途径,同时也是解决老机组安全问题的根本措施。水轮发电机增容改造时电站水头和发电机的转速不会改变,通常是更换转轮、定子绕组及定子铁心来实现。依据DL/T596- 1996《电力设备预防性试验规程》的试验项目和标准,核实发电机技术参数指标,鉴定水轮发电机改造后的增容效果是至关重要的。
葠窝发电厂3#水轮发电机通过更换高效率转轮(HL240-LJ- 140)、定子绕组(F级绝缘,且线圈端部采用R、T联接法)及定子铁心(W310硅钢片),实现有功功率从3200kW增容至4000kW。3#水轮发电机增容改造前后技术参数见表1。
为鉴定水轮发电机改造后增容效果,依据DL/T596- 1996的规定进行试验,核实发电机技术参数指标。
1.1.1 试验方法
试验采用380V励磁电压。在被试定子铁心上缠绕46圈,测量线圈为11匝。试验持续时间为90min,用便携式红外测温仪测量铁心各个部分温度,每隔10min纪录一次电压、电流、功率、频率和铁心温度。
表1 3#水轮发电机增容改造前后技术参数
1.1.2 试验数据
试验数据见表2。
表2 定子铁心损耗试验数据
3#发电机定子铁心轭部计算重量为2850kg。
最热齿温度t2为12.5℃,最冷齿温度t1为9℃,铁心初始温度t0为7.5℃,换算到1T时最高齿温差及铁心最高温升为:
最高齿温差Δt1
铁心最高温升Δt2
1.1.3 试验结论
(1)试验标准
单位铁心损耗ΔPFe≤1.3PFe10/50(1.755W/kg)。
在90min的试验中,铁心最高温升Δt2<25K(按1T折算)。
在90min的试验中,铁心最大温差Δt1<15K(按1T折算)。
(2)试验结果
单位铁心损耗1.34W/kg,铁心最高温升5.87K,铁心最大温差4.15K。铁心试验各项数据皆在标准范围内,铁心试验合格。
1.2.1 试验方法
对定子各相各支路绕组施加相电压,逐槽测量定子线棒防晕层表面与定子槽之间的电位差,测量表计采用高内阻电压表。共抽检21根线棒,每相抽检7根线棒,每根线棒测量上、中、下3个部位。
1.2.2 试验结果和结论
抽测的21根线棒的各点对地电位均小于0.5V。定子线棒槽电位一般都在10V以下,定子三相绕组经抽查试验,三相定子绕组槽电位均达到要求。槽电位试验结论合格。
1.3.1 测量方法
使用QJ- 44型双臂电桥测量直流电阻;同时用温度计测量环境温度;试验分相、分支路进行。
1.3.2 试验结果
试验数据见表3,环境温度10.5℃。
表3 定子绕组直流电阻试验数据 单位:Ω
1.3.3 试验结论
试验标准:各相的直流电阻值,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间的差别及与上次测量值比较,相互不得大于最小值的1%。
该机各相间差别最大相差0.22%,符合规程要求,试验结论合格。
1.4.1 试验方法
采用交流静测法,即试验时发电机处于静止状态,转子处于任意位置,并将转子绕组经滑环短接,依次对定子绕组AB、BC、CA端加单相交流电压(220V),用MPIS-II型同步电机参数识别器测量发电机稳态及暂态参数。试验接线如图1所示。
G:发电机;M:MPIS-Ⅱ型同步电机参数识别器;K:自动空气开关;AT:自耦调压器;TA:电流互感器0.5级,100A/5A;A:电流表0.5级,0~5A;V1:交流电压表0.5级,0~300V;V2:交流电压表0.5级,0~150V图1 发电机参数试验接线图
1.4.2 试验结果
试验数据见表4。
表4 发电机参数测试数据
水轮发电机试验最高电压应为定子额定电压的150%,但均不应超过额定励磁电流。故空载试验最高电压为1.5×6.3=9.45kV,并同时满足If 1.5.1 试验步骤 (1)将发电机出口刀闸拉开,开启机组到额定转速并保持不变。 (2)调节励磁电流升高定子电压,每隔1~1.5kV记录一次定子三相电压UAB、UBC、UCA及励磁电流If,直至最高电压。而后减少励磁电流,做下降特性,最后记录励磁电流为零时的剩磁电压。 (3)试验时必须注意励磁电流只能单一方向进行增减。 1.5.2 试验结果和结论 试验数据见表5,空载曲线如图2所示。定子残压约为120V。 由空载特性曲线可得出:当U0=UN时,If0=162A。根据空载试验数据和试验曲线可见:发电机定子三电压对称性很好。 表5 空载试验数据 图2 空载特性曲线 最大试验电流为1.2IN=0.517kA。 1.6.1 试验步骤 (1)拉开发电机出口刀闸。 (2)在靠近定子出线端,用不小于定子出线截面的铜排或铝排将三相短接。 (3)将发电机起机后升至额定转速,增加励磁电流,每隔额定定子电流的10%~15%直至0.517kA,记录定子三相电流IA、IB、IC及励磁电流If,然后减少励磁电流至0。 1.6.2 试验结果 试验数据见表6,短路曲线如图3所示。 由短路特性曲线可得出:当Ik=IN时,Ifk=176A。短路比:Kc=If0/Ifk=162/176=0.920。 表6 短路试验数据 图3 短路特性曲线 1.6.3 试验结论 根据三相稳定短路试验数据和试验曲线可见:发电机定子三相电流对称性很好,短路比Kc=0.920,在规定允许的范围内。 1.7.1 试验方法 发电机起机后作空载试验过程中,将其调节至额定转速(300r/min)、额定电压(6.3kV),并保持稳定。用NOWA- 1型谐波分析仪测量发电机出口TV二次电压基波和各次谐波电压的数值,即U1、U2、U3……Un,然后用下式计算畸变率,试验结果见表7。 式中,Ku—波形正弦畸变率,%;U1—基波电压有效值,V;Un—n次谐波电压有效值,V。 表7 发电机电压波形正弦畸变率测试数据 1.7.2 试验结论 电压波形正弦畸变率为0.52%。波形正弦畸变率合格。 1.8.1 试验方法 采用直接负荷法分3个负荷点,由低到高负荷进行温升试验。各负荷点见表8。 表8 温升试验负荷点 发电机的温升试验接线如图4所示。用LB- 5型发电机监测记录仪测录发电机有功功率P、无功功率Q、三相定子电压Us、三相定子电流Is、功率因数cosφ、励磁电流If。 发电机定子各部温度、冷/热风温度由3#机组现地上位机“实时温度测量数据”表读取。转子绕组温度测量采用电压电流法。为消除电刷压降的影响,转子电压以专用铜网刷直接由转子滑环进行测量。 图4 发电机温升试验接线图 1.8.2 试验数据及曲线 发电机转子绕组冷态电阻:t=13℃,Rf=0.244Ω。 试验数据见表9,试验曲线如图5、6所示。 表9 温升试验数据 从温升曲线可见,对应于Is=431.2A、If=339.5A时的各部分温升为:定子绕组温升54.12K;定子铁心温升33.94K;转子绕组温升51.29K。 图5 定子温升曲线 图6 转子温升曲线 1.8.3 试验结论 从试验曲线可见,增容改造后在P=4MW,Q=2.48Mvar,cosφ=0.85,Us=6.3kV,Is=431.2A,If=339.5A时,定子绕组温升为54.12K,定子铁心温升为33.94K,转子绕组温升为51.29K,均低于对应部分的允许温升限值(90、80、75K)。 综上所述,3#水轮发电机增容改造后,可以按P=4MW,cosφ=0.85长期运行,此次发电机增容改造是成功的。由于增容后发电机X″d(直轴超瞬变电抗)增大,突然短路时定子电流过流倍数降低,需校核和整定继电保护的动作电流值。 水轮发电机增容改造后的试验项目以及标准依据DL/T596- 1996的规定进行。通过定子铁心损耗试验、定子绕组槽电位检测、定子绕组直流电阻测量、发电机参数试验、发电机空载试验、发电机短路试验、发电机空载电压波形畸变率测定、发电机满出力温升试验,核实发电机增容改造后的技术参数指标,根据试验结果提出安全运行建议,保证增容改造达到预期目标。 [1] DL/T 838- 2003. 发电企业设备检修导则[S]. [2] 陈锡芳. 水轮发电机结构运行监测与维修[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2008: 67- 68. [3] DL/T 596- 1996. 电力设备预防性试验规程[S]. [4] 周若愚. 大型水轮发电机定子铁损试验技术研究[J]. 人民长江, 2014(05): 99- 102. [5] 傅知兰. 电力系统电气设备选择与实用计算[M]. 北京: 中国电力出版社, 2004: 366- 414. [6] DL/T 507- 2002. 水轮发电机组启动试验规程[S]. [7] 陈化钢. 电力设备预防性试验方法及诊断技术[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009: 137- 183. [8] GB/T 1029- 2005. 三相同步电机试验方法[S]. [9] 王健军. 葠窝发电厂1号发电机改造考核鉴定试验报告[R]. 辽宁电力学科研究院, 2001. [10] 张诚, 陈国庆. 水电厂电气二次设备检修[M]. 北京: 中国电力出版社, 2011: 19- 48.1.6 发电机三相稳定短路特性试验
1.7 发电机空载电压波形畸变率测定
1.8 发电机满出力温升试验
1.9 鉴定试验结论
2 结语